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宝钢股份炼铁厂1#495 m2烧结机在2011年11月份的年修中通过改进混合料斗及闸门、加长圆辊给料机、对铺底料闸门改型、采用九辊布料器及增设台车压密板等一系列措施,使得布料效果明显改善,实现了烧结机在长度、宽度方向的均匀烧结,烧结各项经济技术指标得到稳步提升。 相似文献
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1前言
265m^2烧结机的头尾密封装置原为钢性机械式密封装置,由于台车及密封装置受热变形,系统漏风严重。2008年10—11月,我们改用全金属柔磁性密封装置后,取得了明显的效果。 相似文献
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我厂现有2台24m~2烧结机台车驱动装置是采用调速电动机,弹性联轴器,齿轮减速器,联轴器带动烧结机主轴和主星轮旋转来驱动台车的。这种传动装置结构十分笨重,台车易跑偏,驱动装置故障较多,不能随时进行调偏,只能适用于小型烧结机。对于大型烧结机,如仍然采用上述结构,设备就会更加笨重,尤其是当烧结机长度增加后,台车的跑偏现象更为突出,这将导致台车车轮轮线啃轨,严重时会造成台车脱轨的重大事故。若进行 相似文献
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针对烧结矿产量不能满足炼铁生产的问题,提出对6#烧结机进行扩容改造,将台车从2.5m宽增加到3m,使有效抽风面积从130m^2扩大到156m^2,可年增产近30万t烧结矿。该方案技术上可行,经济上合理,具有投资省见效快的特点。 相似文献
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分析了某180 m~2烧结机台车运行存在跑偏问题,认为是头部弯轨轨迹变化,水平轨道、机尾移动架沉降造成的;对烧结机头部弯轨调整,水平轨道、机尾移动架沉降调整,烧结机头部星轮调整,有效解决了烧结机台车运行跑偏问题。 相似文献
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从台车受力角度出发,研究带式烧结机头、尾部台车起拱现象,分析台车起拱的根本原因;根据烧结机头、尾部台车起拱原因,提出解决台车起拱问题的4种方法,从而达到延长台车使用寿命,减少烧结机生产漏风。 相似文献
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烧结机台车运行过程中跑偏,是烧结机设备运行的普遍问题,在烧结机检修期间,对烧结机平面轨道、回车道、头、尾弯道进行了部分更换,对尾部星轮齿板不同步现象进行了调整,有效地解决了烧结机台车跑偏问题,提高了设备作业。本文通过实例对烧结机台车跑偏的各种原因进行分析,并提出相应的处理方法,降低了烧结机漏风率,确保了烧结机的正常运行。 相似文献
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为提高烧结矿产质量,选择科学、合理的改造方案对50m^2烧结机进行扩容改造,将50m^2烧结机改造为60m^2烧结机,改造后使单机烧结矿产量提高20%,质量指标也有大幅提升,取得了良好效果。 相似文献
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烧结厂现有2座8m^2竖炉和4台烧结机(其中2台40m^2烧结机,1台130m^2烧结机和1台180m^2烧结机)。近几年,涟钢生产规模突飞猛进,随着2200m^3高炉的建成投产,加上原有5座小高炉扩容改造完毕,已形成了年产铁400万吨的生产能力;加之高炉熟料比的不断提高,对烧结矿的实物产量要求越来越高,烧结矿的供需矛盾日益突出,成为了制约公司生产发展的瓶颈。为此,我们就如何提高烧结机的日历作业率和烧结机利用系数, 相似文献
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山钢日照公司500 m2烧结机存在烧结机台车故障频发、头部星轮同步传动功能精度失效、台车料面布料质量波动大等问题。通过采取大型烧结机跑偏调整新技术、引进新型一体式台车轮、优化改进大宽面烧结布料系统、联动优化热矿溜槽红矿布料系统、系统治理烧结机漏风等技术措施,实现了烧结机年度2 h以上的故障停机次数为零的目标,烧结矿转鼓指数提高到81%以上,满足了生产主线高达97%~98%的作业率要求;降低了年度备件综合采购成本,年创造经济效益>800万元;改善了烧结机机旁环境,烧结工序漏风率降低了约10%,工序电耗每小时降低约500 kW·h。 相似文献