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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
介绍了低泡精练剂LPconc的制备方法及其应用性能,探讨了低泡精练剂LPconc的耐碱稳定性和耐碱渗透性,并研究了其在整个精练过程的泡沫状态。结果表明,低泡精练剂LPconc具有良好的耐碱稳定性和耐碱渗透性,应用到筒子纱或绞纱煮练工艺中,处理温度达53 ℃以上也基本无泡,用量为0.5 g/L时,可获得理想的毛效和白度。  相似文献   

2.
文章研究精练剂在棉织物退、煮、漂、轧、蒸等前处理过程中的作用,以及棉织物在处理后的性能。实验选择了HS-117、HS-117CONC(1)、HS-117CONC(2)、HS-117CONC(3)4种精练剂,测试其精练的性能,同时初步探讨这4种精练剂的使用方法和效果。  相似文献   

3.
李培恒  梁剑  黄飞  李书贵 《印染》2012,38(13):37-38,52
高效精练剂TF-188具有优异的耐碱渗透性和耐碱煮性能,其优异的乳化分散性可赋予织物良好的白度和毛效.介绍了高效精练剂TF-188的应用效果,与市售产品进行了比较,并列举了工厂应用实例.  相似文献   

4.
将多功能煮练剂用于棉粘交织弹力直贡缎织物的轧蒸一步法前处理,通过单因素试验和正交试验,得到优化的工艺为:多功能煮练剂26 g/L,双氧水16 g/L,精练剂0.5 g/L,100℃汽蒸60 min。新工艺处理织物的白度、毛效和强力与工厂现行工艺相当,而工艺的废水色度和COD值降低。  相似文献   

5.
《印染》2015,(1)
将多功能煮练剂用于棉粘交织弹力直贡缎织物的轧蒸一步法前处理,通过单因素试验和正交试验,得到优化的工艺为:多功能煮练剂26 g/L,双氧水16 g/L,精练剂0.5 g/L,100℃汽蒸60 min。新工艺处理织物的白度、毛效和强力与工厂现行工艺相当,而工艺的废水色度和COD值降低。  相似文献   

6.
冯愈  李陈斌 《印染》2012,38(3):26-29
采用高效多功能精练剂DM-1127代替传统助剂对全棉机织和针织物进行练漂一浴法加工,通过测试其含碱量、渗透性、泡沫性、螯合力和对双氧水的稳定性等性能,优化了加工工艺,即DM-1127 3 g/L,30%双氧水6 g/L,100℃精练40 min。结果表明,多功能精练剂DM-1127练漂效果与传统工艺相当,且成本降低,减少了含高浓度污染物的废水排放,节能环保。  相似文献   

7.
精练助漂剂GPL在莫代尔棉混纺针织物上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了精练助漂剂GPL的性能和工作原理,探讨其对莫代尔棉混纺针织物精练漂白效果的影响,确定其最佳精练漂白工艺条件为:精练助漂剂GPL的用量为1~3g/L,双氧水6g/L,温度为95℃,时间40min。结果表明,用该工艺精练漂白的莫代尔棉混纺针织物白度好、失重少,染色均匀。  相似文献   

8.
何丽清 《针织工业》2013,(10):56-60
文中介绍了高效精练剂DM-1364的基本性能及应用性能,探讨了温度、时间、烧碱用量、双氧水用量、精练剂用量、双氧水稳定剂用量、水洗方式等多个因素对高效精练剂DM-1364练漂棉针织物工艺效果的影响。结果表明,高效精练剂DM-1364的最佳练漂工艺为:烧碱2g/L,30%H2O2 5 g/L,高效精练剂DM-1364 用量 1.0g/L,双氧水稳定剂1.0g/L,100℃保温45min,且采用最佳工艺练漂针织布的白度和毛效效果良好,成本适中。  相似文献   

9.
采用轧堆工艺,利用角质酶与果胶酶复配的协同作用,对棉机织物进行精练,探讨浸轧液pH值、处理时间、助剂用量、复合酶配比等对精练效果的影响。优化的复合酶精练工艺为:角质酶1 600 U/L,果胶酶400 U/L,渗透剂JFC 1.0 g/L;浸轧液pH值7,保温堆置90 min。检测结果表明,复合酶精练的处理效果为:水滴润湿时间1.3 s,果胶去除率75.70%,棉蜡去除率43.68%。  相似文献   

10.
将精练剂M-177应用于纯棉织物冷轧堆练漂工艺,单因素分析精练剂用量、液碱用量、双氧水用量和冷堆时间对练漂效果的影响,采用正交实验优化冷轧堆练漂工艺。优化的棉织物冷轧堆练漂工艺为:精练剂M-177 25 g/L,液碱180 g/L,30%双氧水50 g/L,室温处理24 h。经处理后的棉织物毛效为11.8 cm/30 min,白度为81.9%。  相似文献   

11.
YH2000耐特强精练剂的研制、性能、应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
根据要求,全部采用进口原料研制了耐200g/L碱的业练剂YH2000,并介绍了精练剂在浓碱中的溶解方式对性能的影响,及其业练剂在纯棉粗厚织物前处理中的应用。YH2000是目前比较先进的精练剂。  相似文献   

12.
采用环保型高效精练剂KX-310进行冷轧堆前处理试验并优化其工艺条件。试验结果表明,用30%双氧水50g/L,NaOH 55g/L,精练剂KX-310 18g/L,堆置24h,其织物白度可达84.4,毛效14.3cm/30min以上,且强力损伤小。  相似文献   

13.
韩非  黄飞  方东林  沈立  金鲜花 《印染》2012,38(4):37-39
棉针织物低温练漂剂TF-179前处理优化工艺为:低温练漂剂TF-179 2.0 g/L,30%双氧水6.0 g/L,NaOH2.0 g/L,温度70℃,时间30 min,浴比1∶10。处理后织物的白度和毛效均高于常规练漂工艺,且手感好,强力损伤小。该工艺节能减排效益明显,综合成本可降低33%。  相似文献   

14.
巫若子  王树根  武晋 《印染》2006,32(2):20-22
对比了各种前处理工艺对锦纶织物退浆率、白度、上染率、防水性、柔软性、匀染性等的影响。结果表明,采用碱氧-Na2CO3前处理工艺,即NaOH 15g/L,H2O2 8g/L,Na2CO3 10g/L,JFC 3g/L,高效精练剂10g/L,耐强碱氧漂稳定剂12g/L,效果最好,且有很好的上染百分率和匀染性。  相似文献   

15.
为了达到棉针织物练染同浴的目的,采用固色碱HS-310J及精练剂HS-113E助剂,同时配备相应的工艺。练染同浴工艺采用先染色后精练一浴两步法工艺,探讨了固色碱用量、精练剂用量、练染工艺条件、精练温度及时间等因素对棉针织物染色、精练效果的影响,比较并分析了练染同浴与常规两浴工艺的K/S值、色泽鲜艳度、匀染性、色牢度和顶破强力。结果表明,该练染同浴工艺是可行的,除固色率略低于常规练染两浴工艺外,染色织物润湿性、匀染性、耐洗牢度、耐摩擦牢度和顶破强力均较好,且可缩短工艺时间,节省能源,降低生产成本,减少污水排放,有利于环境保护。  相似文献   

16.
王壮  王雪燕  李钰颖  贺江平 《印染》2020,(1):26-30,51
为解决纯棉针织物练漂温度高、能耗大等问题,研究自制低温练漂催化剂WXP-100对纯棉针织物练漂一浴前处理效果的影响。优化的低温练漂工艺条件为:催化剂WXP-100质量浓度为2 g/L,氢氧化钠质量浓度为2 g/L,多功能精练剂L质量浓度为6 g/L,30%双氧水体积分数为12 mL/L,70℃处理60 min。研究发现,催化剂WXP-100能够有效促进棉针织物练漂,70℃低温练漂织物的吸水性达到传统高温练漂效果,而且织物的顶破强力保留率高,纤维损伤明显减小,白度略低于传统练漂织物。  相似文献   

17.
梁智慧  安增乐  李建军 《印染》2012,38(14):36-37,41
将耐碱透芯油应用于纯棉中薄型织物一浴法练漂前处理工艺,探讨了助剂用量对练漂效果的影响.生产实践表明,该工艺与普通练漂一浴法工艺相比,仅助剂一项可降低成本21.1%;与常规练漂二步法工艺相比,每年可降低能源成本317.4万元,减少排污18 000 t.  相似文献   

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