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相似文献
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1.
低碳低硅铝镇静钢的生产实践   总被引:1,自引:1,他引:1  
通过采取特殊的脱氧工艺以及精炼渣成分控制、钙处理控制等工艺措施,成功试制出ML08Al、H08A等低碳低硅铝镇静钢,为今后铝镇静钢生产积累了有益的经验。  相似文献   

2.
绝大多数低碳铝镇静钢种的硅含量要求不大于0.03%,通过对电炉冶炼、精炼过程中钢水硅含量的变化及钢渣中SiO2含量的分析,阐明了硅含量增加的原因.将硅含量增加划分为三个阶段,分别进行了计算分析,针对性地提出了工艺控制方法与措施.  相似文献   

3.
本文就重钢炼钢厂在生产R380CL(正)低碳低硅铝镇静钢时LF工艺优化做了全面的论述。着重介绍了如果解决钢水增碳、增硅和可浇性问题,以及其取得的效果,为同类型钢的LF生产提供了一定的实践经验。  相似文献   

4.
分析了低碳低硅铝镇静钢增硅的机理,结合酒钢CSP工艺实际,对增硅环节进行了改进和控制,使低碳低硅铝镇静钢:Si≤0.03%命中率由原来的37%提高到现在的82%以上;Si≤0.04%命中率由原来的75%提高到现在的95%以上,创造了很好的经济效益。  相似文献   

5.
昆钢炼钢厂在试制低碳低硅铝镇静钢的过程中出现结水口问题,本文对该问题的防治进行了全面的总结和分析,在找准问题的基础上制定防治措施,防治措施实施后,取得了较好的效果。  相似文献   

6.
莱钢低碳铝镇静钢 SPHC 的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了莱钢1500mm宽带钢生产线生产低碳铝镇静钢SPHC的工艺实践。生产过程采取多项措施减轻了钢水回硅程度、解决了水口套眼严重的问题、确保了轧制的稳定性和良好的板型。生产的SPHC热轧宽带钢产品外形尺寸、力学性能以及表面质量满足相应标准和用户使用要求,产品质量优越。  相似文献   

7.
介绍了迁安轧一钢铁集团炼钢厂生产低碳低硅铝镇静钢SPHC的生产实践。通过优化生产工艺,控制转炉出钢过程中下渣量,保护浇铸,LF炉精炼等措施,使钢水成分得到精确控制,钢中夹杂物大量减少,钢水的可浇性提高,铸坯表面及内部质量均达到了标准要求,满足了用户需求。  相似文献   

8.
戚雄伟 《浙江冶金》2002,(4):9-11,42
HG10钢是杭州钢铁集团公司根据市场需求生产的一种低碳低硅钢种,对现有设备条件下如何完善HG10钢的生产工艺,以及生产过程中出现的两大难题进行了分析和探讨。  相似文献   

9.
在进行对低碳低硅铝镇静钢的冶炼过程中对于硅含量的有效控制使其冶炼中极为重要的一项内容。由于LF精炼脱氧、脱硫还有强还原环境下很容易导致回硅的情况出现以至于造成钢材内部的硅含量出现超标。同时转炉终渣成分还有下渣量以及LF精炼渣成本与钢中酸溶铝含量等方面因素的存在对于硅含量的控制均会产生一定程度的影响,以至于使得其控制难度相对增加。  相似文献   

10.
杨建  黄治成 《特殊钢》2022,43(2):59-63
对 120t BOF-LF-RH-CC 流程生产的低碳低硅-铝镇静钢 C4C-Q(/%:0.02~0.06C,≤0.06Si,0.02~0.05Al)冶炼硅含量高,可浇性差的原因进行了分析.通过工艺优化,转炉采用出钢两次挡渣模式和出钢后脱碳工艺,降低出钢氧含量,减少后期脱氧过程中生成Al2O3夹杂;通过优化LF脱氧模式...  相似文献   

11.
陈晋  黄道昌  倪红卫 《炼钢》2005,21(1):29-31,38
介绍了Q195—1低碳低硅钢的生产工艺.分析了影响其成分的因素及控制措施,指出将终点钢水w(C)准确控制在0.04%~0.05%和保证成品中w(Si)≥0.05%是其成分控制的关键。通过钢包喂Si-Al-Ca-Ba线,可以增加钢中Ca和Ba含量、减少夹杂物含量以及改变夹杂物形态,改善钢的力学性能。  相似文献   

12.
转炉冶炼低碳低硅钢的生产实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
张庆国  白连臣  石玉良  张洪波  李毅平 《炼钢》2000,16(5):24-27,38
通过测量 1 2 0t氧气顶吹转炉终点、钢包钢水氧含量 ,回归出转炉终点碳、氧方程及脱氧合金化时脱氧剂加入量与脱氧量方程 ,经分析 ,得出终点钢水氧含量主要由碳含量控制 ,钢水温度影响不大 ;冶炼低碳低硅钢时 ,钢中氧含量控制在 2 0× 1 0 -6 ~ 6 0× 1 0 -6 (质量百分数 ) ,可保证浇注顺行 ,铸坯不产生气泡。  相似文献   

13.
中薄板连铸机生产低碳低硅钢的实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
济钢第三炼钢厂利用中薄板连铸机生产低碳低硅钢的初期,主要存在钢水成分控制和可浇性的问题。阐明了为解决此问题所采取的技术措施和收到的效果。这些经验对类似企业的生产有借鉴作用。  相似文献   

14.
分析了低硅高锰钢生产过程中硅含量超标的原因。对转炉工序采取了弱沸腾出钢,严格控制下渣量等技术措施,有效控制了转炉工序的增硅;通过选择合理的精炼工艺并进行工艺优化,实现精炼工序增硅量的最小化,从而实现低硅高锰钢硅含量的稳定控制。  相似文献   

15.
通过优化转炉出钢、CAS精炼、RH处理等过程的脱氧工艺和造渣制度,形成合理的钢包精炼渣系,为充分吸附钢水中的夹杂物创造良好条件;利用钙处理工艺,将钢水中的Al2O3夹杂球化,使钢中大部分Al2O3转变为液态Ca O-Al2O3,为连铸机顺利浇铸创造条件;按照KR→BOF→CAS→RH→CCM工艺路线生产低碳低硅铝镇静钢,将钢水中的Si含量控制在了钢种成分设计要求范围之内。  相似文献   

16.
对低碳钢RH工序碳粒脱氧工艺进行了论述。通过理论分析与实际工艺方案的设计,对RH工序碳粒脱氧工艺过程的到站温度、真空度、环流气体流量、吹氧等环节进行了有效控制。与原单纯使用铝脱氧的工艺比较,有效降低了合金成本,减少了夹杂物含量,提高了钢水纯净度。  相似文献   

17.
通过对低碳低硅钢增硅问题进行分析,明确了在当前工艺条件下精炼脱S任务重、转炉下渣量大、精炼时间偏长是增硅的主要影响因素,提出了100%铁水预脱硫处理等四条改进措施,[Si]合格率由83.3%提高到91.8%,效果十分明显.  相似文献   

18.
钢包顶渣的改质是防止钢水二次氧化、钢液深度脱氧、优化钢液和夹杂物去除的重要工艺方法.120 t转炉+LF+板材生产线生产低碳铝镇静钢SPHC和330CL时,LF精炼采用碳铝改质剂(/%:≥35Al2O3,15~30C,5~ 15Al,≤5SiO2,6~12CaF2)较无碳改质剂(/%:40~ 60Al2O3,≥20Al...  相似文献   

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