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石淼森 《精密制造与自动化》1986,(1)
前言合金结构钢30CrMnSiA 的薄壁管件(壁厚2mm 左右),热处理后硬度 HRC34~41,比例极限σ_p≥931 N/mm~2,断面收缩率ψ≥45%,冲击值αk≥49N·m/cm~2。被加工孔径为φ40~( 0.13)mm,光洁度达▽7,孔的细长比(L/D)约为7。我厂采用深孔镗后三次珩磨的加工工艺。曾出现过拉槽,光洁度达不到要求,尺 相似文献
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我单位承接了一批技术要求较高的深孔油缸加工零件(见图1)。限于我厂现有的加工条件,采用原工艺粗车——半精车——浮动镗刀精镗的加工方法,其表面粗糙度、精度与形位公差均未达到图纸要求。 相似文献
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冯德渝 《机械工人(冷加工)》2000,(3):14-14
某产品的液压缸筒(图1),材料为45钢,调质处理硬度22~28HRC,总长2000mm,内孔为φ20H7,深径比达100,是典型的细长深孔零件。工件内孔经深孔钻削后,为了达到内孔表面粗糙度R_α0.4μm的要求,我们设计制造了小深孔珩磨头(图2),取得了满意的效果,内孔尺寸差不大于0.01mm,表面粗 相似文献
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深孔强力珩磨技术及应用 总被引:3,自引:0,他引:3
深孔珩磨是深孔精加工的主要手段,目前,存在的主要瓿是珩磨效率很低,珩磨表面粗糙度较高,在加工难切削材料时尤为突出。本研究针对钛合金材料,选用不同磨料和磨削用量对钛合金深孔珩磨机理进行了试验研究。研究结果, 粗珩磨量可达到0.003毫米/双行程(孔深为2000-3000mm),精珩磨孔表面粗糙度可达到Ra0.4μm,充分体现了该深孔强力珩磨技术磨削效率高、表面粗糙度低的特点,还介绍了深孔强力珩磨工具的改进。 相似文献
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加工小深孔的珩磨头 总被引:1,自引:0,他引:1
(1)工件特点 某产品的液压缸筒 (图 1),材料 45号钢,调质 22~ 28HRC,总长 2000mm,内孔 20H7,深径比达 100,是典型的细长深孔零件。该零件深孔钻削加工后,为了达到内孔表面粗糙度 Ra0.4μ m的要求,我们设计制造了结构较为简单的小深孔珩磨头 (图 2),在工厂自制的深孔珩磨机上进行内孔珩磨,取得了满意的加工效果,内孔表面粗糙度低于 Ra0.4μ m,各部位尺寸误差不大于 0.01mm。 (2)珩磨头结构 由于工件为单件生产,本体采用 45号钢,调质 28~ 33HRC,珩磨杆用 16mm的 45号钢冷拉钢棒,两者之间采用铰链式联接,使本体能较… 相似文献
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卞坚清 《精密制造与自动化》1988,(1)
在机械加工中,深孔珩磨常被采用为深孔加工中最后精加工的手段。因此,深孔零件的质量将最终取决于内孔珩磨的质量。深孔珩磨设备大致可分为立式、卧式两种。由于立式珩磨机的往复行程不长,所以在深孔珩磨设备中卧式珩磨机更为常见,如国内有德州机床厂生产的M4120型等。在这些设备上装上珩磨头即 相似文献
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以某零件为例,对不锈钢材料深孔薄壁管零件的加工难点进行了工艺分析;介绍了所采取的工艺方法,为该类深孔薄壁管零件的加工提供良好的借鉴。 相似文献
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小直径深孔的精加工,在单件小批量生产或维修过程中,其尺寸精度和表面精度比较难以控制。通过对内燃机气门导管的加工方法研究,采用小直径的深孔珩磨头进行深孔的珩磨,能够保证深孔加工的尺寸精度与表面精度要求,加工质量达到了良好效果。 相似文献
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本文对30CrMnSiA钢薄壁筒形件上出现的疑似裂纹、划痕、发纹的不明缺陷进行了外观形貌、磁粉探伤、金相、电镜能谱等检测分析,并进行了切向力学性能对比测试。分析检测和对比测试的结果表明:上述产品上出现的缺陷并不是真正的裂纹、划痕、发纹,而是由原材料中的Cr成分偏析所导致的较光亮的线条状、细网带状缺陷。在偏析区内,合金元素Cr的含量显著高于正常材料含量,在原材料供应状态,其缺陷很难发现,而在真空淬火及真空回火之后,偏析区比正常材料区光亮,才在机械加工和磁粉探伤检验时发现;这种Cr偏析缺陷不能提高30CrMnSiA钢产品材料的切向强度,而有可能显著降低材料的切向塑性。 相似文献