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提出了提高转炉炉龄的改进措施,通过综合砌炉、系统优化炼钢工艺、综合护炉等技术攻关,炉龄大幅度提高,增产、增效效果明显。 相似文献
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针对梅钢二炼钢转炉溅渣护炉工艺存在的问题,通过钢包加盖和钢包周转优化降低转炉终点温度27℃,空包传搁时间由改进前91.57 min降低到目前的78.94 min;利用模型对新工艺的造渣制度进行科学配比,能够稳定控制终渣碱度、(MgO)含量;转炉底吹维护优化和溅渣工艺优化,优化后的平均C-O下降了0.00049%,终点渣... 相似文献
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介绍了崇钢转炉及其除尘系统,分析了影响除尘的因素,对转炉工艺参数进行合理优化后,除尘效果有了明显改善,达到了国家环保标准要求。 相似文献
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主要探讨了高废钢比对转炉冶炼工艺的影响,通过理论上对转炉炼钢热量的推算,分析了冷料对炼钢热量的影响;实践中采取优化转炉配料、工艺过程科学控制等措施,转炉吨铁产钢达到1.15~1.20 t。 相似文献
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由于高炉采用钛矿护炉,使得铁水中的钛质量分数明显增高,已远远超出转炉正常冶炼要求。为了减轻高钛铁水对120 t转炉冶炼带来的不利影响,如过程喷溅、“炉渣返干”、炉口黏渣等情况,通过改变铁水消化模式、供氧制度、枪位制度、造渣制度和终点控制制度等方面进行冶炼工艺优化,成功解决了这一系列问题。结果表明,优化后的冶炼工艺不仅缩短了废钢入炉的时间,稳定了过程控制,而且加快了生产节奏,吨钢钢铁料消耗降低2.5 kg,取得了较好的实践效果和经济效益。 相似文献
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山钢股份莱芜分公司炼钢厂1#-3#小吨位转炉因生产设备老化,制约着效能的提升和生产成本的进一步降低。通过深入研究原料精料控制、炉壳炉型结构优化和炉底圆弧砌筑技术、底吹枪位优化、转炉静态冶炼模型,使转炉炼钢多项经济指标稳定提升,作业率提高,炉型结构稳定,同时为转炉综合冶炼成本的降低奠定了基础。 相似文献
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《不锈(市场与信息)》2009,(12)
4月,太钢BA板营销创新高,比3月销售量增长80.7%。
为了提高高档BA板的命中率,太钢不锈冷轧厂先后修订了BA板原料选料标准,修改了工艺路线,提高、细化并规范轧制及光亮带钢通道5s标准,消除辊印、减少色差;每日下午召开BA板生产现场会,对24小时内各机组的生产、质量情况进行汇总分析, 相似文献
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通过对球团产线工艺系统全面跟踪,进行有针对性的工业性试验调整,对关键工况数据测定,摸索确定最佳链篦机-回转窑-环冷机温度、压力参数。确定合理链篦机-回转窑-环冷机温度、压力目标参数后,针对影响目标参数实现的限制性因素,制定工艺优化方案,提升球团工序能力及产质量水平。 相似文献