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绕线式转子的异步电机故障常常发生在转子滑环与电刷接触环节。当电刷与滑环在接触部位吻合不好,相当于导电截面变小造成滑环过热,电刷火花过大,在滑环上产生电弧灼伤坑点,同时也使压簧过热退火,压力变小。严重时,滑环 相似文献
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前言 某些牌号的电刷放置一段时间后,有时可看到刷体表面产生一层“白色物质”,有人将此现象称为“长白毛”。为什么会出现此种现象,此种现象在什么条件下发生;对电刷的性能及使用会产生什么影响,怎样防止等,这些都是电刷制造者及使用者,所关心的问题。本文即是对此现象的初步分析。 相似文献
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本文介绍了电机用电刷导线固定方法的发展概况,重点阐述了电机用电刷导线固定的两种方法的特点及其国内外的历史与现状等。电刷导线的固定方法主要有两大类:机械加工来实现电刷导线固定的方法和电刷导线成型法,前者采用切割、磨、钻、装配导线等过程来加工电刷,后者是在压制刷体的同时将导线固定在刷体上。 相似文献
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本研究获得了Ni-Co-Mo微晶态电刷镀层的优化脉冲工艺参量,并对用脉冲工艺得到的刷镀层与用直流工艺得到的刷镀层进行了性能比较。结果表明:在优化脉冲工艺参量范围内,脉冲电刷镀内应力比直流电刷镀层的内应力小,前者表面裂纹少,孔隙率低,耐蚀性好。 相似文献
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电机用电刷刷辫的固定大都是用铜粉将其铆在刷体的孔内,由于有的铜粉可塑性较差,填塞到刷体孔中不能形成块状,在使用过程中由于震动,致使铜粉松动,造成刷辫脱落,从而缩短了电刷的使用寿命。为此,必须选择一种比较好的胶粘剂来保证电刷与刷辫之间导电性和抗拉强度。由于254—2铜粉导电胶具有这两种性能,所以选用它作为电刷用胶粘剂。 相似文献
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我厂热电机组的发电机额定容量为3000kW,配用的励磁机额定容量为30kW。自发电机组投运后,一般只运行2~3个月就在换向器表面磨出沟痕,致使表面凹凸不平,同时电刷出现跳动和冒火的现象,严重影响了发电机的正常运行。1 故障分析励磁机换向器不正常磨损的原因分析如下:(1)电刷选型不当或电刷质量不合格;(2)新换电刷未经研磨而直接使用;(3)电刷与换向器接触压力不当;(4)刷握松动或刷握下边缘与换向器距离超标;(5)励磁机周围环境存在腐蚀性气体或粉尘;(6)换向器车旋后径向跳动超标或表面光洁度不够;… 相似文献
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阐述轧钢机用电刷的特点及供电方式对直流电机换向的影响,分析了轧钢机用直流电机在使用过程中对电刷各项性能的要求,并确定对轧钢机用电刷各项性能的要求。结果表明:正确选择轧钢机用电刷是保障电机正常运转的重要因素。 相似文献
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与交流电机相比,直流电机主要优点是调速性能好,启动转矩大,所以在水泥行业得到广泛使用,如回转窑、电机车、电铲挖掘机等机械的拖动。但在日常使用中,其换向器上常常出现打火现象,严重的将会烧坏整流子,致使电机不能续继工作。实践证明,如果火花在电刷下范围很小,亮度很弱,呈现蓝色且是均匀的,就不会烧坏电刷和换向器, 相似文献
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随着电机工业迅速发展,对电刷的质量要求越来越高,而在电刷加工过程中,电刷的装配特别是刷体与导线固定是最重要的环节。文章从国内外电刷刷体与导线的固定方法研究情况,结合多年实际电刷装配经验,对电刷刷体与导线固定方法进行研究,为保证顺利生产做好技术储备。 相似文献
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一、概述 在电刷生产中,利用专用机械对电刷进行塞线,使塞线工序从原始的手工操作走向了机械化。机械塞线,减轻了工人的劳动强度,但塞线效率的提高并不显著。能否在此基础上,再进一步实行塞线自动化,我们在从奥地利鲁道夫工厂引进的SE5型锤击机上,配置了专用的自动进给机构后,实现了塞线自动化。自动塞线后的电刷外观、刷体与引出软接线间的脱出拉力、刷体与引出软接线间的联接电阻,均能符合技术要求。以每小时塞线500根计,其效率是手工塞线的三倍左右。我们通过对几十万只六种不同结构形式的电刷进行自动塞线后认为,无论对斜面钻孔、平面钻孔、端面钻孔的电刷,还是对具有较长软接线(如95±1)的电刷,只要配置了专用的自动进给机构,均能在SE5型锤击机上进行自动塞线,并获得了良好效果。对影响塞线质量的各种因素,都能在该机上进行独立调节,从而在最佳条件下完成自动塞线。 相似文献
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论述了脉冲电刷镀技术的特点。系统研究了主要电参量峰值电压、频率、正在的和负的占空比、正负脉冲个数比等对常用非晶态Ni-P和Co-W刷镀层的硬度、安全工和内应力等性能的影响。结果表明,脉冲电参量存在有一个优化范围,在此范围内,脉冲电刷镀层与直流电上比,上述性能以及镀层的表面质量、抗氧化性能和耐腐饱性能都有了明显的改善和提高。文章地其原因作了初步的分析。 相似文献