共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
2.
3.
《钢铁》1956,(18)
我厂侧吹碱性转炉,不但可以将含磷高的生铁吹炼成合格的软钢,并用含磷不等的生铁炼出炭钢(中炭钢及高炭钢),炼炭钢的方法有两种:一为将炭去至最低,磷也合格后,再加入低硫低磷生铁水增炭;一为直接在炭火中收火留炭。炼成炭钢的温度可供浇铸机件,此外还能燥含锰14%的锰钢铸件,现分述如下:(一)铁水增炭法:采用生铁成分为 P1.2%±,Si1.1%,Mn>1.5%,S<0.06%,C3.5%,用普通吹炼高磷生铁为软钢的方法吹炼,其配加渣料为石灰220kg/T 铁水,铁屑25kg/T 铁水,铁矿石25kg/T 铁水,氟石为石灰之8%,吹炼至炭火下降后,再继续沉吹约1′左右,钢水中含磷已合格:P<0.03%,C0.04%,Mn0.10%,Si0.01%,然后停风,将低硫低磷生铁水倾入转炉中增炭。低硫低磷生铁水之成分为:C4.0%,Mn1.8%, 相似文献
4.
5.
6.
7.
8.
9.
《钢铁》1956,(18)
我们在去磷方面,根据生铁中不同的含磷量,经过不断的改进,严格的控制着熔渣的碱度、氧化铁含量和渣量等,使其去磷效率逐渐提高,操作中的主要情况如下:(一)生铁成分:炼钢生铁:我厂使用的碱性炼钢生铁系用含磷高、含铁低的贫矿炼成的,含磷量在0.4—1.98%,一般在1.2—1.3%。(1)一般生铁成分:P Si Mn S C1.2%± 1.0—1.1%>1.5%<0.06% 3.8%±(2)铁水温度:一般在1350—1400℃。(二)吹炼方法:我们吹炼高磷生铁最主要的办法,就是强化去磷作用,无论是吹炼含磷1.0%、1.5%或1.9%和采用三批料、二批料加入法,或采用吹炼后期面吹或沉吹,而在前期吹炼(炭火焰降落前)都要严格的掌撑着面吹和造成一个渣量一定,碱度、氧化铁含量适当,流动性良好的渣子,使其在吹炼的全部过程中都发生 相似文献
10.
《钢铁》1956,(18)
一、造渣制度我厂在今年4月份前是采用单渣法吹炼的,其间在1955年9月采用前少后多的造渣方法,第一批渣料平均每吨铁水加石灰30—35公斤,第二批再加45—50公斤,到1955年11月中改为前多后少的造渣法,第一批渣料每吨铁水加石灰50—60公斤,第二批加40—45公斤。今年4月初因单渣法的吹损很大,学习兄弟厂扒渣经验,并对炉渣的扒去数量也作了研究,5月开始即按双渣法操作,6月份又进行了留渣试验(将上一炉的渣不全部倒净,留作下一炉之渣)留渣量约为总渣量的1/3。现将这三种造渣制度对吹损、温度、时间、元素变化等比较如下:(1)对吹损的比较:在吹炼条件相同的情况下,用单渣法操作时在矽分氧化终了第二次渣料加入后即发生大量喷溅,喷出物中有大量氧化铁与金属铁,在4月初,单渣法测定时发现化铁炉的熔损还不算很高(在1.75—1.83%,平均1.79%),而转炉的吹损则平均高达18.73%。 相似文献
11.
12.
通过 5 0t× 2LD转炉、LF钢包精炼炉和 15 0mm× 15 0mm方坯连铸冶炼 70钢的工艺分析 ,重点探讨了 70钢的质量问题 相似文献
13.
14.
15.
结合舞钢120 t转炉生产实践,分析认为转炉工序影响钢铁料消耗的主要因素是转炉吹损、烟尘损失、渣中铁损和喷溅损失等。通过优化装入制度及优化转炉操作工艺减少喷溅、降低吹损、少渣冶炼等措施,钢铁料综合消耗由1092.59 kg/t降为1073.83 kg/t。 相似文献
16.
17.
18.
浅谈棒材机组应用变频器经验 总被引:1,自引:0,他引:1
根据安钢棒材机组应用变频器的实际经验,通过理论和实际应用分析,总结出变频器安装、调试和使用过程中常见问题的处理及解决方法.详细论述了变频器使用过程中,对不同环境问题的处理方法,以及对变频器出现各种故障的应急处理和解决方法.同时阐明了变频器在不同的负载下,常见参数的设定,这些经验可供同行参考借鉴. 相似文献