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1工艺流程
河南中平能化集团飞行化工有限责任公司(简称飞行化工公司)全自热非等压醇烷化净化装置于2005年底并人系统运行,在甲烷化工序设提温换热器(Ф700mm×11830mm),目的是用氨合成后的气体热量提高高压甲烷化人塔气体温度,确保高压甲烷化塔内热量平衡。提温换热器由内件和外筒组成,内件为列管式结构,外筒属三类压力容器,高压甲烷化局部工艺流程见图1。 相似文献
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石家庄正元塔器设备有限公司 《化肥工业》2009,36(3):6-8
甲烷化工艺取代铜洗,对于洁净生产、减少环境污染起到了很好的作用,但原料气中CO和CO2含量的降低使甲烷化反应热减少,其系统热平衡维持困难,必须借助外加热源才能稳定运行。分析了目前甲烷化工艺自热维持方式存在的问题,介绍了低CO和CO2含量非电加热甲烷化工艺技术。实际运行情况证明,无论是高压(31.4MPa)还是中压(12.0MPa)情况下,采用过热蒸汽或变换气供热的低CO和CO2含量非电加热甲烷化工艺技术的设计是合理、成功的,运行效果令人满意。 相似文献
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基于试生产过程中出现的甲醇产量低、醇烃化系统不能维持自热平衡、出口微量高导致合成氨系统波动大等影响系统正常运行且消耗高的问题,分析其原因,制定优化措施,从而降低了能耗,提高了产量。 相似文献
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我公司合成氨老系统装置中压系统为1994年投建的联醇装置,设计能力为20kt/a。装置高压圈于2005年12月进行了改造,采用全自热非等压醇烷化净化工艺替代铜洗工艺。改造后,合成氨老系统的生产消耗大幅降低,装置运行稳定、安全、可靠,环保和经济效益显著。但由于中压系统未进行相应的改造,致使中压系统醇后气中CO、CO2含量偏低,无法满足醇烷化装置的自热平衡。 相似文献
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由于宽温耐硫变换触媒在工业生产中应用成功,为用渣油和煤生产合成氨采用甲烷化代替液氮洗奠定了基础。本文主要讨论耐硫变换甲烷化流程的一些技术问题,并列举了实际建厂经验。 相似文献