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《理化检验(物理分册)》2021,57(10)
某井钻井作业时发生了多次钻杆挤扁现象。采用宏观观察、化学成分分析、力学性能试验、金相检验等方法对钻杆挤扁的原因进行了分析。结果表明:钻杆管体与卡瓦之间的啮合接触不均匀造成应力分布不均匀,当局部的接触应力超过了钻杆管体的屈服强度而使钻杆管体发生塑性变形挤扁,卡瓦牙板磨损较为严重是导致应力分布不均匀的主要原因。 相似文献
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某井起钻时,井底一根101.6 mm(外径)钻杆在距离公接头台肩面约1.1 m处的管体上发生了断裂。采用宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、断口分析、钻杆受力计算及有限元模拟分析等方法对钻杆的断裂原因进行了分析。结果表明:断裂钻杆的屈服强度不符合API Spec 5DP—2009标准的要求;钻杆在通过不规则的井眼时发生了严重的弯曲压扁变形,导致钻杆失稳断裂;解卡过程中,断点附近反复的拉压载荷使得该区域产生了包申格效应,导致屈服强度进一步下降,加速了钻杆的断裂。 相似文献
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一种新型拉扭疲劳试验机的设计 总被引:2,自引:2,他引:2
介绍了自行设计的新型拉扭疲劳试验机的工作原理和软件系统。该试验机具有精度高、响应快、功耗小、易操作等优点,可以满足微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能测试要求。 相似文献
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为找到S135钻杆焊缝冲击韧性低、不符合要求的原因,对焊缝进行了冲击试验、力学性能试验、金相检验、化学成分分析、非金属夹杂物检验等,并对冲击试样断口进行了宏观及微观分析.结果表明:钻杆接头材料硫元素含量高,A类非金属夹杂物级别高、含量多,造成摩擦焊焊接时焊缝区形成较多A类非金属夹杂物,影响了组织的连续性,受到冲击力时,... 相似文献
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采用国产PQ-6型旋转弯曲疲劳试验机研究钻杆管体材料G105的弯曲疲劳性能以及H_2S腐蚀和缺口对试样弯曲疲劳性能的影响,利用金相显微镜和扫描电子显微镜对光滑试样断口、缺口试样断口以及H_2S腐蚀后试样断口进行微观形貌分析。结果表明:在光滑试样的疲劳极限载荷作用下,经过H_2S腐蚀后的光滑试样的疲劳寿命和缺口试样的疲劳寿命相当,材料的疲劳寿命都从106降低至104;缺口试样在缺口的高应力集中效应下,加快疲劳裂纹形核过程。H_2S腐蚀对钻杆疲劳性能影响的主要作用在于氢原子在材料内缺陷处聚集引起材料疲劳性能降低,缺口和H_2S腐蚀都会加快疲劳裂纹的扩展。材料疲劳断裂主要是因为试样在交变应力的作用下上产生滑移最后致使位错塞积而导致的。 相似文献
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对6063锻造铝合金进行了不同应力幅值下拉-压及拉-扭复合疲劳试验,并用透射电子显微镜观察了疲劳失效试样的位错结构。结果表明:在循环加载过程中,循环硬化占据主要地位,循环硬化的速率和程度对应力幅值和加载路径有依赖性;相同应力幅值下,试样在拉-扭复合加载下失效比拉-压失效形成更为复杂的位错结构,且位错密度更高;位错之间及位错与析出相的交互作用是材料发生循环硬化的主要原因,循环硬化程度越高,疲劳寿命越短。 相似文献
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S135钻杆刺漏失效分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过宏观检验、化学成分分析、金相检验:和力学性能测试等方法,结合钻杆的受力和环境工况,对S135钻杆管体刺漏失效原因进行了分析。结果表明:刺漏失效是由于失效钻杆位于钻柱“中和点”区域,其外表面具有应力集中的腐蚀坑在交变应力和弯曲应力等共同作用下,在坑底萌生疲劳裂纹并扩展所致。 相似文献
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Abstract: The aim of this paper is to present a novel un‐notched fatigue test specimen in which a biaxial stress state is achieved using a uniaxial loading condition. This allows the problem of multi‐axial fatigue to be studied using relatively common one‐axis servo‐hydraulic testing machines. In addition the specimen presented here is very compact and can be made using a small volume of material (100 × 40 × 4.5 mm). For this specimen, the degree of biaxiality, defined by the parameter is equal to approximately 0.45. The specimen geometry was optimised using the Dang Van multi‐axial fatigue criterion. In addition to use as a fatigue specimen, it has been demonstrated that the biaxial specimen presented here is also suitable for biaxial tensile tests, to determine the rupture strength of a material in a biaxial stress state. Two different materials have been investigated: The first was wrought aluminium 2024‐O in the form of 5 mm sheets. The second was a cast aluminium‐silicon alloy AlSi7Cu0.5Mg0.3, commonly used in automotive and aeronautical applications. The fatigue strengths were determined at 2 × 106 cycles and at various R‐ratios using a staircase procedure. For the aluminium 2024, it is shown that the biaxial stress state increases the maximum permissible first principal stress when compared to the uniaxial condition. However, in terms of the cast aluminium alloy, it has been demonstrated that this type of fatigue specimen is not suitable for materials containing casting defects, in particular micro‐shrinkage pores, because the volume of material, in which the stress state is biaxial, is not large enough. 相似文献
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Strength of Materials - The short fatigue short crack replica tests using LZ50 axle steel hourglass-shaped specimens of were carried out under rotating-bending cyclic load. Seven sets of effective... 相似文献
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《理化检验(物理分册)》2015,(8)
某井在勘探开发过程中,发生多起S135钻杆刺漏失效,对失效钻杆材料进行了化学成分、显微组织、力学性能等一系列理化检验,并对裂纹扩展面进行了详细的微观分析,获得了钻杆的失效模式为腐蚀疲劳失效。针对失效模式,对钻杆材料进行了圆棒小试样的拉压疲劳试验,获得了失效钻杆材料在高应力下的疲劳寿命,佐证了钻杆设计中设计系数的科学性,为钻杆失效原因判定提供了试验数据支持。分析结果表明:钻杆失效的主要原因是钻杆外表面发生氧腐蚀形成腐蚀坑,腐蚀坑底应力集中导致的局部高应力促使了疲劳裂纹的萌生,当裂纹扩展穿透整个壁厚后便形成刺漏失效。 相似文献
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某水平井在泥浆循环过程中发生一起S135钻杆断裂事故,为查明钻杆断裂原因,对事故进行了调查研究,并取样进行了包括断口分析、化学成分分析、力学性能测试、金相检验等一系列失效分析。结果表明:该钻杆所处井段井眼全角变化率较大,钻杆外壁受到严重磨损划伤并形成疲劳裂纹,在较大扭矩和拉伸载荷作用下,钻杆最终发生了断裂。 相似文献