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改善抽油杆用钢的综合力学性能,提高抽油杆(端部)高温锻造成品率。经大批量的实验试制研究,取得了良好的效果。与其它抽油杆用钢相比,其强度性能基本相同。其塑性和韧性及高温锻造成品率有明显的提高。σ_b≥850MPa,σ_S≥760MPa,δ_5≥15%,φ≥55%,α_k(u)≥98J/cm~2,HB≥265。介质条件下疲劳值:光滑试样σ_(-4)=470MPa,N(周次)>10~7未断,仅就现已测定值,高于其它抽油杆钢疲劳极限值10~20MPa。综合力学性能不仅符合GB7229—87国家D级抽油杆标准,而且达到了美国API—11B规范中D级杆的国际先进水平。高温锻造成品率高达99%,比其它抽油杆用钢提高2%以上。 相似文献
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14MnMoVN60kg 级调质钢的综合性能及可焊性等均能达到单机大容量机组涡壳用铜的设计要求。该钢整板一次热处理合格达80%,经二次处理合格率为100%。板材实际性能符合技术条件要求,综合性能合格率达90%。推荐采用910~940℃×2min/mm 水淬和680~710℃×6min/mm 回火空冷的热处理制度。采用此制度可取得沉淀析出和晶粒细化的强化效果。 相似文献
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苏联Cmлb杂志1990年12期,载文介绍库钢道岔轨的孔型设计。库钢为轨梁轧机,φ900×1/φ800×2/φ850×1mm。 相似文献
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试验钢由50 kg真空感应炉冶炼,锻造成60 mm板坯经1 250℃均匀化处理后热轧至4 mm板,再冷轧至1 mm板。研究了试验TRIP(转变诱发塑性)钢冷轧板820℃3 min淬火时等温淬火温度(350~450℃)和保温时间(1~10 min)对钢的组织性能的影响。结果表明,奥氏体等温淬火工艺对试验钢的力学性能有显著影响;最佳的等温淬火工艺为820℃3 min+400℃5min水冷,该钢的抗拉强度与总伸长率分别为766 MPa与37%,即强塑积达28.34 GPa·%;10 nm级Nb(CN)粒子的大量析出是造成该试验钢强度显著提高的主要原因。 相似文献
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大冶钢厂二轧钢分厂φ300 mm×5轧钢机组换第四、第五老式机架为短应力线轧机,生产普材及八大钢类的φ21~50 mm圆钢、?25~45mm方钢、〈二〉28~30 mm六角钢、?5~40×50~120 mm扁钢20525.758t(设计年产量25000t)。实践证明,短应 相似文献
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以60mm厚Q690D高强度结构钢板为研究对象,在相同轧制条件下,系统地研究了淬火、回火温度对试验钢综合力学性能及显微组织的影响,并对第二相析出进行理论分析。试验结果表明:随淬火温度升高,试验钢强度升高,韧性下降;随回火温度升高,试验钢强度下降,但韧性明显升高。该钢采用930℃淬火(保温10min)650℃回火(保温40min)的调质热处理工艺具有良好的强韧性匹配,综合力学性能最佳,满足国标GB/T 16270—2009要求。 相似文献
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前轴是汽车保安件,其锻造毛坯在机加工前需经调质热处理,锻造加热质量要求较高;原料为(?)75×1200圆钢或65×1270方钢,钢的牌号30Cr,锻造温度范围1150~1250℃。最早的生产方式是:3t 模锻锤制坯、13000kg-m 圆底座双动锤终锻成型,火次多、烧损大,产量低、质最差,工人劳 相似文献
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对非真空感应炉熔炼直接成锭的经锻造成棒的17—4PH马氏体沉淀硬化不锈钢作了力学性能和显微组织影响规律的研究,证明该合金经1200℃×30min水淬+480℃×1h时效处理和经1050℃×30min+450℃×1h时效处理后,强度和硬度指标达到最高值。17—4PH是通过ε-Cu相沉淀而得到强化的。在过高温度固溶处理时,相界铜薄膜的形成,是引起力学性能下降的重要原因。 相似文献
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为提高市场竞争力,扩展船板钢品种生产能力,通过对市场需求量较大的D级高强度船板的分析研究,采取D级船板钢水微合金化、夹杂物形态控制和轧制工艺参数的优化改进,得到钢质纯净、组织细化的D级船板,使其具有优异的综合力学性能,满足客户的要求。 相似文献
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《冶金标准化与质量》2011,(6):44-44
日前,石钢成功开发KD级防腐抽油杆用A4330钢。该钢种既具有K级抽油杆钢的抗腐蚀性能,又有D级抽油杆钢的力学性能,吨钢售价万元以上,具有很好的经济效益。A4330的试制成功,使石钢吨钢售价万元以上产品又增添1个新成员,为公司创造了可观的经济效益,并为今后进一步开发高Ni抽油杆用钢提供了宝贵经验。 相似文献
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试验研究了电渣重熔Cd4Mo4钢(%:1.03C、14.36Cr、3.98Mo)φ22mm热轧材750~950℃退火、950-1200℃淬火、450—550℃回火后钢的组织和性能。结果表明,(890±20)℃退火后钢的HB硬度值207—255;1100—1120℃淬火500—525℃四次回火后钢的组织由细针状回火马氏体、残余奥氏体和碳化物组成,HRE硬度值61,断裂韧性Kic。为31.5—32.1MPa·m^1/2;Crl4Mo4钢200℃高温接触疲劳寿命L,0为1.1×10^5,并且Crl4Mo4钢具有较好的耐磨性能。 相似文献
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本文介绍了为出口钢质无缝气瓶研制的专用材料37Mn钢的性能及应用。该钢具有较好的力学性能和工艺性能,可采用普通的正火处理工艺生产φ219mm无缝气瓶,采用调质处理工艺生产要求较高的φ232mm无缝气瓶。 相似文献
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日本神户制钢公司已从位错理论等方面研究过高碳钢丝机械特性,此次研究内部摩擦特性与机械特性关系。试验材质成分(%)0.87c—1.21Si—0.73Mn—0.0059P—0.004S,钢丝从φ11.5mm拉拔至φ4.9mm,在500℃下发蓝处理后在φ4.9mm钢丝上切取100mm长制成1mm薄片做试样,内部摩擦试验温度0℃~300℃,采用FE—TEM观察层状铁素体。 相似文献
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我厂用加压烧结法制成的250吨冲床铜基粉末冶金离合器片,由离合器材料与经镀铜、镀锡的钢芯板组合加压烧结而成。采用外径为为φ410mm,内径为φ250mm,厚度为8mm的45号钢作钢芯板。用粉末冶金方法制成的离合器片层,其成分为Cu—Sn—Pb—C。采用分片冷压成形,压制压力为215.6×10~6Pa,将钢芯板与离合器 相似文献
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曾研究了铌对252钢性能的影响。试验用钢的化学成分见表1。钢锭锻制成φ15×200毫米的钢棒,于900℃保温25分钟油淬,并于550℃回火2小时空冷,经热处理的毛坯制成拉伸和冲击弯曲标准试样。其机械性能(6~8个试样的平均值)列于表2。 相似文献