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相似文献
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1.
1磨头密封装置的改进我厂粉磨车间Φ2.4m×13m水泥磨磨头返料严重,每班约0.5t左右。经检验发现,进料螺旋筒与进料嘴接触部位没有螺旋叶片及其它堵料的部件,进料时由于磨内的料面高于密封位置,造成物料倒流。为此,采取了以下措施(见图1)。图1磨头进料示意图(1)在进料装置的进料嘴上,焊一个比内螺旋筒内径小1~2mm的挡料密封圈,以对物料起到二次密封的作用。(2)在水泥磨进料内螺旋筒上,靠近新焊密封圈2~3mm处,12等分焊接12块扬料板,其尺寸为:100mm×40mm×8mm,焊接倾斜方向与内螺…  相似文献   

2.
回转窑在运行中,经常因物料或者操作原因出现窑尾跑料的情况,非常容易造成窑尾密封片损坏,而且造成现场的扬尘。在窑尾平台下部安装一个集料仓,仓下部加装2台FU270链式输送机,转运窑尾漏料入生料磨排渣斗式提升机,再次入磨,从而较好地解决了窑尾漏料问题。  相似文献   

3.
窑尾漏料是预分解窑生产中的常见问题,出现漏料后会造成窑尾密封的损坏、窑尾漏风、操作困难等问题,还会严重影响环境卫生。本文介绍几种造成窑尾漏料的原因,从设备和工艺操作方面查找原因,并给出相应措施,解决窑尾漏料问题。  相似文献   

4.
我公司φ3.95m×56m窑外分解窑的窑尾密封采用气缸压紧端面接触式密封形式,即有12个缓冲气缸均匀分布在窑尾(见图1),缓冲气缸的型号为 QGA-80×160,工作压力0.15MPa~0.8MPa,气源为从空压站送来的压缩空气。该回转窑自1995年6月运行以来,由于缓冲气缸长时间受到窑尾筒体及烟室高温的辐射,使气缸内的密封圈损坏,进入气缸内的压缩空气泄露,无法在活塞上形成有效的压力,而使固定磨擦环和活动磨擦环之间的间隙增大并导致漏料。这样即影响窑内热工制度  相似文献   

5.
杨友善  王喜厚 《水泥》2002,(7):59-59
我公司2号窑为Φ3.5m/3.0m×55m带流态化分解炉的回转窑,1994年底改造投产后,窑尾密封一直没有得到很好解决,困扰窑的正常生产。1改进前窑尾密封改进前窑尾靠活动密封圈前后移动进行密封,见图1,当窑体向上窜动时由动摩擦片推动静摩擦片使密封圈向上移动,当窑体向下窜动时由配重块拉动密封圈向下移动。但实际是,当配重重时,两摩擦片磨损严重,使用寿命短,当配重轻时,不能拉动密封圈向下移动,动作不灵,起不到密封效果。并且这种密封装置摩擦片间的摩擦力较大,也增大了窑的传动负荷。图1改进前密封装置2密封改…  相似文献   

6.
回转窑窑尾密封装置的改造   总被引:1,自引:1,他引:0  
亩森海  顾建海 《水泥》1997,(7):42-43
我厂1号窑于198o年11月建成投产,属60年代生产技术。立筒预热器为单列五钵的克努伯型预热器,原设计窑型为:rp4/4.4nlX60m,后于1993年改为di4nlX60m窑。由于该预热器顶部四个旋风筒的排灰阀卸灰是间断性的和在钵体内各缩口处堆积的物料不均匀地滑落,从而易产生“塌料”现象;又由于窑尾热风机排风能力限制,不足以在立筒及窑内形成持续稳定的负压,因此偶尔会出现倒风。于是在窑尾产生了热物料与气体的混合物喷出,其温度高达900℃左右,极易造成密封装置部件的损坏,产生泄漏,影响生产的正常进行。为此,我厂对窑尾密封装置进行了…  相似文献   

7.
为了减少冷空气从窑头进入窑内,影响回转窑的热效率;为了防止熟料颗粒、生料粉从窑头、窑尾与简体的衔接间隙处喷出,减少粉尘污染,在窑头、窑尾需安装密封装置。我厂过去采用的是迷宫式、重锤式两种密封型式。由于回转窑筒体受热产生变形,造成  相似文献   

8.
我公司Φ3m×48m回转窑原是带五级旋风预热器的NSP窑,产量720t/d。窑尾密封原采用端面摩擦、气缸压紧式,使用中暴露出以下缺点:漏风严重,密封效果差;结构复杂,故障率高,维修性差;不可双向调整,不能控制动静摩擦片之间的受力。2000年在引进MFC分解炉对原预热器系统进行改造时,对原密封进行了改造,采用“静密封圈杠杆配重压紧+动密封圈顶轮”的组合式密封装置,取代原密封装置。目前熟料平均产量1230t/d。1改造方法改造前窑尾密封装置如图1所示。图1改造前窑尾密封拆除原密封装置的8组气缸及其联接风管等部件,保留动静密封圈及摩擦片。制作4…  相似文献   

9.
回转窑密封装置的结构形式众多,本文介绍了一些常用密封装置的结构和使用情况,针对现场密封装置存在的一些问题,开发设计了适用于窑尾密封的重锤压紧端面摩擦片式密封装置和适用于窑头密封的双向叠片式密封装置。针对在回转窑窑尾经常出现的漏料问题,从设备的角度提出了改造方案,并初步分析了密封效果不好,密封处漏风时对系统热耗的影响。  相似文献   

10.
何永卿  王超 《水泥》2014,(11):88
<正>我公司有2500t/d和4500t/d生产线各一条,两条窑的窑尾密封都采用中信重工提供的气缸式轴向端面密封装置。该密封装置中为活动密封圈提供推力的气缸故障较多,更换维护工作量大,影响了生产。为此,我们对窑尾密封推力装置进行了改造。本文以Φ4m×60m回转窑为例作一介绍。1设备概述及改造前状况窑尾气缸式轴向端面密封装置结构见图1。固定密封圈随窑体一起转动;活动密封圈固定在预热器烟  相似文献   

11.
众所周知,回转窑是水泥厂关键设备,其运转率高低对水泥厂经济效益有着举足轻重的作用。回转窑是在负压下运行的。一般而言,热端负压约为20Pa~30Pa,冷端负压约为250Pa~300Pa。其运行过程中,著热端(窑头)漏风,就会降低人窑二次风温,造成热损失;若冷端(窑尾)漏风,不仅燃料不能充分燃烧,且会影响窑内通风,使热耗增加,影响熟料的产、质量,同时冷端废气中含有大量粉尘状物料,由于倒风而外溢,既污染了环境,又对岗位工人的健康造成伤害。因此为了防止外界空气吸入赛内,必须搞好赛头和窑尾的密封,尤其是窑尾的密封。回转窑…  相似文献   

12.
丁玉荣 《水泥》2015,(2):22-23
<正>我公司现有两条5 000t/d生产线,回转窑规格为Φ4.8m×72m,窑尾采用双系列预热器和TDF分解炉,平均台时产量252t/h。2014年9月14日二线窑尾密封处突然出现漏料情况。1事故现象14日11:00二线窑尾密封处漏料后,操作员减料运行,当入窑生料量由360t/h减到300t/h时,漏料情况有所好转。在运行中对窑尾烟室进行了清理,14:00  相似文献   

13.
“由于窑尾产生结皮或温度过高产生结粒料,该结粒料到了烧成带,因物料流速快、煅烧时间短,热量不能很快地传到熟料内部,造成熟料内部温度偏低,没有被烧透,只是熟料颗粒表面被烧熟,从而产生疏松黄心料。”  相似文献   

14.
0前言 我厂于1998年12月建成一条年产20万吨水泥的生产线,熟料烧成采用四川矿山机器厂制造的φ3.2×52m回转窑(带预热器).投产以后,经过五年来的运行,部分部件磨损严重,其中,又以窑尾密封磨损为最.活动圈处间隙变大,导致窑尾漏料严重、频繁,特别在低窑速时漏料现象更加突出.因此,在一定程度上影响了窑的正常煅烧,现场卫生亦一直得不到改善,加大了岗位人员的劳动强度,增加了泄漏物料的转运费用和其它一些经济损失.此外,经过预热器预热的物料温度较高,泄漏物料对岗位人员和设备巡检人员造成安全隐患.  相似文献   

15.
段碧军 《水泥》2014,(3):24-24
<正>1出现的问题2013年3月我公司2 500t/d生产线检修结束,重新投料后窑尾密封处便一直出现间断性漏料现象,漏料较少时,每天需从窑尾密封下面的漏料管中放灰1~2铲车,漏料较多时会出现连续性的漏料。9月份停窑检修时,工艺人员对窑尾烟室斜坡和下料托板等部位进行了重点排查。从浇注料和下料托板的结构上观察没有发现异常情况,因检查时发现窑内结后圈,于是工艺人员认为漏料的原因是窑内结后圈,对其他的问题没有引起足够的重视。  相似文献   

16.
齐俊利 《水泥》2003,(6):62-62
1问题我公司包装车间于2000年6月份安装使用NBH300C×29114斗式提升机,该机投入使用后,尾轮轴承经常损坏,损坏原因主要是:1)尾轮轴与壳体衔接处使用填料式密封,出磨水泥温度过高,填料被烤干,水泥从壳体衔接处渗出。2)该尾轮轴承采用UC213带滑块座顶丝外球面球轴承,轴承两侧自带橡胶防尘盖,长期处于高温下连续运转,橡胶防尘盖易于老化,达不到理想的密封效果,渗出的物料极易进入轴承。3)提升机尾部作业环境(地坑)较差,粉尘极大,从而造成轴承的严重磨损。2改进方法在轴承里侧加一密封压盖,密封压盖与轴之间采用双向唇形密封圈密封(2个密封圈…  相似文献   

17.
<正>我公司的一台Φ2.4m×4.75m风扫煤磨的磨尾出料管在使用一段时间后出现漏料,拆开检查可见,出料锥套及出料管外圆磨损大,出料管磨损不均匀,上部磨损大。更换密封圈后,很快又漏料,且更严重。1出料管漏料原因分析1)磨内风速较高,带起的细粉状物料或粗颗粒物料易进入出料锥套与出料管之间,造成磨损,密封损坏,产生漏料。2)密封圈采用4块(30×30)mm的圆弧形半粗毛  相似文献   

18.
1 密相连续式气力输送装置的组成和特点回转供料器 它既是按固定的转速把物料均匀、连续不断地加入与它相连的气料混合加速室中 ,又承担锁闭气体的作用 ,使密相输送的气体 ,不会从回转供料器叶轮处泄漏而带走大量的气体 ,影响输送正常进行 ,并增大耗气量。因此 ,回转供料器的漏风量越小 ,密封程度越高 ,越有利于物料气力输送 ,越能减少耗气量。对粉体物料 ,选用直线型叶片 ;对颗粒物料 ,选用 V字型叶片 ,这样能有效地减少叶片与阀壳之间的卡料发生 ,造成被输送物料挤碎。气料混合加速室 它是把进入该容积内的物料与气体充分地混合 ,使物…  相似文献   

19.
贾方茹 《中国水泥》2011,(12):73-74
预分解窑窑尾漏料是影响窑正常生产运行最常见的原因,窑尾漏料不但影响窑产质量,而且严重影响环境卫生,造成窑尾漏风,冷空气吸入窑内,增大了热损失,使工作环境条件恶劣。导致窑尾漏料的因素有以下几个方面。1系统工况不正常(1)各测温点测量仪表不准,显示值比实际温度偏低,据观察特别是分解炉出口温度更加明显。由于温度  相似文献   

20.
本实用新型装置是在上夹环和活塞杆结合处增加一处端面密封,端面密封使用U型静密封圈代替现有技术采用的O型静密圈;同时在中心机构与下夹环上增加一槽,在密封和中心机构配合处也采用U形密封圈静密封;采用U型密封圈提高密封性能,减少氮气作为硫化介质因密封性不良而造成密封泄漏产生的废品率,  相似文献   

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