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相似文献
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1.
谭永庆 《山东冶金》2010,32(4):76-77
莱钢3^#3 200 m^3高炉采用脱湿鼓风,风机进口采用自洁式空气过滤器与脱湿器直连相连的组合布置方式,降低了整个系统的阻损,脱湿工艺流程由气路系统、冷水系统、冷却水系统等部分组成。使用该装置后,降低焦比0.8 kg/t,每年多喷煤2万多t,且降低了风机耗电量,年净利润约4 800万元。  相似文献   

2.
3.
高炉鼓风脱湿技术应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
高炉鼓风脱湿技术对降低高炉焦比、稳定炉况,提高生铁产量具有明显的效果.文中介绍了高炉鼓风脱湿的作用、类型以及冷却方式等.  相似文献   

4.
高炉鼓风中由于湿度是不断波动的,会对高炉操作及顺行带来影响.采用脱湿鼓风技术可以稳定鼓风中的水分含量,使高炉操作稳定、顺行,达到节焦、增产的效果,并为提高喷煤量创造了条件.介绍了适合采用脱湿鼓风的高炉生产条件以及脱湿方法的选择和节焦增产的效果.  相似文献   

5.
武钢2号高炉即将大修,为促使脱湿鼓风实现,我们拟采用在鼓风机出口去热风炉的管道上,安装脱湿装置。设想方案如下: 1.机后直接接触冷却脱湿原理。脱湿原理见图1。风机出口的压缩空气状态点为A,由A先到B点,即增湿饱和,然后再冷却到C点,达到脱湿目的。此法的缺点是鼓风机出口侧的空气温度高于吸入侧,对降温是不利的。但对于一定含湿量,压缩空气的露点比常压空气高得多,空气压力愈高,这种差别就愈大。湿度与压力成反比关系,这就弥补了空气经过鼓风机后而使温度升高的不足,对于提高热效率是有利的。在同样脱湿指标下,它比在鼓风机吸入侧进行脱湿显得设备简单,且投资省、占地小、运行费用低。  相似文献   

6.
鼓风湿度增加是锰铁炉夏秋两季生产指标差的根本原因。为改善生产指标,采用脱湿鼓风技术,可取得节焦、增产、提高回收率、降低成本等效果。  相似文献   

7.
宝钢的高炉鼓风脱湿   总被引:5,自引:0,他引:5  
一、脱湿鼓风的意义随着高炉冶炼技术的发展,高炉鼓风按其湿度而言,经历了一个从自然湿度鼓风到加湿鼓风再到脱湿鼓风的过程.由于高炉的大型化和喷吹重油或煤粉技术的采用以及对节能的日益重视,1974年在日本开始出现了脱湿鼓风,并在几年之内得到了迅速的发展. 宝钢4000米~3级高炉每炼1吨生铁需要空气约1.4吨,占所需物料总和的40%左右,可见鼓风对高炉冶炼是举足轻重的.如果宝钢高炉采用自然湿度鼓风,则在年平均气象条件下随鼓风进入高炉的水分为6.1吨/时左右,在夏季最热月平均最高气象条件下随鼓风进入高炉的水分为15.4吨/时左右.显然,水分在高炉风口前将发生分解反应而吸热,使风口前燃烧温度下降,以至增加焦比.而且,大气的绝对含湿量无论是一年的四季,还是一天中的24小时均是变化的.大气湿度  相似文献   

8.
高炉炼铁的脱湿鼓风   总被引:1,自引:0,他引:1  
王筱留 《冶金动力》2004,(1):50-51,55
从技术和经济角度分析了鼓风湿度对高炉冶炼的影响,阐述了适合脱湿鼓风的高炉生产条件,建议新建高炉均采用脱湿鼓风技术。  相似文献   

9.
阐述了高炉脱湿鼓风技术,并对脱湿鼓风方案的制定和工艺流程作了简介。高炉脱湿鼓风技术的采用,降低了焦比,增加了喷煤量,减少炉内结瘤,使高炉生产顺畅,该技术具有投资推广价值。  相似文献   

10.
文章分析了目前常用的间接制冷脱湿工艺存在的问题,提出了一种带有能量回收的脱湿节能新工艺。该工艺通过在主换热器前后增加能量回收换热器、空气预冷换热器,对脱湿主换热器前后的空气进行了一次间接换热,降低了脱湿装置冷量消耗,节约了脱湿系统运行成本,减少了高炉能源消耗,具有很高推广价值。  相似文献   

11.
大气中总是含有一定量的水份,并且随着大气温度的变化而变化,气温愈高,所含水份愈大,日本夏天每1标准立方米干空气中所含的水份可达26克。大气中所含水份被鼓风带进高炉后,则因受热而分解为氢和氧。由于这一分解过程要吸收大量热量,从而增加高炉焦炭消耗量。另外大气中所含的水份经常变化,也导致高炉  相似文献   

12.
韩宗伟  赵晶  蔡九菊  徐鹤  丁慧婷 《钢铁》2013,48(11):16-20
 高炉鼓风系统出口空气湿度对高炉冶炼过程具有重要影响。以国内某2500m3年产生铁量220万t高炉为例,采用机前冷却脱湿法,以蒸气作为热源的吸收式制冷与蒸气压缩式制冷系统串联作为脱湿冷源建立数学模型,动态计算了上海地区不同湿度参数条件下高炉冶炼过程的能耗情况。结果表明,随着出风湿度的降低,高炉冶炼过程的节能量增加,制冷系统的能耗也增加。目标湿度降低0.1g/m3,节约能量0.01~0.07kg/t,双效吸收式系统能源消耗0.01~0.03kg/t,单效吸收式系统能源消耗0.02~0.05kg/t,蒸气压缩式制冷系统能源消耗0.01~0.04kg/t。若仅采用双效吸收式制冷系统,出风湿度宜为8g/m3;若仅采用单效吸收式制冷系统,出风湿度宜为9.5g/m3;利用蒸气压缩式制冷深度脱湿的出风湿度宜为6g/m3。  相似文献   

13.
脱湿技术在高炉鼓风中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了高炉送风脱湿系统工艺、结构、工作原理及技术关键.并列举了宝钢1#高炉应用的效果.该装置适用于湿度较高的南方地区大型送风系统.  相似文献   

14.
新区3 200 m3高炉喷煤系统采用中速磨负压制粉,一级高浓度低压脉冲长袋式收粉器收粉。喷吹系统采用双系列双罐并列单管路加分配器浓相输送工艺。喷煤系统按烟煤和无烟煤混喷设计,制粉系统按强爆炸性烟煤设计,最大喷煤比250 kg/t,尾气排放煤粉质量浓度≤30 mg/m3,喷煤系统投运后,运行正常,烟煤配比达40%,高炉喷吹效果良好。  相似文献   

15.
陈志焕  樊建业 《炼铁》2013,(1):32-35
对兴澄3200m~3大型高炉开炉31个月以来的生产实践进行了总结,通过2年多的努力探索,操作技能和管理能力稳步提高,高炉生产稳步发展,无炉况严重失常情况出现,高炉技术经济指标长期稳定在较高水平。  相似文献   

16.
1.绪言 近来高炉脱湿鼓风已经成为降低高炉燃料比的措施之一。高炉需要用大量的风(1100—1200标米~3/吨铁)大气所含湿分随着昼夜与季节而变化。鼓风湿分从风口吹入炉内时,在风口前2200℃的高温区分解。这是个吸热反应,消耗了该区域的热量,相应地降低了风口前的温度。  相似文献   

17.
鼓风湿度对炼铁焦比的影响,国内外早有研究。1904年美国宾夕法尼亚伊若毕尔工厂第一次采用空气冷凝法进行脱湿鼓风,水分从10~12克/米~3降到3~3.5克/米~3,高炉增产25%,焦比下降20%。50年代,我国高炉广泛采用加湿鼓风,促进了高风温的使用,有利于炉况顺行。但水分分解要消耗热量,因此,1955年全国高炉会议规定蒸汽鼓  相似文献   

18.
鼓风脱湿与高炉稳定运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行高炉鼓风脱湿,可以降低高炉冶炼的工序能耗,稳定高炉冶炼工况,是企业节能降耗的重要途径。文章对鼓风脱湿的发展、对高炉冶炼的影响进行了详细的论述,并进行了脱湿系统的热平衡计算,为该技术在冶金企业的进一步推广应用提供了依据。  相似文献   

19.
尹腾  谢友阳  徐衍柏  熊响平 《炼铁》2019,38(5):55-59
基于对脱湿鼓风作用及其经济效益的理论分析、计算,并结合武钢7号高炉进行的脱湿鼓风工业试验,发现脱湿鼓风既具有正面作用,同时也具有反面作用。指出了传统脱湿降焦观点的局限性,认为传统脱湿降焦观点夸大了节能正面作用,提出了脱湿鼓风在一定程度上可降低高炉燃料消耗,但从整个系统来讲,并不能起到节能效果的观点。  相似文献   

20.
蒋海冰  周少瑜 《铁合金》2004,35(6):22-25
介绍了BBD脱湿鼓风技术在新钢锰铁高炉上的研究应用情况,取得了增产4.96%,节焦5%的良好效果,具有显著的经济效益和社会效益。  相似文献   

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