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<正>近日,中国石化集团公司同意九江石化公司建设80 kt/a乙苯/苯乙烯装置,该项目总投资6.63亿元,装置年操作时间为8 000 h,计划于2012年下半年开工建设,2014年底装置建成投产。九江石化公司80 kt/a乙苯/苯乙烯装置主要包括催化干气脱硫精制单元、干气制乙苯单元和乙苯制乙烯单元及配 相似文献
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孙可华 《国内外石油化工快报》2008,(12)
采用由江苏省丹阳市化工医药设计研究所开发的,分子筛气相法直接由乙醇与苯烃化制乙苯的工业化装置在江苏镇江的一家工厂实现平稳运行,生产的乙苯质量稳定,各项指标完全满足苯乙烯生产要求。 相似文献
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分析海南实华嘉盛化工有限公司稀乙烯制乙苯装置烷基化反应3段干气进料不均匀、各段床层温升不协调以及加热炉的热负荷过大等问题,发现主要是因干气进料温度过低所致。提出增设一台换热器,利用苯乙烯装置85℃的工艺凝液加热烃化反应干气进料的方法,将烷基化反应干气进料温度提高到70℃以上。实施改造后,烷基化反应3段干气能够均匀分布,床层温升基本协调;循环苯加热炉的负荷明显降低,燃料气用量降低了174.33m3/h;装置单位苯乙烯产品综合能耗降低了815.98 MJ/t,每年可节约燃料气成本279×104RMB$。 相似文献
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乙苯装置生产规模为12.72万t/a,操作负荷弹性60%~110%。利用催化裂解装置副产的干气为原料制取乙苯,为苯乙烯装置提供生产原料,充分利用催化干气中珍贵的乙烯资源。目前,该装置在现有干气资源下,装置负荷达到105%,加之烃化液回炼的情况下,该装置乙苯精馏塔的乙苯生产负荷达到125%左右;本文则着重叙述了乙苯精馏塔在两种负荷下的前后对比操作。 相似文献
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2009年11月6日,中国石油大庆石化公司10万t/a乙苯脱氢装置建成投产,并生产出合格的苯乙烯产品。该装置是中国石油大庆炼化公司10万L/a干气制乙苯装置的配套装置,采用美国Badger专利技术,应用高温、低压、固定床反应器完成乙苯分子内脱氢得到苯乙烯单体。 相似文献
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本文分析了苯乙烯装置生产过程中烃化反应生成乙苯单元存在的腐蚀,乙苯脱氢单元因聚合结焦发生堵塞,以及设备仪表等方面问题,提出并改进了烃化反应器操作,防止多乙苯和料带水,调整进料比,控制催化剂性能因数在90~93,乙基/苯基比值在0.58~0.61,延长苯循环量及循环时间为原来的一约一倍。改造乙苯脱氢反应的凝液分离系统,加大进料中蒸汽量,提高水比值,改换了过热蒸汽炉火嘴及保温材料,使热效率达82%,还 相似文献
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催化干气与苯烷基化制乙苯第三代技术的工业应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了催化干气制乙苯第三代技术的工艺特点及其在中国化工集团大庆中蓝石化公司8万t/a干气制乙苯工业装置的应用情况。工业运行表明,该装置的工艺设计合理,催化剂性能及技术指标先进;并针对生产中由于原料工况等原因存在的问题及其优化改进措施,为该技术在中国化工集团蓝星(天津)化工有限公司20万t/a干气制乙苯装置的设计方案和装置建设提供参考。 相似文献
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1991年8月13日至9月20日,苯乙烯装置为配合二甲苯装置生产对二乙苯,进行了乙苯单元的操作变换,停止反烃化多乙苯进料,暴计外送多乙苯1000t,苯乙烯减产2093t,操作条件被打乱。我们对反应机理、生产负荷、工艺参数作了全面的考察,确立了适应操作变换的工艺参数及最佳操作条件,提出 相似文献
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分析了影响海南实华嘉盛公司乙苯/苯乙烯装置能耗的主要因素,包括苯乙烯装置存在产能瓶颈、压缩机能耗偏高以及烃化反应干气进料带液等。针对装置存在问题,采取了提高乙苯/苯乙烯分离塔进料温度、降低压缩机背压、脱丙烯系统改用高效立体传质塔盘,并增加旋风分离器等节能降耗措施,改造后单位产品综合能耗能够低于设计值。 相似文献
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江苏省丹阳市化工医药设计研究所研发成功采用分子筛为催化剂,气相法直接由乙醇与苯烃化制乙苯的新技术,并在江苏镇江建成15kt/a乙苯的工业化生产装置。 相似文献
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被列为中国石化总公司“八五”重点科技攻关十条龙之一的3万t/a催化裂化干气制乙苯工业化试验装置,是采用抚顺石化公司石油二厂和中国科学院大连化物所联合开发的催化裂化干气与苯直接烃化制取乙苯的工艺技术,并由洛阳石化工程公司设计的国内第一套装置。该装置于1993年5月底完成 相似文献