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相似文献
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1.
《Planning》2017,(9)
喇嘛甸油田注水系统中,受注水泵启泵台数变化、注水站注多类别水质需要运一备一或运二备一以及注水泵泵效低于规范要求的节能评价值等问题,造成注水量与注水泵不易匹配,增加了注水系统控制能耗的难度。因此,通过分析注水泵特性与管路特性之间的关系,调整注水泵的运行状态,从而合理匹配水量,实施后注水系统单耗下降0.10 k Wh/m~3,有效减低了注水成本,提高了管网运行效率。  相似文献   

2.
《Planning》2016,(11)
针对喇嘛甸油田开发产能新建油水井钻井及投产时,造成油田注水系统压力波动大、区域供注不均衡、泵水单耗高等现状。通过调查分析近几年产能钻控对注水系统注水量影响程度,摸索产能钻控与注水系统供注平衡规律,针对环状注水管网注水系统,实施注水泵梯级匹配和注水泵优化运行等优化措施,实现节电225.8×104k Wh,达到降低系统能耗的目的,实现油田注水系统的优化运行。  相似文献   

3.
《Planning》2016,(3)
针对冀中南部C油田注水井欠注严重的问题,在认真分析储层岩性的基础上,优选出了多氢酸酸化技术对8口注水井实施降压增注,平均注水压力降低3.4 MPa,增注316 m3/d,注水系统效率由52.1%上升至54.3%,注水单耗由6.8 k Wh/m3下降至6.4 k Wh/m3,累计节电3.6×104k Wh,对应油井累计增油500余吨,起到了良好的降压增注增油效果。  相似文献   

4.
《Planning》2016,(1)
大庆油田杏四~六面积聚驱注水系统由于区块北部注入水质为清水,南部注入水质为深度污水及区域水量需求与注水泵排量不匹配等原因,造成该区块注水单耗较高。通过注水泵减级、注入同一水质、优化启泵数量及管网改造等优化措施,使泵效提高了17.81%,注水单耗下降了1.49 kWh/m~3,区块年节电量达5.0×10~4kWh。  相似文献   

5.
《Planning》2018,(1)
随着油田的不断开发,注水能耗将急剧上升,因此研究注水系统节能技术是油田后期持续性发展的重要工作。通过对注水系统进行能平衡测试,评价系统的用能状况,找出造成系统效率低、能耗高的主要影响因素,分析其节能潜力。通过与注水系统实际运行情况相结合,总结提出提高注水泵机组运行效率,降低泵井压差过大及油压分布不均匀,优化注水工艺等几项节能措施,共计节电611.4×10~4k Wh,从而达到节能降耗的目的。  相似文献   

6.
《Planning》2018,(4)
随着油田进入高含水开发后期,普通管网供注水量逐渐下降,三采管网用水需求逐年升高,全年整体注水量波动较大,区域供过于求的矛盾较为突出,部分注水泵单耗长期超标。为保证油田"注好水、注够水",同时降低开发能耗,确定了优化供注关系,调整机泵布局,注水泵减级等三方面调整措施。实施措施后管网压力明显下降,系统运行趋于稳定,运行单耗显著下降,对其他油田注水系统的优化调整具有一定的借鉴意义。  相似文献   

7.
《Planning》2017,(11)
目前国内外许多油田为提高采出率,保证地层压力,均采油注水驱替的方式补充地层能量进行开采。但是开发多年后,管网的维护和改造使注水井的配注量发生了改变,使得在管网系统供水能力富裕的情况下,注水量与需水量不相匹配。而在注水系统中的不同注水站之间相互影响,当一个区域出现注水不足或过剩的情况,很难找出影响它的直接因素,因而造成资源的浪费。为解决上述问题,以国内某油田某区块为研究对象,对注水系统的压力及水量进行监控,明确压力异常原因后,指导开泵方案,降低日耗电量近1×104k Wh,约6.5万元,为油田降本增效提供有力的数据支撑和理论指导。  相似文献   

8.
《Planning》2016,(10)
前置变频调速技术是注水泵重要的节能技术之一,对杏七注水站1#注水泵进行了前置变频调速技术改造。通过对杏七注水站1#注水泵前置变频调速技术改造后运行情况的跟踪分析,以及对前置变频调速能力的研究,找出该注水泵的运行规律,并优选出其运行的适应区间,实现系统单耗下降0.09 k Wh/m~3。  相似文献   

9.
《Planning》2017,(8)
油田注水系统主要由注水电动机、注水泵、泵出口调节阀、注水管网、注水井及冷却系统等构成,系统的总能耗除了注入地层的有效能量外主要消耗在上述的系统构成中。随着原油含水率的升高和提高采收率的需要,萨南油田注水量也在逐年增加,致使注水站生产压力、耗电量也急剧增大,因此对注水站电动机、注水泵及冷却系统的设计进行改进,采取有效措施,可以最大程度地节能降耗,提高生产效率和经济效益。  相似文献   

10.
针对某热力公司集中供热系统2014-2015年供暖期热源、一次网、换热站的运行能效,采用现场调研的方法,结合(GB/T 50893-2013)《供热系统节能改造技术规范》中的评价标准,对该供热系统的运行数据进行整理分析,计算出该集中供热系统锅炉房单位供热量能耗、单位供热面积能耗、锅炉运行效率、一级管网的补水率及水力平衡度。结果表明:锅炉房单位面积能耗较高,其中供暖期单位面积耗电量3.36k Wh/m~2,标准值为2k Wh/m~2~3k Wh/m~2;单位面积耗热量0.404GJ/m~2,标准值为0.23GJ/m~2~0.35GJ/m~2;单位面积供热负荷43W/m~2,较实际需求负荷高10W/m~2;运行的6#锅炉处于"大流量小温差"低效运行状态。补水率为1.28%,标准值为0.5%;单位面积补水量为25kg/m~2,标准值为15kg/m~2;该供热系统36个换热站中统计了16个换热站的水力平衡度,其中11个换热站出现水力失调问题。该集中供热系统处于供过于求的运行状态,管网的运行能效也较低,因此节能空间较大。  相似文献   

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