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用半工业性装置生产无烟煤型焦,在冲天炉进行了溶炼铁工业试验。结果证明,用此技术生产的大块冷压型焦具有强度高、气孔率适中、含硫低、块度均匀等特点,完全可作为铸造焦炭使用。 相似文献
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我焦电厂是神火集团进行煤炭深加工的隶属企业,以铸造型焦为主导产品,年生产能力为60万t,3种规格,3个等级,9个品种,具有块度均匀,机械强气孔率适中.发热量高,含硫量低等优点,是冲天炉熔炼的理想原料。 相似文献
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神火铸造型焦挥发分升高原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了神火铸造型焦存放时挥发分升高原因。型焦加工过程中,大量细微铁屑进入型焦,炭化出炉型焦里的铁是以单质铁形式存在;在存放过程中接触水和空气,使单质铁部分氧化生成FOx。在挥发分测试过程中,高温状态下单质铁与C不发生反应,而FOx与C发生还原反应,从而造成挥发分结果有差异。另一方面,型焦孔隙吸附的水分和气体在测定条件下难以完全脱出,从而使挥发分结果增高。 相似文献
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在花古山无烟粉煤中配加约35%的强粘结性烟煤,于适当条件下快速热压成型,可得到优质的工业用型焦,其抗压强度≥0.8~1.05kN。重点探讨了配比、维温时间、成型温度、压力、后处理方式诸因素对型焦质量和成球率的影响。 相似文献
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针对锅炉防焦箱前侧炉墙破裂的问题进行探讨。认为炉墙破裂的主要原因是锅炉设计选用煤种与实际使用煤种发热量相差较大;其次是施工单位,在砌筑炉墙时单纯着重炉墙的严密性而忽略了钢材与炉墙砌筑材料的膨胀率不同,致使防焦箱与炉墙间隙太小。防焦箱在高温情况下发生膨胀而挤压炉墙;再次是司炉操作不当,炉膛中火区不均匀,炉体受热程度不同,加之锅炉出现大马拉小车的情况。多数锅炉不能正常连续工作,炉体出现骤然高温。骤然低温,使炉体受热部件发生反复变形的情况较多,最终防焦箱经过多次反复变形挤垮炉墙。针对这些情况提出了一些改进意见。 相似文献
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介绍了球墨铸铁件在生产工艺过程中的优质控制,在现有冲天炉生产条件下,通过严格控制化学成分、生产工艺过程,使球化、孕育处理效果较好,达到了所需球墨铸铁的性能指标,在成本和铸造工艺质量方面,获得了较好的技术经济效果。 相似文献
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对无烟煤配入瘦煤和焦粉,用改性焦油洗油残渣做黏结剂,制备冷压型焦进行了试验研究。对成型压力、无烟煤、瘦煤和焦粉的配合比、改性焦油洗油残渣用量和煤料粒度等主要影响因素进行了探讨,确定了最佳工艺条件。结果表明,无烟煤、瘦煤和焦粉配合,可制备出优质的二级铸造型焦。 相似文献
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龙岩无烟煤冷压法炼制型焦的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用无烟煤添加合适比例的3种粘结剂,研制成高强度、高密度、低气孔率的优质型焦。探讨了无烟煤与粘结剂的作用机理,表明炼焦原料的高密度是粘结剂与无烟煤粒紧密粘结成焦的主要原因之一;型焦质量指标之间存在线性相关关系,随视密度的增加,强度增加,气孔率下降。 相似文献
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型焦生产线控制系统主要由热风炉系统、导热油炉系统、型焦窑炉系统和工控机组成。系统各部分通过PROFIBUS-DP现场总线实现DCS控制。系统具有对生产过程数据信号进行采集、处理、控制、显示、报警、报表管理等功能。 相似文献
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研究成型压力对铸造型焦微观气孔结构的影响.试验结果表明,各成型压力下所得铸造型焦孔径分布图峰区呈现规律变化,成型压力为50 t到80 t时,各孔径阶段进汞量分布图由多峰渐变为双峰为主,90 t时,各孔径阶段进汞量分布趋于单峰为主,90 t到120 t时,各孔径阶段进汞量分布图又渐变多峰状图形;孔径为17.73μm处阶段进汞量均为其孔径分布图中的峰值,且成型压力增加,峰值减小;铸造型焦的气孔率、孔容、平均孔径的变化趋势亦具有规律性,成型压力从50 t到90 t时,气孔率、孔容、平均孔径都线形下降,成型压力为90 t时达最小,90 t后开始反弹;成型压力对型焦比表面积的影响关系比较复杂,比表面积不仅与型焦的孔容有关,也与气孔的孔径有关,受两方面交互作用. 相似文献
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