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双动压力机多连杆机构的运动分析 总被引:1,自引:0,他引:1
双动压力机的工作机构为多连杆滑块机构。本文运用解析法,对双动压力多连杆机构进行了运动分析,并对PD4-HH-800+600拉延压力机进行了实际计算,某些结论为设计满足拉延工艺要求的双动压力机多连杆机构提供了理论依据,也为多连杆机构的优化设计奠定了基础。 相似文献
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机械压力机多连杆机构优化设计与动画仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了机构分析优化软件CAMSA以及与IDEAS—DRAFTING的接口。应用DRAFTING对多连杆机构进行运动分析与动态仿真。 相似文献
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本文对多连杆压力机机构的运动进行了研究,对多连杆机构的滑块位移与曲柄转角、滑块速度与曲柄转角、滑块加速度与曲柄转角的关系进行研究,推导出的公式可系统研究各杆长对压力机滑块曲线的影响[5];多连杆压力机设计时运用公式计算,准确快捷方便。 相似文献
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对卧式拉延压力机六杆变速机构优化设计进行了研究.首先,推导出了六杆变速机构滑块的位移和速度公式.其次,根据六杆变速机构结构的特点,建立了卧式拉延压力机六杆变速机构优化设计数学模型.最后,用C++语言和半惩罚函数优化方法,编写了卧式拉延压力机六杆变速机构优化设计程序,以1250kN卧式拉延压力机六杆变速机构为例进行优化设... 相似文献
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运用连杆机构分析的基本组法,开发了双动压力机多样机构计算机辅助分析的通用程序包,对于不同形式的多杆机构,通过其主程序与此程序包联结,可方便有效地完成机构运动的分析计算和动态模拟,并且给出了实例说明。 相似文献
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双动拉延压力机外滑块传动机构的优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
对双动拉延和机外滑块传动机构的构件尺寸参数的计算公式及优化设计进行了全面的论述。使外滑行的行程及在压紧角内,外滑块的波动量精确地满足预先给定的值成为可能。 相似文献
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本文分析了某小型快速伺服压力机多连杆机构的运动过程,推导其运动学方程.通过对多连杆机构的运动学分析,设计了各杆组,并编制了用于MATLAB仿真的M函数,从而搭建了多连杆机构的参数化仿真模型.最后得到滑块位移、速度、加速度曲线,并通过研究其变化规律,对其影响因素进行探讨,得出最适曲柄长度. 相似文献
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液压拉深是一种可以大幅度提高拉深变形程度的工艺方法。然而这一工艺的推广应用受到它的工作效率低和对设备要求高的限制。本文提出了一种在普通机械压力机上应用液压拉深工艺的模具结构,并进行了筒形件的拉深试验,证实了在机械压力机上进行液压拉深的可行性,并对拉深时的液体压力和零件质量进行了简要的分析。 相似文献
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本文介绍了快速返程压力机的优点。对快速返程的核心机构——多连杆变速机构的数学模型的运动规律进行了分析,并对该模型进行了优化设计。 相似文献
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利用Cosmos Works对模具研配压力机的机架进行了有限元静力分析,求出了机架的应力和变形分布情况。根据静力学分析结果,对整个机架进行结构参数优化设计,使机架重量减少了9.28%,获得了良好的结构参数。对模具研配压力机框架式机架的设计提供了新的思路和方法。 相似文献
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葛歆扬 《锻压装备与制造技术》2015,50(1)
采用矢量多边形法建立了对称直动肘杆机构中的滑块位移、速度的表达式,并优化设计数学模型,采用模拟退火算法和罚函数法相结合来处理目标函数,并对直动肘杆机构进行优化设计。优化结果表明,混合遗传算法可更有效率地获得符合实际生产要求的最优解。 相似文献
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高压油缸的应力分析及其优化设计 总被引:2,自引:2,他引:0
采用常规方法和有限元分析,确定油缸上应力梯度的分布情况.对于厚壁液压缸,由于应力梯度的影响,应力由内到外迅速减弱;内层屈服时,外层应力很低,因此,单纯依靠增加壁厚来提高其耐压能力收效甚微.但是如果采用预应力结构进行设计,可以获得较为合理的应力分布,缩小内外层应力差值.为了合理利用材料,使结构紧凑,需从结构上采用优化设计. 相似文献
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运用COSMOS有限元软件对新开发的肘杆式数控冲床的机身进行有限元分析与计算,研究其在公称力下机身的变形和应力分布情况,并分析构成机身结构主要部件对机身应力应变的影响。根据分析结果,对机身结构进行了优化设计,在保证机身刚度的情况下,进一步减轻机身重量,降低生产成本,提高了产品的竞争力。 相似文献
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本文介绍了大型拉伸机的工作原理,分析了拉伸机达到极限承载力后,造成的设备零部件的破坏。并以主要的运动部件钳口为例,通过力学计算和有限元分析,找出钳口处容易破坏的位置,采取相应的保护措施。 相似文献
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针对目前液压机中关键零件--法兰支撑式液压缸经验性设计方法的不足,以国内最大型号的45MN快速锻造液压机的主液压缸为应用背景,建立了液压缸优化模型,进一步在ANSYS软件中建立液压缸的参数化优化模型.先后利用ANsYs优化模块中的零阶方法和一阶方法对其主要参数进行优化,利用等步长搜索工具进行参数敏感性分析,优化后液压缸的重量相对减小了15&,减重达7.13t,优化效果显著.进一步利用ANSYS软件进行有限元分析,应力分析结果证明了优化设计结果的正确性.该方法将有限元法和优化设计方法结合起来,既能保证设计结果的准确性,又可使结果最优化. 相似文献