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300MW煤粉/高炉煤气混燃锅炉燃烧特性数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
钢厂高炉煤气是一种低热值燃料,它和煤粉在炉内掺烧是其一种有效的利用途径。但煤粉掺烧高炉煤气后燃烧特性与纯煤粉燃烧有很大不同,掺烧过程中易发生过/再热器超温、飞灰含碳量过高等问题,导致其在大型锅炉上的应用很少。针对某钢厂300MW四角切圆煤粉/高炉煤气混燃锅炉,使用二混合分数法对其燃烧特性进行数值模拟。对比研究了纯燃煤工况和高炉煤气掺烧量分别为10%、20%、30%的工况,发现掺烧高炉煤气时炉内温度水平有明显下降(如,掺烧10%高炉煤气时截面最高温度降低81K),且随着掺烧量的增加而加剧,但下降的趋势变缓。掺烧高炉煤气后产生烟气量增多,炉膛出口烟速有明显增加,煤粉颗粒实际停留时间缩短,使得煤粉燃尽变得困难。同时,NO的生成量随高炉煤气掺烧量的增加而明显减少。 相似文献
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高炉煤气与煤粉混烧发电供热是利用高炉煤气的主要方式。对一台300 MW煤粉锅炉掺烧高炉煤气,在不同掺烧比例下的热力计算结果表明,随着高炉煤气掺烧比例的增加,炉膛辐射换热减少,烟道对流换热增加,锅炉热效率降低。当高炉煤气掺烧比例为20%时,炉膛辐射平均热负荷减少12.22%,烟道对流换热量增加24%,锅炉热效率降低2.74%。 相似文献
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高炉煤气在200 MW电站燃煤锅炉中掺烧应用 总被引:7,自引:0,他引:7
对200MW电站掺烧高炉煤气的锅炉设计特点及性能进行分析,并根据气-固两相燃料混合燃烧理论和高炉煤气特定,完善系统,优化燃烧,合理调整减温水,通过逐步掺烧实践,实现了在燃用贫煤情况下大量掺烧高炉煤气的目的,提高了电厂运行安全性和经济性,减少了高炉煤气放散和环境污染,取得了显著经济效益和社会效益。 相似文献
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分析了130t/h煤粉锅炉掺烧一定量高炉煤气的可行性,同时对锅炉大量挠炉高炉煤气的利弊进行了分析。 相似文献
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由于煤和高炉煤气这两种燃料的燃烧特性的不同,循环流化床锅炉在掺烧高炉煤气的过程中会产生一些不良的影响,这些影响应当给予足够的重视并在锅炉设计过程中予以考虑消除。 相似文献
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鞍钢第一发电厂7#锅炉是1953年由前苏联制造的ΤΠ-130型锅炉,经过多次改造,当前在冬季以烧煤为主,并掺烧部分煤气,负荷可达到120t/h左右;夏季,最多可掺烧2~3×104Nm3/h高炉煤气,锅炉负荷约80t/h。随着鞍钢集团新钢铁公司冶炼技术提高以及钢材产量的增加,高炉煤气的产出量越来越大,夏季无需采暖时,有大量的高炉煤气难以利用。若对空排放,既对环境产生较大污染,又造成巨大的能源浪费。鞍钢一发电厂在哈尔滨新富华燃烧工程有限公司支持下对7#锅炉进行更换燃料改造,以实现夏季尽可能多地燃用高炉煤气,而又保证冬季燃煤正常运行的能力。1改造… 相似文献
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华能南京电厂300MW机组锅炉掺烧阳泉煤的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对华能南京电厂2 台300 MW 机组锅炉掺烧阳泉煤的实验室研究和实炉掺烧试验,得到锅炉掺烧阳泉煤对运行可靠性和经济性的影响,并对产生这些影响的因素进行了简要分析。结果表明试验是成功的,扩大了燃煤范围并降低了成本,取得了很好的经济效益。 相似文献
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通过对200MW电站混烧高炉煤气的锅炉设计特点及性能分析,并根据气-固两相燃烧混合燃烧理论和高炉煤气的特点,完善系统,优化燃烧,合理调整减温水,通过逐步掺烧实践,实现了在燃用贫煤的情况下大量混烧高炉煤气的目的,提高了电厂运行的安全性与经济性,减少了高炉煤气和和环境污染,取得了显著的经济效益和社会效益。 相似文献
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武汉钢电股份有限公司锅炉燃用固态煤粉和气态高炉煤气两种燃料,由于大量掺烧高炉煤气,造成锅炉排烟温度高,降低了锅炉运行的安全性及经济性,后经过一系列试验及分析,找出了原因,并采取了相应的措施.现已使排烟温度接近于设计值。 相似文献
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通过对锅炉在不同高炉煤气掺烧量的工况下各部分烟气流速及流动方式的分析试验,以及对不同燃煤种类和灰的成分、特性对锅炉管道磨损影响的分析计算,并对锅炉受热面进行内部检查,找出了近期锅炉"四管"频繁爆管和空预器漏风量急剧扩大的原因,提出了现阶段锅炉燃烧调整的方法和急需解决的问题以及锅炉的最佳运行方式。 相似文献