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柳州电厂670t/h锅炉主,再热蒸汽温度偏低原因分析 总被引:1,自引:1,他引:0
针对柳州电厂1号锅炉(670t/h)主、再热蒸汽温度偏低的问题,与有关单位通过科学的分析手段(模拟实际运行情况、校核热力计算、仿真模拟计算)分析汽温偏低的原因,从而提出了切实可行的改进方案:采用炉膛上部敷设隔热层、减少炉膛吸热量提高炉膛出口烟温的办法解决了武汉锅炉厂生产的670t/h锅炉在柳州电厂运行中主蒸汽、再热蒸汽温度长期偏低的问题。 相似文献
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分析了柳州1号炉主、再热蒸汽温度偏低的主要原因,根据锅炉存在的设计问题及其实际运行情况,经过现场测试和理论模拟计算,采用覆盖部分水冷壁蒸发受热面,相对提高过热、再热受热面比率的热量重新分配的技改措施.实际运行情况表明锅炉经技术改造后,主蒸汽温度和再热蒸汽温度分别提高了12℃和20℃,均达到了设计值540℃,大大改善了机组运行的安全性和经济性. 相似文献
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分析了柳州1号炉主、再热蒸汽温度偏低的主要原因,根据锅炉存在的设计问题及其实际运行情况,经过现场测试和理论模拟计算,采用覆盖部分水冷壁蒸发受热面,相对提高过热、再热受热面比率的热量重新分配的技改措施。实际运行情况表明:锅炉经技术改造后,主蒸汽温度和再热蒸汽温度分别提高了12℃和20℃,均达到了设计值540℃,大大改善了机组运行的安全性和经济性。 相似文献
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分析了柳州1号炉主、再热蒸汽温度偏低的主要原因,根据锅炉存在的设计问题及其实际运行情况,经过现场测试和理论模拟计算,采用覆盖部分水冷壁蒸发受热面,相对提高过热、再热受热面比率的热量重新分配的技改措施。实际运行情况表明锅炉经技术改造后,主蒸汽温度和再热蒸汽温度分别提高了12℃和20℃,均达到了设计值540℃,大大改善了机组运行的安全性和经济性。 相似文献
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再热蒸汽温度直接影响电站的经济性。锅炉的煤质特性、炉膛出口过量空气系数、吹灰效果、主蒸汽温度和炉膛火焰中心高度等因素均对再热蒸汽温度的高低有较大影响。通过对一台 670 t/h锅炉优化运行方式的试验,系统地分析了再热蒸汽温度偏低的原因, 提出了机组的优化运行方式。试验发现: 选用灰分较高、低位发热量较低的煤种, 提高炉膛火焰中心、加大磨煤通风量, 以增加煤粉细度和提高一次风速, 并使上层燃烧器对应的磨煤机出力偏大一些, 优化吹灰方式等均可以提高再热蒸汽温度;当采取炉膛出口氧量维持在 3 10%以上、保证主蒸汽温度在 535℃以上和后屏出口蒸汽温度达到设计值等措施时再热蒸汽温度可以维持在 535℃左右。该试验方法对相关问题的研究具有指导意义。 相似文献
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针对火力发电厂DCS系统中出现的再热蒸汽温度偏差问题,从一次元件、补偿导线、补偿温度、TC板等角度分析了导致DCS系统锅炉再热蒸汽温度偏低的几种原因,提出对策并解决造成温度测量误差的问题. 相似文献
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分析了柳州1号炉主、再热蒸汽温度偏低的主要原因,根据锅炉存在的设计问题及其实际运行情况,经过现场测试和理论模拟计算,采用覆盖部分水冷壁蒸发受热面,相对提高过热、再热受热面比率的热量重新分配的技改措施,实际运行情况表明,锅炉经技术改造后,主蒸汽温度和再热蒸汽温度分别提高了12℃和20℃,均达到了设计值540℃,大大改善了机组运行的安全性和经济性。 相似文献
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<正>日本中部电力公司碧南火电站3号机组锅炉首次采用596℃再热蒸汽温度,以期提高机组的热效率。在采用这一蒸汽参数之际,石川岛播磨重工业公司和中部电力公司从各种角度进行了分析和验证试验。本文介绍这台锅炉的设计。 相似文献
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通过分析600 MW燃煤机组主、再热蒸汽温度偏差的产生原因,提出了改善此类现象的主要方法,并介绍了上海吴泾第二发电有限责任公司在实际运行中的一些调节措施及设备改造,并从经济性角度分析了措施的利弊及注意事项。 相似文献
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针对我厂5号炉再热汽温低于设计值的问题,对再热系统进行了改造,将冷段再热器入口由炉前侧引入改为炉后侧引入;把三通阀旁路的通道堵死,在运行调整上采用倒塔式配风方式,解决了该炉自投产以来再热汽温偏低的问题,取得了显著的经济效益。 相似文献
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通过对HG—2008/18.2─YM2型锅炉摆动燃烧器性能实验数据的分析,讨论了摆动燃烧器对炉内燃烧工况及再热蒸汽温度的影响,并通过计算,给出了再热蒸汽温度随燃烧器摆动的定量变化关系。 相似文献
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石景山热电厂4号炉试生产初期存在左侧再热汽温偏低(490-510℃),左右两侧气温最大偏差达50℃现象,影响锅炉和汽轮机安全、经济运行。文章分析了再热汽温两侧偏差大的原因是:低温再热器水不均;炉膛出口烟气热力不均。提出了最大限度减少再热汽温两侧偏差大的措施:(1)改进低温再热器入口进汽方式,可提高再热汽温5-10℃;(2)调整燃烧和调节三通阀例再热汽两侧汽温均可达535℃;(3)改造再热汽减温水系 相似文献
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利用煤粉燃烧试验炉模化试验研究方法模拟实体锅炉的燃烧工况,准确预示实际锅炉的烟气温度特性、结渣特性和飞灰热损失,为通辽发电总厂HG-670/140-6型锅炉燃烧器由水平改为下倾的改造设计提供依据。 相似文献