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本文结合我公司水气厂两套循环水装置运行的实际情况,具体分析了水质指标的控制与循环水系统腐蚀间的关系。 相似文献
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仪化热电厂将循环水用作冲灰水,导致浓缩倍率只有1.6以及凝汽器铜管腐蚀结垢严重。针对此问题,提出了隔断循环水与冲灰水的直接联系,将循环水系统改为闭路循环,对凝汽器铜管进行酸洗,向循环水中添加缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂和增设旁流过滤系统等办法。全部措施实施后热电厂获得了很好的经济效益。 相似文献
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本文利用研制的超强永磁水处理设备在实验室模拟磁场对工业循环水系统进行物理处理,实验发现:磁场强度、处理时间、水流速对循环水的电导率产生了影响;当循环水为自来水(Ca2+浓度小于2.5 mmol/L),水速为0.6和2.3 m/s时磁场处理使得循环水的电导率随处理的时间增加先上升,而后呈现多极值性增加趋势;当循环水为CaCl2与Ca(HCO3)2配置溶液(Ca2+浓度大于2.5 mmol/L),水速为1.2和2.3 m/s时磁场处理使得循环水的电导率呈现随处理的时间增加先下降,而后出现多极值性增加趋势。结果表明:选择适当磁场强度、水流速度和处理时间对循环水进行磁处理,能够调控循环水的电导率,减少循环水系统结垢危害。 相似文献
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针对宝钢1 220 mm连续退火机组烟气余热利用现状,结合机组生产特点,在原有余热利用系统基础上,通过增加“过热水”系统,较好解决了机组生产高温料时烟气排放温度高的问题,烟气最终排放温度被控制在150 ℃左右,实现了烟气余热的再次利用。通过此项目的实施,机组每年节约蒸汽约6 000 t,有效节省了机组的能源消耗,降低了产品加工成本。 相似文献
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为治理热轧废水对环境的污染,采用了JL-絮凝磁分离一体机。介绍了该设备对污水处理的过程。水处理后不需再排污,彻底解决了环境污染问题,并可年节约17万元。 相似文献
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运用冶金焦化生产技术开发油页岩炼制新工艺 总被引:3,自引:2,他引:1
针对传统油页岩炼制工艺存在的油回收率低、环境污染较重等缺点,开发了一种新型页岩油干馏回收工艺。新工艺采用新型间冷塔、新型电捕焦油器、装有填料的油吸收塔、机械化油水澄清槽。采用新工艺生产后,页岩油回收率达80%,接近世界先进水平,每年可节水24万t、减少蒸气耗量24万t,实现了节能减排。 相似文献
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国内某1 780 mm热连轧机组因精轧机工作辊表面氧化膜剥落而严重影响带钢表面质量,导致每月约有1 500 t钢卷被判为废次品。从轧辊材质、轧辊冷却水、防剥落水、轧制润滑及切水板等方面分析了轧辊表面氧化膜剥落的原因,并通过优化轧辊冷却水、调整防剥落水喷射位置、消除集管间相互干扰、改造切水板配置等技改方案解决了热轧生产中轧辊表面氧化膜剥落的问题,因氧化膜剥落产生的热轧卷废次品减少了90%以上,企业降废增效成果显著。 相似文献
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曹英强 《锻压装备与制造技术》2012,47(3):58-60
设计了使用芯棒锻造时芯棒所用冷却水的循环利用装置。该装置包括水箱、供水装置、收集装置、冷却循环过滤装置以及相应的电控系统。通过对芯棒冷却水的回收、过滤再利用,避免了冷却水的浪费,有利于保护环境,降低生产成本。 相似文献
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国内某1 780 mm热连轧机组因精轧机工作辊表面氧化膜剥落而严重影响带钢表面质量,导致每月约有1 500 t钢卷被判为废次品。从轧辊材质、轧辊冷却水、防剥落水、轧制润滑及切水板等方面分析了轧辊表面氧化膜剥落的原因,并通过优化轧辊冷却水、调整防剥落水喷射位置、消除集管间相互干扰、改造切水板配置等技改方案解决了热轧生产中轧辊表面氧化膜剥落的问题,因氧化膜剥落产生的热轧卷废次品减少了90%以上,企业降废增效成果显著。 相似文献