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相似文献
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1.
针对白庙油田沙三组钻井过程中泥岩地层井壁易失稳的难题,评价使用了新型胺基抑制剂FYZ-1,加量0.2%,在120℃/16 h、150℃/16 h老化后的相对抑制率分别达90.6%和93.5%;加量0.3%时,一次回收率达96.0%,相对回收率达99.6%。与白庙油田常用的聚磺和聚磺钾盐钻井液具有良好的配伍性,加入FYZ-1后钻井液抗温达130℃,110℃老化88 h性能稳定,可有效提高钻井液的抑制能力。在白-平2HF井和白-3HF井进行了现场应用,结果表明,胺基抑制剂FYZ-1具有良好的抑制性,可有效解决坍塌、掉块等复杂情况的发生。  相似文献   

2.
吉林油田松辽盆地南部长岭断陷登娄库组和营城组地层富含泥岩,易吸水膨胀,造成井眼垮塌等复杂情况发生,在现场聚磺钾盐钻井液的基础上,使用研制的胺基抑制剂FYZ-1进一步提高钻井液的抑制性能,有效抑制膨润土分散,岩心一次回收率由77.6%提高至95.1%。在长深登平26井和长深平14井等6口井进行了现场应用,结果表明,胺基抑制剂FYZ-1可有效解决坍塌、掉块等复杂情况,保证了长水平段安全、顺利钻进。  相似文献   

3.
胺基抑制剂SIAT含有极性胺基,易被粘土优先吸附,可固定粘土片层的间距,降低粘土水化膨胀,具有良好的抑制效果。胺基抑制剂与呼图壁储气库原设计钻井液体系具有良好的配伍性,提升了原有体系的抑制性。针对安集海河组地层的水敏性起到了积极的抑制作用,有效的保证了井眼稳定,对后续的电测、下套管等作业提供了良好的井眼。胺基抑制剂在呼图壁储气库的成功应用,将为南缘顺利钻穿安集海河组地层提供一种新的思路,为大面积推广使用该处理剂起到了积极的作用。  相似文献   

4.
为了解决中原油田白庙平1井地层易坍塌掉块、井段埋藏深、井底温度高等钻井液施工难题,通过室内评价试验,优选了正电胶钻井液体系、配方,制定了相配套的技术措施,并应用于现场。结果表明,钻井过程中钻井液性能稳定,抗温性能、防塌性能以及润滑性能良好,满足了白庙平1井的施工,为今后同区块水平井钻井液的施工摸索出了一条切实可行之路。  相似文献   

5.
《石油化工》2015,44(9):1051
利用自制装置,模拟深水钻井中的温度和压力,考察不同含量的胺基聚醇AP-1、有机硅抑制剂GWJ和胺基聚醇AP-1与有机硅抑制剂GWJ的复合剂对钻井液中水合物生成的影响。实验结果表明,当胺基聚醇AP-1含量为0.5%(w)时促进水合物的生成;当胺基聚醇AP-1含量为1.0%(w)或2.0%(w)时则抑制水合物的生成,且随胺基聚醇AP-1含量的增加,其对水合物生成的抑制作用增强;当有机硅抑制剂GWJ含量为2.0%(w)时促进水合物的生成,水合物生成速率随有机硅抑制剂GWJ含量的增加而降低;在初始压力7 MPa、初始温度4℃时,当添加胺基聚醇AP-1含量为2.0%(w)和有机硅抑制剂GWJ含量为2.0%(w)的复合剂时,水合物生成的诱导时间为580 min,有效抑制了水合物的生成。  相似文献   

6.
《钻井液与完井液》2021,38(3):324-330
针对高温深井钻井过程中钻井液用包被抑制剂耐温能力不足的问题,从改善高温下吸附能力角度出发,向超支化聚乙烯亚胺(HPEI)骨架分子中引入硅氧烷基团,研制出一种胺基硅醇抑制剂Si-HPEI,并对该抑制剂进行性能评价。结果表明,Si-HPEI抗黏土污染量达到35.0%以上,加量为0.5%的实验浆的滚动回收率达70.33%,抗温可达160℃,优于常规抑制剂。通过层间距测试、高温吸附性能、包被性能、疏水特性测试和微观形貌分析对Si-HPEI的作用机理进行分析。结果表明,分子链中引入硅氧烷的Si-HPEI水解后产生的硅羟基与黏土表面的硅羟基发生了缩聚反应,使Si-HPEI与黏土表面发生牢固地化学吸附,在高温下不易脱附,加强了黏土矿物片之间的作用力,有效包被黏土矿物,并改变黏土表面疏水性能,从而阻碍水分子侵入黏土层间而引起水化分散。   相似文献   

7.
NP23-P2002井为开发水平井,钻井目的为高效开发南堡2号构造潜山老堡南1断块油藏。该井目的层井底温度超过150℃,地层压力系数在0.99~1.01之间,稍有波动就会发生溢流或井漏,水平段施工,携砂是关键。该井五开使用密度为0.94~0.96 g/cm3的水包油钻井液。通过优选处理剂和调整油水比,确定了水包油钻井液配方。现场施工表明,该体系完全满足井下施工要求,顺利解决了抗温、携砂问题,整个施工过程采用欠平衡作业,欠压3~4 MPa,火焰高度一直保持在2 m以上,顺利实现了南堡油田的勘探开发目的。  相似文献   

8.
胺基钻井液在新疆油田莫116井区的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对新疆油田莫116井区上部地层膏质泥岩易缩径及下部地层井壁垮塌难题,设计优化出了胺基钻井液的配方,并在MB6001、MB6293、MB6136等井中进行了成功应用.现场应用表明,胺基钻井液抑制性能优良、井壁稳定、井径规则,平均井径扩大率小于6%,能解决莫116井区钻井过程中常出现的井壁失稳、膏质泥岩造浆严重、钻头易泥包、缩径卡钻、钻速慢等技术难题,为莫116井区的高效开发提供了技术支撑与储备.  相似文献   

9.
吐哈油田巴喀区块因煤层发育,钻井过程中井壁失稳严重,井下复杂与事故频发,导致钻井周期长、机械钻速低.针对以上问题,分析了井下复杂发生的原因,优选了强抑制剂和封堵防塌剂,形成了胺基聚醇钻井液并在柯21-平1井2 000~3 527m井段进行了现场试验.应用结果表明,应用井段无复杂,顺利钻穿煤层64套共136m和碳质泥岩30套共49 m,并在煤下地层定向钻进420m,钻至中途完钻井深3 947.5 m,矿场应用效果良好.  相似文献   

10.
分析了杭锦旗区块造斜段、水平段的泥岩掉块坍塌和钻头泥包的原因,提出了针对性的技术对策。在保证钾铵基钻井液体系中KCl含量的基础上,通过引入强抑制剂聚醚胺基烷基糖苷,较好地解决了石千峰、石盒子组地层的坍塌掉块和钻头泥包难题。产品在现场应用中表现出了配伍性好、抑制防塌效果突出、固相清洁能力强等优点,应用井段平均井径扩大率为5.14%,产品有效降低了井下复杂时间,缩短了钻井周期,提高了开采效率。  相似文献   

11.
12.
为了解决非常规水平井夏 103-1HF 井三开所面临的井壁稳定、井眼净化、润滑防卡、钻井液流变性控制和油气层保护等钻井液技术难点,通过室内试验对有机胺、铝基聚合物、物理封堵剂、降滤失剂、润滑剂和流型调节剂等进行了优选和复配,确定了铝胺基钻井液的配方。室内评价试验表明,铝胺基钻井液具有强抑制性、强封堵性、优良的润滑性和流变性及抗温性能,其所污染岩心的渗透率恢复率高达90%以上。现场应用表明,铝胺基钻井液流变性能稳定,动塑比保持在0.5左右,API滤失量控制在2.4 mL以内,高温高压滤失量控制在8.0 mL以内,泥饼粘附系数在0.1以内,较好地解决了该井所面临的钻井液技术难点,保证了该井安全顺利完成,且三开井径较规则,平均井径扩大率为2.0%。铝胺基钻井液在夏 103-1HF 井的成功应用表明,该钻井液可以推广应用到该工区其他非常规大斜度井和水平井中。   相似文献   

13.
针对准北区块地质构造复杂多变、存在多个破碎带且裂缝发育、容易引发严重井壁失稳问题,研制出低活度高钙聚胺钻井液体系,该体系容钙量可达3.0%,活度可调节至0.95以下,膜效率保持在0.2以上,起到了稳定泥页岩井壁的作用。在准北101井应用结果表明,从2000~4200 m开始,维持钻井液活度在0.95以下,Ca2+浓度维持在6000 mg/L以上,全井无漏失,无井壁失稳问题,二开平均井扩大率为6.96%,三开平均井扩大率为0.59%,取得了很好的井壁稳定效果。进一步优化固控设备,降低钻井液劣质固相含量,同时提高钻井液润滑性能,为准噶尔盆地北部地区油藏高效开发提供了可靠保障。   相似文献   

14.
永-联产能会战是江苏油田第一个针对致密油藏开发的项目,会战区联38块油藏埋深平均达3600m,具有地下复杂,方案落实程度较低,产能建设难度大等特点。且该区上部软泥岩易水化分散、缩径,下部戴二段高导泥岩及阜宁组硬脆性泥岩易井壁失稳,区域内以前施工的井划眼,电测遇阻时有发生,严重影响了钻井提速、提效。针对江苏油田的地层特点,开展了胺基钻井液体系适应性复配评价研究,并将其应用到联38块钻井施工中。从已完钻的几口试验井看,胺基处理剂与聚合物包被剂的复配使用起到了包被钻屑,抑制其水化分散的作用,提高了防塌能力,返出的岩屑整体性好。各项技术指标稳步提升,井下复杂故障明显降低,钻井周期有效缩短。  相似文献   

15.
针对董701井钻井液技术难题,优选了胺基硅醇防塌钻井液体系,该体系具有良好的抗温性、沉降稳定性、抑制性及封堵性。辅助相应的钻井液现场维护处理工艺,保证了董701井三开顺利施工,解决了侏罗系煤层垮塌、应力性垮塌及硬脆性垮塌的难题,提高了机械钻速,达到优质高效钻井的目的。试油结果显示,5 mm油嘴放喷,轻质原油产量43.70 m~3/d,天然气产量30 000 m~3。  相似文献   

16.
川庆精细控压钻井技术在NP23-P2009井的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
南堡油田深层潜山蕴含丰富的油气资源,但由于目的层奥陶系裂缝发育、安全密度窗口窄,已钻井因大量漏失而常难以钻达设计地质目标、且井控安全问题突出,严重制约了勘探开发进程。为此,引入了川庆钻探工程公司自主研发的控压钻井技术,并在NP23-P2009井进行了应用,也是国内控压钻井技术商业应用的第一口井,用6.85d顺利钻完268m水平段达到地质目标,实现了钻井零漏失、零溢流和有效延伸水平段长度的目的,为南堡油田潜山构造开辟了一种钻井新模式。  相似文献   

17.
胺基抑制剂具有非常独特和优异的黏土分散抑制能力,但在使用中存在一定的发泡作用,对钻井液性能产生较大影响,因此考察了胺基抑制剂的加入对现场井浆黏度和密度的影响,发现其对钻井液性能影响较大.实验优选出了与胺基抑制剂配合使用的消泡剂Span80,并发现同时加入2种处理剂时消泡效果最好.在临盘区块多口井进行了现场应用,胺基钻井液没有出现起泡问题,表明确定的消泡方法高效、实用.  相似文献   

18.
南堡12-X168井为冀东油田二号岛第1口大位移井,完钻井深为5040m,最大井斜为72.4°,位移达3802.33m,水垂比为1.49,钻穿长度为1068m的玄武岩地层.该井三开、四开选用氯化钾成膜封堵低侵入钻井液体系(BH-KSM),BH-KSM钻井液具有良好的抑制成膜封堵能力,通过加入聚胺抑制剂、低渗透封堵剂BZ-DFT,将中压滤失量控制在3mL,密度为1.25g/cm3就可以平衡地层压力;KCI含量保持在5%~7%之间,抗盐包被抑制剂BZ-BBJ含量为0.2%~0.3%,同时补充聚胺抑制剂和仿沥青、聚合醇,使泥饼有良好的成膜特性.该体系能解决冀东地区馆陶组玄武岩坍塌、东营组掉块问题,是深井、大位移井的首选体系.  相似文献   

19.
大古3井是塔里木盆地库车山前地区的一口重点探井。该井四开φ215.9 mm裸眼井段压差卡钻风险大,白垩系舒善河组地层具有极强的水化能力和一定的硬脆性,极易水化掉块造成硬卡,现场采用强抑制强封堵KCl-阳离子乳液聚磺钻井液仍无法满足钻井要求,复杂处理时间长达60.93 d。通过室内实验研制了一套密度为1.63 g/cm3、油水比为80∶20的油包水钻井液,该体系的抑制性强,抗高温、抗水和抗土污染的能力强,且塑性黏度高、沉降稳定性好,通过强化抑制和减弱冲刷2方面作用来稳定地层,解决了大古3井的泥岩掉块问题,同时较水基钻井液钻时更快,为优化库车山前地区钻井工艺奠定了坚实基础。  相似文献   

20.
针对中原区块膏泥岩地层井壁失稳问题,自主研发泥页岩强抑制剂支化聚醚胺PEA-1产品,对PEA-1产品的配伍性能、抑制性能、抗温性能及生物毒性进行了评价,结果表明:PEA-1产品与饱和盐水钻井液配伍性好,相对抑制率大于98%,EC50值为521400 mg/L,远大于排放标准30000 mg/L.PEA-l产品在卫456...  相似文献   

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