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相似文献
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1.
冯聚和  徐国伦 《炼钢》1998,14(6):39-42
研究了连铸焊条钢H08包样内部气孔面积和表面上涨值与钢液成分之间的关系,生产中通过包样表面上涨值来判断和调整钢液的脱氧度,避免连铸过程中铸坯产生皮下气泡缺陷。  相似文献   

2.
钢液中电化学脱氧新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提供了一种新的钢液无污染脱氧的方法。对比研究了在钢液与CaO(35%)-Al2O3(55%)-MgO(10%)(质量分数)熔渣间不加电压(断路),外加电压U=0.5 V和U=1.0 V 3种条件下的脱氧情况,试验结果表明脱氧速率随着外加电压的增加而增加。此外,推导并分析了电化学脱氧的机制方程,发现可以通过增强钢液搅拌强度,加大外加电压,选择高电导率、高碱度、低黏度的渣系,降低外电路电阻等措施来加快电化学脱氧的速度。  相似文献   

3.
钢液复合脱氧脱硫剂的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
韩其勇  贾连弟 《钢铁》1994,29(2):26-30,39
本文研究了CaC2和5种CaC2基复合粉剂的钢液脱氧脱硫,以及复合粉剂脱氧对钢材力学性能的影响,实验及热力学计算表明:CaC2可用作溶解氧含量较高的钢液预脱氧剂。5种复合粉剂可在大量节铝的条件下满足钢液终脱氧要求,同时脱除钢中部分硫含量。  相似文献   

4.
在实验室利用石油液化气对钢中氧进行去除.研究结果表明:利用石油液化气对钢液脱氧是可行的,配合VD真空冶炼,可用于生产高碳、高质量洁净钢.钢液脱氧时,通入氩气和液化气两者的混合气体的脱氧效果优于单纯通入单一气体,钢中氧含量下降更明显,碳含量增加幅度更低.混合气体对钢液脱氧操作8 min后,钢中脱氧减慢,氧含量下降不明显.钢液脱氧的起始阶段,钢中碳含量增加较为缓慢,当钢中氧含量降低到一定水平后,钢中碳含量迅速增加.通入氩气,加强了钢液搅拌,在一定程度上抑制钢中氢含量的增加速度,促进了钢中氢的去除.  相似文献   

5.
一、前言众所周知:在保证钢液良好脱氧的同时,又不致于使钢中(Als]偏高,是连铸镇静钢、特别是Al深冲钢的重要条件之一。由于小方坯连铸中间罐,既采用了定径水口,水口断面又较小,一般约在φ12~φ16.5mm,容易被Al_2O_3堵塞,造成停浇。所以,其脱氧程度与[Als]的控制,对小方坯连铸工艺更具有特定的意义。为了确定小方坯连铸钢液的合理脱氧工艺,曾在邯钢二炼钢的20t氧气顶吹转炉上,进行了系统的试验研究。试验中,借助了浓  相似文献   

6.
采用一种新的钢渣间外加直流电场脱氧方法,在500 kg多功能试验炉上,通过在钢液与CaO-Al2O3-MgO渣系间施加稳定的直流电场,进行了钢液的无污染脱氧研究。试验结果表明:在2~5 V,10~20 A的外加直流电场下,30 min内可快速、有效地将钢液中的溶解氧质量分数由初始的800×10-6脱除至40×10-6左右。采用此方法可对钢液进行深度、无污染脱氧,可为超纯净钢的开发开辟一种全新的工艺,具有十分广阔的应用前景。  相似文献   

7.
用镁合金脱氧剂在MgO质感应炉上对低碳钢进行了脱氧行为的研究.实验主要选取AlMg、SiCaBaMg、SiCaBaAlMg镁系合金与Al进行脱氧对比,考察了脱氧后钢水的T[O]、[S]以及夹杂物的变化情况.与Al相比,SiCaBaAlMg包芯线、AlMg 1#脱氧效果较明显,镁合金在脱氧的同时具有稳定的脱硫能力,并且脱氧后夹杂物的粒径有不同程度减小.  相似文献   

8.
9.
通过对钢液钙处理脱氧脱硫过程动力学的研究发现,当钙粒以喂线的形式注入钢水中时,一部分钙溶解,另一部分变为钙气泡,气泡在上浮的过程中与钢液中的氧、硫反应.钙粒的粒径越大,气化后的气泡在钢液中的停留时间和平均上浮速率就越大,脱氧脱硫的传质系数越小;在炼钢温度范围内,上浮速率及停留时间与钢液温度几乎没有关系,但传质系数随温度的增加而增加;随着钢液中氧、硫含量的增加,钙粒的最佳粒径增加;在一定的钢液深度和一定的氧、硫含量时,钙脱氧脱硫的利用率随其粒径的增加而减小;在温度为1 823 K、钢液中硫的质量分数为0.012%以及钢水包的深度为3 m情况下,当Ca的粒径小于0.002 m时,理论上Ca全部转化;当Ca的粒径在0.002~0.003 m时,钙的转化率为84.4%.  相似文献   

10.
镁具有净化钢液、细化钢中非金属夹杂物的作用.针对钢液镁处理技术的发展需求,本文采用一阶和二阶相互作用系数,基于吉布斯自由能最小原理计算得到了Mg-Al-O、Mg-Si-O、Mg-Ti-O、MgZr-O的热力学优势区域图,并探讨合金元素含量与脱氧平衡产物间的关系.通过热力学计算,揭示了钢液镁处理在不同脱氧制度下钢中脱氧产物的变化规律,可为镁处理在生产实践中的应用奠定理论基础.  相似文献   

11.
12.
在宝钢电炉分厂的150 t LF/VD精炼设备上进行了SiAlBaCa合金脱氧的工业试验.工业试验结果表明,采用SiAlBaCa脱氧时的全氧含量基本上在各个工位均与采用Al和FeSiAl脱氧相当,其脱氧产物上浮速度要快于用Al脱氧,能够较快地使夹杂物数量达到较低的水平,而且试验中夹杂物的球化作用比较明显.  相似文献   

13.
20MnSi 钢脱氧合金化工艺优化的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行了转炉冶炼20MnSI应用70%SiC及75%SiC和铁-锰-硅合金替代以往的高碳铁一锰与部分铁一硅脱氧的工艺试验,结果表明:应用75%或以上品位的碳化硅合 铁-锰-硅合金脱氧化金化,在保证钢质和钢材力学性能的同时,可大幅度降低合金消耗成本,获得可观的经济效益。  相似文献   

14.
对40t转炉脱氧工艺作了系统研究,通过测定钢液氧含量变化,查清了脱氧后钢中游离氧含量水平,找出了影响氧含量变化规律的因素。定量地评价了转炉冶炼操作,为冶炼控制钢中氧含量指出了方向,优化了以钢液氧活度为依据的脱氧操作制度。  相似文献   

15.
含钡合金在钢液中的脱氧行为研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
在MoSi2炉上采用MgO质坩蜗对钢管进行了含钡合金脱氧行为的研究。实验中钡系合金主要选取SiAUBa、SiCaBa、SiAlBaCa、SiAlBeCaSr及用于钙处理的SiCa包芯线,选用Al作为对比脱氧剂,考察了钡系合金脱氧的全氧含量,脱氧产物的分布、尺寸和形貌,探讨了钡系合金脱氧和对夹杂物变性作用的机理。  相似文献   

16.
 为了探索不同外加电场及电极对钢液无污染脱氧的影响,基于电化学反应机理设计制作了适用于工业试验的外加电场钢液净化精炼装置,并开展了相应的数值模拟及工业试验研究。研究表明,在熔渣与钢液间施加外加电场,能有效进行电化学脱氧,最快脱氧速率可达0.001 86%/min。任何增大氧离子传质系数和增大渣金反应面积的方法都可增大渣金间氧离子电流,提高脱氧反应速率。此方法是一种全新的绿色、环保洁净钢精炼工艺,具有十分广阔的应用前景。  相似文献   

17.
为了研究120 t BOF-LF-RH-160 mm×160 mm坯CC工艺生产的铝脱氧20钢(/%:0.13~0.23C,0.17~0.37Si,0.35~0.65Mn,≤0.035P,≤0.035S,0.020~0.050Al)中非金属夹杂物的控制技术,对LF精炼过程中脱氧剂加入时机进行调整,并对精炼过程中非金属夹杂物类型与夹杂物数量进行分析。结果表明,转炉出钢后采用铝块脱氧,LF精炼进站非金属夹杂物主要为Al2O3,精炼结束前部分夹杂物由Al2O3转变为Al2O3·CaO,RH结束后非金属夹杂物密度3~4个/mm2,铸坯氧含量(7.48~8.18)×10-6;而转炉出钢后采用硅锰进行脱氧,精炼结束前采用铝线,精炼过程中夹杂物主要为MnO·SiO2,CaO含量小于5%,精炼结束非金属夹杂物控制为Al2O3,RH真空处理后,非金属夹杂物密度小于1.5个/mm2,铸坯氧含量(4.94~5.53)×10-6。因此,针对采用“BOF-LFRH-CC”工艺流程生产的含铝钢,提出精炼结束前将非金属夹杂物控制为Al2O3,同时运用RH真空高效去除夹杂物,以提高钢水的洁净度。  相似文献   

18.
使用镁合金脱氧剂研究了ZG25钢液的脱氧行为,选取Al、Al-Mg、Mg-Al合金分别对钢液脱氧,对比脱氧后钢中夹杂物的变化情况.结果表明:含镁合金在对钢水脱氧的同时具有较强的脱硫能力;含镁合金终脱氧后夹杂物大多转化为复合夹杂物,其中Al2O3夹杂物主要转变为MgO·Al2O3,FeS和MnS等硫化物夹杂转变为MnS·MgS等复合硫化物夹杂.  相似文献   

19.
结晶器钢液凝固现象的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了连铸机在正常工作状态下,钢水含碳量、拉坯速度、结晶器冷却水流速等因素对铸坯凝固的影响,并对凝固壳厚度进行了实测,掌握了厚度计算值与实测值的偏差规律,为制订连铸工艺提供了依据。  相似文献   

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