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鹤煤集团选煤总厂是一座年处理原煤300万t的中心选煤厂。自2003年三产品重介质旋流器新系统投产以来,介耗居高不下,吨煤介耗高达3.8kg左右。为了降低介耗,鹤煤集团选煤总厂对介质循环系统进行改造,现已将吨煤介耗降到2.7kg左右。 相似文献
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众泰煤焦化选煤厂降低介耗实践 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对拜城县众泰煤焦化选煤厂原设计介质回收系统的技术改造,在入洗原煤-0.5 mm粒度级达20%,-13 mm粒度级占99%不脱泥入洗的情况下,使吨原煤介耗由3.72 kg下降至0.8 kg,每年将节约成本525.6万元,吨原煤加工费用降低2.92元,由于最终精煤产品带介量的下降,使精煤产率增加1%,每年可增加利税1 080万元。 相似文献
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针对新窑选煤厂原煤水分高,干法筛分时筛孔易堵塞的问题,将原煤干法筛分工艺改成湿法筛分工艺。筛分工艺改造后,原煤筛分效率平均提高35.20个百分点,吨原煤介耗量下降0.85 kg;生产系统的连续性和稳定性得到改善,带来了较好的经济效益。 相似文献
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为解决煤质变化导致的介耗升高问题,新巨龙选煤厂基于原煤煤质分析,对影响介耗的因素进行全面分析,采取到货介质质量管控、保证预脱泥效果、加强脱介筛管理、提高磁选机磁选效率、调整加介方式等措施,有效降低了选煤厂介耗。生产实践表明,吨煤介耗降低了0.15 kg,年节约成本62万元左右。介耗的降低节约了选煤厂的生产成本,提高了选煤厂的综合经济效益。 相似文献
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为降低介质消耗,新窑选煤厂对生产系统进行了梳理,并针对块煤与末煤共用重介质回收系统、原煤筛分环节效率低、精煤磁选机入料不稳定、选煤厂生产管理和设备维护不到位等介耗高的主因,进行了相应技改及管理提升:取消合格介质桶共用,末精煤、末矸石脱介弧形筛筛下的合格介质直接回到混料桶;18 mm原煤筛分环节由干法改造成湿法;脱介筛稀介段增加补水,降低磁选机给矿浓度,调整尾矿槽内节流板,清理入料箱及滚筒下回收通道,保证磁选机工况;加强磁铁矿粉采购验收管理、喷水管理、脱介筛及筛板管理、“跑、冒、滴、漏”管理。通过采取上述措施,吨原煤介质消耗由1.91 kg降低至0.73 kg,效果显著。 相似文献
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降低介耗 提高精煤产率 总被引:3,自引:1,他引:2
针对河南禹州地区煤质煤泥含量高、浮选精煤粒度组成过细、细粒级颗粒偏多等极难选特征,为了优化极难选高细泥含量原煤洗选加工工艺、提高精煤产率、降低介耗,河南永锦选煤有限公司通过应用3GDMC1100/780AI型无压给料三产品重介旋流器,采取提高精煤产率措施与降低介耗途径,实现精煤产率提高2%,原煤介耗由2.5 kg/t降至1.21 kg/t,降低了材料消耗,增加经济收益1 347万元。 相似文献
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针对瑞隆选煤厂生产调试中出现的管路问题进行了整改,并对脱介筛喷水、扫地冲洗水和轴封水的供水管路进行了整合。通过管路整改和管网整合,该厂生产系统运行稳定、可靠,精煤产率提高了6.06个百分点,介耗降低了0.17 kg/t,电耗降低了0.73 kW·h/t,经济效益显著。 相似文献
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阐述了在中小型重介选煤厂的设计中,对个质回收系统采用了单段磁选流程回收磁铁矿,成功地将介耗控制在2.5kg/t原煤以下,磁选机回收率在99%以上,简化了流程,降低了投资。 相似文献
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