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0前言
石家庄正元化肥有限公司通过技改,现有生产能力200kt/a合成氨、300kt/a尿素。公司自2004年开始实施“氮肥生产污水零排放综合治理环保工程”,先后进行了造气和锅炉烟气洗涤闭路循环改造;合成和尿素循环水闭路循环改造;尿素解吸废液增浓回收利用改造;合成弛放气提氢装置改造、蒸氨装置、废水清浊分流分级利用、终端废水综合处理、反渗透脱盐水装置等多项技术改造。项目计划投资897.4万元,实际投资1250万元,公司已于2006年3月实现污水零排放。现将项目实施及运行情况总结如下。 相似文献
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联碱法氯化铵生产废水的治理回收技术 总被引:1,自引:0,他引:1
针对联碱法氯化铵生产废水中含有多种污染物的特点,提出了采用混凝沉淀法除COD和SS,汽提法回收氨,得到的氯化钠稀溶液回联碱系统化盐车间化盐的综合治理方案。将此工艺应用于四川某化工集团45万t/a氯化铵生产过程的废水治理回收中,不但实现了废水零排放,而且还每年回收氯化钠439t、氨1140t、化盐水5万m^3。 相似文献
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在硝酸铵生产过程中,由稀硝酸带入的水分在中和、蒸发及结晶过程中以一次蒸汽的形式排出,形成含有氨态氮及硝态氮的工艺冷凝液,这是硝酸铵生产的主要污水源。我公司120kt/a硝酸铵装置是1971年设计、1983年建成投产的,采用常压中和法和单效蒸发工艺,浓度为99%的硝酸铵熔融液送高塔喷淋造粒生产颗粒硝酸铵,但生产中产生的冷凝液氨氮含量高,既使公司环保压力大,又造成了产品的流失。2010年,我公司采用江苏华晖公司的电渗析法水处理技术对该硝酸铵装置的氨氮废水进行了治理。 相似文献
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陕西兴化集团有限责任公司1971年投产时,其合成氨装置是以重油为原料,采用德士古加压气化技术制气,当时的设计产能为100kt/a。经历年技改,目前公司的老系统采用的是天然气制氢,具有250kt/a合成氨、800kt/a硝酸铵生产能力;新系统采用水煤浆气化,拥有300kt/a合成氨、300kt/a甲醇、300kt/a纯碱和320kt/a氯化铵生产能力。 相似文献
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四川美丰化工股份有限公司到目前为止已经形成了尿素生产能力1000kt/a、合成氨生产能力700kt/a的规模,因此回收利用氨合成生产过程中的各种尾气就显得尤为重要。[第一段] 相似文献
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福建永安双华化工有限公司(以下简称双华公司)硝酸铵生产装置采用管式反应器加压中和、真空结晶工艺,生产过程产生约10t/h的含较高浓度硝酸铵和氨的蒸汽冷凝液,成为硝酸铵生产的主要废水源。该冷凝液若直接排放,会使排放水中氨氮含量严重超标,造成地表水体富营养化,破坏水环境生态平衡。其治理及回收利用成为双华公司亟待解决的问题。 相似文献
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我公司4套综合法硝酸装置配套160kt//a硝酸铵装置于1963年建成投产,硝铵中和、蒸发过程中产生的工艺冷凝液未回收使用,作为废水直接排放. 相似文献
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我厂硫酸生产共有三套装置,总能力为200kt/a。第一套装置为50年代初苏联设计的40kt/a硫铁矿制酸装置,于1958年投产,采用一转一吸工艺。第二套装置于1971年投产,为80kt/a的一转一吸硫铁矿制酸装置。第三套装置于1977年投产,为80kt/a的一转一吸硫磺制酸装置。硫磺制酸装置采用两级氨法回收尾气中的二氧化硫。两套矿制酸的尾气回收,原用泡沫塔加一级复喷复挡的两级氨法回收装置。由于装置本身 相似文献
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某厂碱解反应产生大量含氨尾气,采用水吸收和蒸汽解吸的方法回收氨,本文介绍了氨回收的工艺流程,应用ASPEN PLUS模拟分析氨回收过程,提出三段吸收、用冷冻盐水将脱盐水温度降至5℃,可保证排放尾气达到环保要求;通过比较分析确定了中压蒸汽直接汽提的解吸工艺为最优方案。 相似文献
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0引言
我公司大化工项目(300kt/a合成氨、300kt/a甲醇、300kt/a纯碱、324kt/a氯化铵)气化部分采用德士古煤气化技术,煤气中的酸性气体(CO2及H2S)采用低温甲醇洗及液氮洗工艺脱除,脱除的硫化氢通过富集后送往硫回收工序。硫回收工序采用的是荷兰JACOBS公司的超优组合克劳斯硫回收工艺,要求送往硫回收的工艺气中硫化氢含量在25%以上。 相似文献
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随着陕西兴化化学股份有限公司(简称兴化公司,下同)的合成氨生产能力由150kt/a扩产到200kt/a,该公司自行设计的1套氨回收系统的处理能力已不能满足要求,其蒸氨塔塔底废水氨含量及等压回收塔塔顶气氨含量大大超标,氨回收率极低,大量稀氨水外排,既浪费了资源又污染了环境,当地环保部门也对企业亮起了红灯。兴化公司通过市场调研,对目前市场上的各种氨回收设备和工艺流程进行认真的比较,决定采用我公司的两项获得国家专利的塔盘,新上1套具有国内领先水平的氨回收系统。新上的氨回收系统于2006年6月一次开车成功,经运行测试,氨回收率达99%以上(原回收系统的氨回收率仅有50%),达到了清洁生产,实现了氨水零排放。 相似文献