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针对捣固式焦炉在生产过程中出现过顶砖裂纹问题,通过检测砌筑所使用的耐火材料、砌筑质量、烘炉过程管理及生产操作过程中对炉体损害等几个方面进行原因分析,确定过顶砖裂纹的主要原因,根据查找出的原因制定控制措施,确保炉体完好。 相似文献
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介绍沙钢辊底式钢板热处理炉炉辊设计、制造、安装等方面先进技术的应用,炉辊安装、调整、检测、使用及维护中出现的典型问题的处理。 相似文献
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该厂使用的低温液体贮槽,在使用过程中出现裂纹,文章从贮槽的刚性,充液时的应力分析等方面对裂纹产生原因进行了分析,采用CVDA推荐的方式,确定了裂纹的临界尺寸,找出导致裂纹的主因是脆性断裂,并从制造和使用角度提出了预防脆性断裂的办法。 相似文献
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文章运用强度理论从工作环境、润滑状况、装配调整、齿轮质量等方面对选矿厂广泛使用的Φ3 600 mm×6 000 mm型球磨机传动小齿轮断齿情况进行了详尽分析,并提出了传动齿轮在安装、使用过程中需要进行改进的具体措施。 相似文献
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焊接作为压缩机制造安装的重要环节,焊接质量好坏直接决定着压缩机机组的正常运行。通过压缩机管道环焊缝纵向裂纹,分析了可能引起裂纹的三种情况:(1)管线吊装过程中是否存在暴力吊装;(2)焊接材料是否符合焊接工艺规程要求;(3)焊接母材是否领用正确。结果表明:造成纵向裂纹的原因是由于20钢弯头中混入了50Cr弯头,因50Cr碳当量高,可焊性很差,焊接时出现淬硬马氏体组织,在焊接应力作用下出现裂纹,从而造成焊缝裂纹由弯头根部由内向外扩展。另外针对原材料入场检验提出引入手持式金属化学成分检测仪来快速定性判定其成分,以此来加强钢管、法兰、弯头、三通的入场检验。 相似文献
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通过对1.2t电渣重熔钢锭探伤缺陷样品的低倍检测、金相组织检测以及裂纹部位能谱分析,指出探伤缺陷是由于电渣重熔过程熔速过快引起合金碳化物偏析,造成的沿晶裂纹而产生。调整了重熔工艺参数,纳入工艺规程后生产的产品未再发生此种缺陷。 相似文献
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《稀有金属》2019,(4)
TiAl合金具有优良的整体性能而获得广泛应用,但传统加工工艺容易出现缺陷,制约了该材料的进一步应用,采用增材制造技术即选区激光熔化(SLM)技术成形TiAl合金,分析总结了裂纹产生的机制,即温度梯度和残余应力导致了裂纹的出现,并研究了减少裂纹出现的工艺方法。首先总结了TiAl合金的发展及成形现状,针对SLM技术成形TiAl合金过程中裂纹产生的原因,采用不同温度的基板预热、预烧结、重熔等辅助工艺及其组合研究了成形中各种工艺过程对裂纹抑制的效果,进行了单熔道和块体的3D打印实验研究。实验结果表明:不使用任何辅助工艺的效果最差,单独采用一种优化工艺方案,基板预热改善效果最好,预烧结和重熔次之;组合工艺中,采用基板预热辅助预烧结或重熔工艺的效果有利于裂纹的消除,其中最优的工艺组合为基板预热200℃与预烧结工艺,预热使残余应力减少,预烧结降低了温度梯度,工艺组合的综合作用延缓了裂纹的出现,取得了最好的截面质量。 相似文献
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针对Q440C级25号门架槽钢在试生产过程中出现的角部裂纹、性能波动等问题进行分析。通过调整化学成分、改进脱氧工艺、去除夹杂物以及对轧钢设备适度改造等,优化生产工艺方面的措施。生产实践表明,Q440C质量得到明显改善,杜绝了角部裂纹问题,不充满和拉丝现象得到有效控制,各项性能指标满足产品质量要求。 相似文献
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对硬盘用6061铝合金型材损伤开裂样品进行原因分析,从合金成分优化和热处理工艺调整两个方面入手,提高6061铝合金塑性,确保工件在后续机加工和热处理过程中能充分延展而不至于损伤开裂,解决了6061铝合金型材机加工过程中损伤开裂问题,降低工件制造过程质量损失和成本。 相似文献
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750 kVA真空电阻炉是一种特殊的冶金设备。在实际安装过程中出现的问题,直接影响到是否符合工艺要求和设备的正常运行,本文介绍了在安装过程中对原设计的不足进行补充,有针对性地制定安装工艺、设计方案,确保了真空电阻炉系统的安装质量。 相似文献