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我矿是2000年投产的矿井,主井提升系统设计2JK-3/20E提升机1台,装备装载量4t的底卸式箕斗1对,设计年提升能力60万t。随着矿井机械化水平的不断提高,综采、综放工艺的采用,矿井生产能力剧增,主井提升系统成了制约矿井生产的关键环节。为提高主井提升能力,我们先后对主井提升系统进行多项技术改造。 相似文献
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我矿主井提升系统原设计配套提升机1套,双箕斗提升(提升能力34t/斗),井下设主煤仓1个,主井装载站配置带赢送机1部,自矿井投产运行几年来,经常由于主井提升系统故障造成矿井原煤生产面停产,很大程度上制约了高产高效矿井的建设和发展。因此,对主井提升系统进行技术研究找出影响因素并实施技术改造,进而提高主井提升系统的可靠性,对矿井经济效益的提高意义重大。 相似文献
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论述了柴里煤矿原主井提升系统存在的提升能力不足和运行安全度差的主要原因及其改造方法,并对改造效果进行了评价,为扩建矿井扩大提升能力提供了可行的经验。 相似文献
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我矿主井提升机型号为2JK-3.5/20,电动机型号为YR800—8/1180,功率800kW;减速机为ZHLR-170K型,减速机速比为20;提升钢丝绳型号为6△(37)-Ф36.5-170kg/mm^2-同右-特级;提升簧斗为非标6t轻型箕斗。由于受主井底装载硐室空间周同环境限制,虽终过多次改造,但是,主井提升系统的平均犍载量仅只有5.3t/斗,实际最大原煤提升能力不足110万t。随着矿井采煤工艺的改革,公司要求四矿商品煤产量达到150万t/a,折合原煤165万t,主井作为原煤运输线的咽喉,远远不能满足矿井生产的需要。 相似文献
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主井提升能力的合理确定,可以最大限度发挥提升机的能力,为生产管理提供最佳生产方案,也可以给设计提供最佳选型方案,减少盲目投资。 目前,年生产能力的计算方式分为以下几步:根据年产量A、井深度H及设备工作制度,确定合理的经济速度V;估算一次提升的合理重量,选箕斗;按选定箕斗核算一次提升的循环时间T。 年产量计算公式为 A=3600btq/CT式中 A─—年产量,Mt/a b─—年工作天数,d/a t──每天工作时间,h/d q─—箕斗吨位,t C─—不均衡系数 T─—循环时间,s 从不同煤矿的实际情况来看,采… 相似文献
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我矿主井是立井,采用轻型箕斗提升;原主井装载系统采用人工装载、自动卸载方式。用人工开、停井下煤仓给煤机向定容斗给煤。提升箕斗到位后,由信号工开启液压站控制,由定容斗各箕斗装煤;装载后,信号工向绞车房发出提升信号,主提升机开始启动运行。将煤炭从井底煤仓提升至地面煤仓。 相似文献
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针对旗山煤矿北主井提升绞车设备老化、安全状况差的现状,提出了绞车综合技术改造的必要性,阐述了改造的原则、关键技术,并重点介绍了改造方案,以及改造后取得了较好的安全、经济效益,对类似矿山提升系统改造具有借鉴意义. 相似文献
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主井箕斗卸载方式的技术改造 总被引:1,自引:1,他引:0
兴安煤矿主井原箕斗结构不合理,在箕斗闸门自重和煤重力作用下,箕斗闸门容易意外地自动打开,且流煤嘴会伸出到箕斗外轮廓以外,造成井筒装备和箕斗的损坏。将原箕斗改造成上翻式自动卸载箕斗,经过1 a多的使用,没有出现误动作现象,大大地提高了矿井生产效率,减少了对箕斗本身的维护量,同时增大了矿井的提升能力,为建设安全可靠、高产高效矿井奠定了良好的基础。 相似文献
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安徽铜都钢业股份有限公司安庆铜矿是一座年矿石处理量115.5万t的井下开采的矿山于1991年3月开始试生产,2000年实现了达标达产并连续保持稳产至今、为了保证提升系统达到设计能力和长期保持下去,这就要坚持设备的长期技术改造,利用新技术、新工艺和新材料,使提升系统设备逐渐得到局部更新或升级.以满足生产能力的需求。下面就我矿主井提升系统多年来通过一系列的技术改造.所取得的效果作以介绍,供有关单位参考. 相似文献
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裴沟煤矿主井提升系统技术改造经过精心设计、精心施工,缩短了工期,节省了投资,产生了良好的经济效益和社会效益,其经验值得推广。 相似文献
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扼要介绍了夹河煤矿主井提升系统技术改造的设计方案、施工组织和实际效果,对经济和社会效益进行了分析。该技术改造工程所取得的经验有推广价值。 相似文献