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窑的烧成速度越快,产量就越高,但是对于不同的原料,烧成速度是有差异的,有的原料含有较多的矿化剂成分,易使各主要组分之间的矿化反应快速地完成,使制品很快烧结,形成坚固的矿化物,达到烧成的目的。而有些原料,由于其中含有的矿化剂成分较少,很难使主要成分间的矿化反应进行, 相似文献
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为了降低熟料烧成温度和节约能源,近来各国对矿化剂的研究与应用十分重视。氟化物作矿化剂能降低液相生成温度和易于形成熟料矿物的中间相。硫酸盐矿化剂则能增加液相量和生成硫硅酸盐中间相。这些矿化剂可以降低熟料烧成温度近200℃,但考虑到熟料冷却机回收的热量时,节能不足5%。因此,使用矿化剂的效益还应从其它方面考虑,诸如延长窑衬寿命,放宽生料控制,改善水泥质量等。过去的研究认为,氟化物有延长水泥凝结 相似文献
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介绍了利用工业固体废弃物电解锰渣作为水泥矿化剂的研究。研究表明:工业废弃物电解锰渣以含石膏和石英为主要成分,在水泥生料中掺入2%~8%左右的电解锰渣,可以降低水泥烧成共融点温度约100℃,使C3S含量增加,电解锰渣具有矿化剂作用。 相似文献
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运用催化剂、矿化剂配成的节煤增效剂,能改善生料易烧性,降低窑的分解炉温度、熟料烧成温度和窑的主电机电流,提高窑的台时产量,从而达到降低熟料标准煤耗、熟料电耗的目的。 相似文献
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焦作水泥厂是河南采用复合矿化剂煅烧工艺较早的厂家之一。从1982年开始就采用了CaF_2-SO_3复合矿化剂配料烧制水泥熟料。CaF_2取于萤石,SO_3来自当地小窑煤(含硫高)。对提高熟料质量、降低烧成煤耗起了很大作用。直到1984年10月,由于当地小窑煤的质量波动很大,该厂的生产工艺难以适应,后又改用质量比较稳定的大窑煤(含硫低)作燃料,并以萤石作单一矿化剂,熟料的质量不好, 相似文献
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目前在水泥生产中广泛采用了单萤石矿化剂和萤石加石膏复合矿化剂.低温烧成硅酸盐水泥熟料的关键是在较低的温度下加速熟料矿物的形成.白色硅酸盐水泥由于其含铁量较少,烧成时液相量少,且粘度大.故烧成温度高达1500—1600℃.И·乔列阿努等的研究结果认为最好选择既能提高白度系数,又可以加快熟料矿物形成的物质作为煅烧白水泥的矿化剂.Braniski A.等合成了含有 相似文献
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我厂从去年10月开始,利用工业废料——铜矿渣作矿化剂.矿渣的化学成分如下: SiO_2 Al_2O_3 FeO CaO ZnO Cu MgO 23.79 18.63 26.37 21.14 5.98 1.03微量铜矿渣中含有氧化锌和氧化亚铁,氧化锌是生产白水泥的良好矿化剂,氧化亚铁的熔点比三价铁的熔点低,所以铜矿渣是一种良好的混合矿化剂,其矿化作用比一般常用的萤石还好.我们用铜矿渣作矿化剂的结果也证明了这点.试验时,生料中铜矿渣掺加量为0.5、1.0和1.8%.掺加铜矿渣后,熟料游离石灰降低了0.3-0.5%左右,煤耗降低了10%左右,窑小时产量也提高了:1号窑提高了5.75%;2号窑提高了2.0%.掺铜矿渣前后技术经济指标的对比见表1. 相似文献
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继水泥窑采用复合矿化剂使产量、质量提高,能耗下降的成果在全国推广后。又一能提高水泥窑产、质量,节约煤耗的新成果,添加晶种——水泥窑煅烧节能新技术,经多家水泥厂试生产,取得显著成效。实践结果表明,在生料中添加适量已烧成熟料作晶种,诱导熟料矿物形成,具有如下作用: 1.生料易烧性明显得以改善,熟料烧成温度可降低50℃左右;高温下停留时间可缩短10~20分钟,相同煅烧制度时游离氧化钙可降低1%。 2.添加晶种的诱导结晶作用不仅表现在液相出现后的阿利特形成阶段,也表现在碳酸盐 相似文献
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沈阳陶瓷厂的全体职工,在生产大跃进中,制订了由原年产量26万件提高到32万件卫生陶瓷器的跃进计划.为了完成这个跃进指标,采取了推进窑车速度的措施. 陶瓷厂的烧成车间,如果不能从窑车速度上挖掘潜力,原料,成型车间的泥浆虽多,坯体虽已制成,也是配合不好的,因此推进窑车速度,就成为技术革新的重点了. 经过厂领导与烧成车间主任,瓦斯炉工人共同研究打破了技术定额旧规,保证瓦斯量的正常供应,使瓦斯炉由原规定6分15秒一转,加速到4分钟一转.同时又增强了 相似文献
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1.目前能耗状况 1985年日本水泥行业拥有98台窑,其中带余热锅炉的干法窑7台;立波尔窑13台;SP窑17台;NSP窑60台;还有1台湿法长窑。 1985年日本每吨熟料所消耗的燃料量为:煤114.9千克;油0.8升;其它燃料1.6升。平均单位热耗为736千卡/千克熟料。1985年每吨水泥所消耗的电力,按原料、烧成、制成和其它四部分为:原料31.2度;烧成29.5度;制成44.5度;其它2.8度。总计单位电耗为108度/吨水泥。 相似文献