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本文以回压对抽油机井日产液量的影响关系为研究对象,把油气层渗流理论、力学理论与现场实验相结合,在参数不变、地层供液能力充足、注水条件稳定条件下,分析抽油机井的井口回压对其日产液量的影响情况,以及回压上升后抽油机井电流的变化情况,得出:回压在0.8MPa以下时,回压对产量的影响较小,当回压继续升高时,对产液量的影响开始加大;随着产液量级别的提高,当回压上升时,电流随回压上升呈线性增大,且产液量级别越大,电流上升幅度越大。 相似文献
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油井生产状况变化是指某些生产环节发生改变而出现的变化,反映在生产参数上,即:产液、含水、沉没度、工况、压力、油套压、电流。本文主要通过分析电流变化,判断抽油机井问题及故障,其目的就是将产量损失降低到最小。 相似文献
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熊玉刚 《中国石油和化工标准与质量》2012,(Z1):259
在油田开发过程中,回压高、低液量、低泵效的情况较为普遍,目前油田多采用管式泵生产。在生产中井口回压对油井产能发挥影响很大,为此运用地面二级抽油泵装置,对降低井口回压、增加原油产量进行挖潜,有效提高了液量,减少了因回压影响造成生产周期短,频繁躺井作业的问题,属于新工艺应用。 相似文献
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进入特高含水期的整装油田油井产油量很低,通过提液措施增大油井产液量是实现油井增产的一种有效措施。为此,需要研究液量规模提高到多大,才能实现提液经济效益的最大化。本文在不同液量水平下产油量和成本变化规律统计的基础上,通过分析不同液量下的投入产出变化,进而确定经济效益最大化时的产液量。此产液量可以用于指导矿场油井提液生产。 相似文献
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本文介绍了螺杆泵的结构、工作原理和特点,并对其判断漏失的方法进行了论述:通过电流、液量、沉没度的变化及井口憋压测试压降法、试注法、观察套管放空阀排量大小等方法判断其漏失。电流接近空载电流,或电流接近正常运行电流,液量逐渐下降,动液面在井口,可初步判断螺杆泵泵况为漏失,再用井口憋压测试压降法,确定为漏失,通过关闭油井二次生产闸门,结合油井油压变化情况,确定油井生产状况,此方法在现场工况诊断中被普遍采用;用试注法和套管放空阀门排量的大小准确判断其漏失为地面漏还是地下漏。试注法就是将泵停下,关闭生产一次阀门、套管阀门、回油阀门和油套连通阀门,开掺水阀门,油、套压同升同降判断油套连通阀门不严,为地面漏失。观察套管放空阀门排量的大小就是关套管阀门,将套管放气阀门打开,关回油阀门,开关掺水阀门,如果套管放空阀门排量的大小变化与开关掺水成正比,就可判断地下漏失。 相似文献
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金鑫 《中国石油和化工标准与质量》2012,(10):158
本文通过对油井产出剖面测井资料结果进行统计分析,对采出井产液量下降,含水上升的原因进行深入剖析,并结合吸水剖面测井资料、40臂井径资料及地质静态资料,最终确认产液下降,含水上升的原因是由于注水驱替效果变差,油井出砂造成的。同时对油井监测工作提出一些认识和建议。 相似文献
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金鑫 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(9)
本文通过对油井产出剖面测井资料结果进行统计分析,对采出井产液量下降,含水上升的原因进行深入剖析,并结合吸水剖面测井资料、40臂井径资料及地质静态资料,最终确认产液下降,含水上升的原因是由于注水驱替效果变差,油井出砂造成的.同时对油井监测工作提出一些认识和建议. 相似文献
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葡萄花油田北部老区近几年集输管网改造,但改造后一部分串状、环状集油流程首端井回压高,回压上升快,经常发生堵干线的问题,导致油井不能正常生产,影响了原油产量,增加生产成本。通过分析采油井回压高的原因、影响因素,在最大程度节约油田生产成本的前提下,对回压高井的集油流程进行优化整合,降低了首端井回压,保证了油井的正常生产时率,增加了油井产量,达到了节电、节气、降低生产成本的目的,同时也提高了油井的管理水平。 相似文献
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现河采油厂采油四矿管理着乐安油田的230口稠油井,现场中套管气给稠油井的生产管理带来了困难,导致油井动液面下降,造成油井供液不足,严重的甚至出现的气锁现象,影响了抽油泵的正常生产;本文从套管气对油井的影响,以及液量与套压的变化,最大载荷与套压的变化进行了分析,并针对上述变化分析提出了解决措施。 相似文献
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多油层合采时,由于层间压力及物性的差异,各油层对油井产量及含水率的贡献不同。从简单常见的油水两层模型入手,假定各油层地饱压差较大,油层为刚性水驱,基于达西定律和多层油藏油井流入动态理论,对多油层油井的层间流入动态差异进行分析,结合分层和全井的IPR曲线,推导出了全井的含水率与井底流压、含水率与产液量、含水率与产油量、产油量与产液量的关系式,并通过实例对这些关系式进行了分析讨论,得出层间不同的流压及含水对全井产液的影响规律,从而指导油井工作制度的优化。 相似文献
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在进行油井生产过程中,原油是从地层进入井筒,再经过压力的作用上升到井口,整个过程的油井温度和压力会越来越低,直至降低到析蜡点就会出现结蜡现象。结蜡会导致油流通道不断缩小,使油井内的负荷越来越大,且井口的回压也会升高,在严重的情况下还会出现抽油杆脱落和蜡卡等状况,不仅影响了油井的正常生产,也提高了维护作业的压力和成本。而高温液油井洗井技术能够有效清除和减少井下管杆的结蜡,使油井的运行质量得到有效提高,有效确保油井生产作业的顺利进行。鉴于此,本文就针对利用高温液油井洗井技术进行深入探讨,希望能为油井维护管理提供有效参考依据。 相似文献
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许大能 《中国石油和化工标准与质量》2018,(11)
机采效率的最终决定变量为产液量Q、输出电流I、功率因数cosθ,其它参数为辅助参数与衍生参数。机采效率可以理解为用多少功举升了多少液,即百米吨液耗电。间采井实耗功与全天生产的功率计算不符,需由日产时间进行补偿。Q_(折算日产液量)=Q_(油井实际产液量)×86 400/T油井实际生产时间,油井的有效功率应采用P_(有效功率)=Q_(折算日产液量)ρ_(液)H_(油管吸入深度)g/86 400来计算。这个公式同时适用于全天生产的油井计算。 相似文献
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在机采井生产中,由于输油管线较细、输油距离长,管线结蜡、结垢、原油粘度高等原因,造成井口生产回压较高,不仅增加了扫线工作量,影响了抽油杆、管的使用寿命,造成躺井事故发生,还直接影响了油井产液量、抽油设备能耗及产能建设投资等问题。为了合理优化机采系统,提高集输管网输油效率,达到机采井生产效益最大化,本文定量的分析、计算了井口回压对机采井产量、抽油机能耗的影响程度,明确了降低生产回压对实际生产的重大意义,提出降低井口回压的两种方法,即井口增加过度泵输油法和管线末端增加抽吸泵输油法两种方案,对提高油田输油工艺技术水平和开发效益,确保油田的长期稳产具有一定的意义。 相似文献