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分析了50CrVA钢蝶形垫圈民常断裂失效的原因。冲压毛坯件上粗糙撕裂带边缘的毛刺及偏高的硬度要求,导致应力集中及韧性不足,是蝶形圈异常断裂失效的主要原因。工艺后,去除毛坯件的毛刺并倒角,适当降低零件的硬度并喷九处理;零件在长期使用中,再未出现类似断裂失效现象 相似文献
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本文详细介绍用滚丝轮滚压外螺纹,特别是在零件材料硬度高的情况下,其滚压前的毛坯直径,端部倒角、端部直径及表面粗糙度的工艺控制方法。一、毛坯直径的工艺控制外螺纹零件以M6-5e6e(见图1)为例。内螺纹零件规格为M6—5G,要求加工出的内、外螺纹有较大的配合间隙,并旋合自如;螺纹牙面有较好的表面粗糙度,不允许在旋合时有干涉和产生毛刺等疵病。该 相似文献
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覃希治 《机械工人(热加工)》2006,(5):58-58
1.热作模冲头失效概况
我厂生产的变速飞轮零件,毛坯材质为φ32mm的B2F圆钢,经中频感应设备加热后在冲床上分三次镦制成形,其最终成形热作模具的冲头选用W18Cr4V高速钢,经1260-1280℃淬火+三次回火热处理,硬度为50~55HRC,在使用时际发现冲头除存在热腐蚀、热磨损外,还发生严重的脆性断裂现象,个别冲头仅加丁几个零件就断裂失效了(见图1)。 相似文献
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对断裂失效的汽车制动鼓进行化学成分、金相、硬度及断口形貌等分析,分析结果表明,制动鼓断裂是由于零件本身存在疏松铸造缺陷引起。结合灰铸铁件疏松铸造缺陷形成的机理,发现制动鼓原浇注系统设计不合理,易使制动鼓在铸造成型中的断裂部位形成疏松缺陷。由此,提出新的浇注系统设计方案,以此避免断裂部位产生疏松缺陷,达到提高汽车制动鼓质量和保障汽车行驶安全性的目的。 相似文献
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进行台架试验时,若干件自动调整臂壳体发生开裂现象。为了分析壳体开裂原因,实验室随机抽取了3件带裂纹壳体零件进行了宏观观察、断口分析、金相检查、硬度检查、化学分析等。结果发现:失效零件工作环境存在周期性循环载荷作用,致使在调整臂壳体壁厚较薄处优先萌生疲劳裂纹,并扩展至零件彻底失效。检查发现,在裂纹源区外壁存在严重磨损,磨损不仅破坏了材料表面完整性,还使壁厚进一步减薄,降低了零件的抗疲劳强度。通过优化系统配合度,减小磨损,提高自身抗疲劳强度及表面耐磨性,可以有效控制此类故障的发生。 相似文献