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对一次电泳缩孔事故进行调查和分析,确定了电泳烘炉输送链链条润滑油是造成电泳漆膜缩孔的主要原因,着重阐述了调查和分析产生电泳漆膜缩孔的原因及解决问题的整个过程。 相似文献
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汽车零部件电泳涂漆质量除了与电泳工艺及管理有关外,还与脱脂、磷化等前处理及电泳后烘干处理有很大的关系。根据某汽车零部件电泳涂装线工艺改造的实践,论述了脱脂、磷化等前处理工艺及抽送风系统、烘烤工艺及烘干室内温度场对电泳漆膜质量的影响,介绍了前处理工艺、磷化除渣系统、燃油加热炉和烘干室技术改造方案。经过3个月的试生产证明,经过技术改造后,电泳漆膜质量大幅度提高,产品合格率达98%以上。 相似文献
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通过一次电泳质量事故的调查处理,深入分析了影响事故发生的原因,最终确定了杂质离子含量高是造成漆膜针孔事故的主要原因,主要阐述了电泳漆膜出现针孔弊病的影响因素及解决的办法。 相似文献
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针对某轻卡车架电泳漆膜附着力不良的问题,通过涂装线现场调查及缺陷样品微观形貌分析,得出基板表面涂油量过高、除油不净、氧化膜的存在等都会引起磷化成膜不良,最终导致电泳漆膜附着力不良。通过严格管控基板油品和涂油量,以及将基板更换为水洗抛丸热轧钢板,问题得以解决。 相似文献
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本文对比了电泳涂装前处理中的传统磷化工艺与新技术锆化工艺,研究了锆化时间对电泳漆膜耐盐雾性能的影响,论证分析了在磷化设备上实现锆化技术的可行性和技术关键点,并对磷化前处理设备进行了技术改造。结果表明,相比于磷化前处理方式,锆化前处理后获得的样件的漆膜外观更好,漆膜附着力与磷化前处理相当,最佳的锆化处理时间为60~90 s,锆化的喷淋压力应低于0.05 MPa。通过实施技术改造,在旧的磷化设备上可实现锆化技术的成功切换,采用改造后的设备进行批生产获得的产品的耐盐雾腐蚀性能和附着力均能满足客户要求。 相似文献
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针对南方客户在使用我司客车一段时间后,车身涂层不同程度出现了起泡的质量问题,进行了现场查看,发现起泡位置在车身左右侧蒙皮,且发生在涂层最底层。初步分析原因是热镀锌板+阴极电泳漆 +原子灰三者之间配套存在问题,通过热镀锌板 +阴极电泳漆 +原子灰三者之间的耐高温 80 ℃配套试验,以及室外曝晒试验,得出镀锌板表面是否钝化、电泳漆膜致密程度和原子灰苯乙烯含量是造成涂层底层起泡的主要原因。为了控制涂层起泡问题,重新修订了我司原子灰、镀锌板、电泳漆的技术标准以及部分工艺文件。 相似文献
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将改性环氧树脂和改性丙烯酸树脂混合乳化,合成了环氧–丙烯酸电泳漆。与原环氧型电泳漆相比,新合成的电泳漆的机械性能和耐盐雾性能均达到企业标准,人工加速老化试验400h后,漆膜完好,色差ΔE=0.24。按同样的原理,往原环氧电泳漆中加入丙烯酸树脂,使其转变成环氧–丙烯酸电泳漆。车架涂装生产证明,该电泳漆膜克服了原来涂层耐老化性差的问题。采用混合而非整槽更换的方式,既节约了成本,又利于环保。 相似文献
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介绍了WR-300电泳漆的技术特点,并与HS-88-3电泳漆的技术特点进行比较。通过大量的混槽试验,选择了在技术上可行、经济上合理的直接置换方法。在近一年补加WR-300电泳漆的过程中,对电泳各项工艺参数及漆膜性能指标进行了跟踪和检测分析,并对混槽结果进行了总结。 相似文献
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通过超声法制备了超细涂料色浆,并将其应用到阴极电泳漆中。考察了超细化前后涂料色浆的平均粒径、Zeta电位的变化,比较分析了超细涂料色浆与普通涂料色浆用于阴极电泳漆时漆液稳定性、漆膜沉积量、颜色深度、外观的区别。实验结果表明:超细涂料色浆的平均粒径仅为196 nm,Zeta电位为30 mV且分布均匀。用超细涂料色浆配制的电泳漆液具有较高的离心稳定性。相比于含普通涂料色浆的阴极电泳漆,含有超细涂料色浆的阴极电泳漆的漆膜的电沉积量稍高,而且更加均匀、平整、细腻。 相似文献