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相似文献
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1.
初步探讨了Q235中板生产工艺对其低温韧性影响的方式及实质,并提出了提高中厚板低温韧性的有效途径。  相似文献   

2.
通过生产试验,对Q235中板表面纵向裂纹进行检测和分析。确认了板坯原始裂纹是造成中板边部纵向裂纹的根源。经过对板坯连铸工艺调整和技术攻关,使裂纹缺陷得到有效控制,板坯裂纹缺陷比例由5.3%降到1.4%。  相似文献   

3.
Q235B控轧控冷在CSP生产线的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
岳挺  李荣清 《包钢科技》2005,31(2):14-16
利用CSP工艺生产的钢带为本质细晶粒钢的特点,结合控制轧制和冷却技术,使Q235B钢种达到了Q345B钢种的催能,降低了合金元素的加入量,低温冲击韧性有所提高,充分发挥了CSP生产线的潜力.  相似文献   

4.
表层组织细晶化Q235中板疲劳性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学成分C为0.13%~0.19%、Si为0.15%~0.25%、Mn为0.50%~0.70%、P为0.01%~0.025%、S为0.01%~0.03%的连铸坯,在首钢中厚板厂3500mm轧机上试制表层组织细品化的Q235钢中板。与正常生产同规格Q235钢中板一起进行了疲劳性能对比实验。采用扫描电镜观察了疲劳断口形貌。结果表明:表层组织细化的Q235钢中板,铁素体平均晶粒尺寸14.1μm.表层晶粒尺寸11μm,而正常生产钢板表层铁素体晶粒度25.8μm,平均26.4μm,表层与中心无明显差异。与正常生产同规格Q235钢板材比较,屈服强度提高40MPa左右。表层细晶化中板的疲劳性能优于正常生产晶粒较粗的板材。相近应力状态下,表层细晶化钢板的疲劳寿命是通常钢板的3.5倍以上,疲劳裂纹扩展第一阶段延长,扩展第二阶段的疲劳纹尺寸也减小。在承受比通常钢板应力高40MPa的前提下.表层细晶化钢板的疲劳寿命仍比通常钢板的长37%。因此,表层细晶化可使钢板的疲劳性能明显提高。  相似文献   

5.
在合理设计化学成分的基础上,通过控轧控冷(TMCP)工艺对轧制过程中的温度、变形和轧后冷却等进行有效控制,显著改善了Q460C钢材的微观组织,获得了具有良好综合力学性能的高强度低合金钢板。  相似文献   

6.
通过分析水幕冷却对钢板内部组织、表面成分的影响,求证该工序对中板板形,中板的综合性能的作用。  相似文献   

7.
北台Q235钢冷弯断裂原因研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本钢连轧厂轧制北台铸坯过程中,发现一部分钢板发生冷弯断裂,本文主要分析北台钢冷弯断裂的原因。  相似文献   

8.
本文介绍了济钢中板厂为实现与新建中厚板厂产品结构的互补,加速产品的低成本生产与升级、增强产品的竞争力,在对本厂的技术装备、工艺条件进行系统分析后,采用超级钢开发的先进技术思想,结合本厂控轧控冷系统的不断完善,着重进行了以四辊轧机为中心、机前机后控温为手段、轧后加速冷却为保障的多种生产模式的工艺完善与优化。  相似文献   

9.
采用降低C含量、增加Mn、V合金元素含量等成分优化设计,调整加热炉中的加热温度和均热温度,降低轧制温度和精轧轧制速度等工艺措施,研究了河北津西钢铁集团有限公司小型H型钢生产线Q235C低温冲击韧性批次合格率较低的问题.结果表明,经上述调整之后,试验钢的晶粒度由7.5级增加到8.5级~9.0级,混晶现象明显减弱,屈服强度...  相似文献   

10.
文章通过测最Q235焊接过程中的t8/5数据,结合抗拉强度,冲击韧性数据,研究了焊接t8/5对Q235抗拉强度,冲击韧性的影响,并进行了简单分析.结果表明:接t8/5对Q235抗拉强度,冲击韧性的影响主要是通过组织构成实现,抗拉强度,冲击韧性影响不一致.  相似文献   

11.
升级Q235中厚板的TMCP工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李艳梅  朱伏先  刘彦春  易敏  范建文 《钢铁》2006,41(12):40-44
通过热模拟试验和工业性试验,研究了Q235钢微观组织演变规律及其与力学性能的关系.以普通Q235坯料利用TMCP工艺成功地试制出性能合格的Q345级中厚板.所研制的Q235升级钢板具有屈强比低(0.69~0.77)、伸长率高(平均26.5%)和焊接性能良好的特点,具有良好的推广应用前景.  相似文献   

12.
通过利用金相显微镜观察Q235B铜板伸长率不合格试样的组织、夹杂物级别,利用扫描电镜能谱议对试样断口形貌、夹杂物分布、夹杂物成分进行分析,确定造成Q235B钢板延伸率不合格主要是由于铜中夹杂物多,特别是MnS夹杂物较多且分布不均造成的。  相似文献   

13.
2011年初,临钢生产的12~40 mm厚钢板在冷弯时发生开裂现象.在开裂部位取样分析发现钢板开裂主要原因是钢中存在带状偏析和硫化物、硅酸盐夹杂过多阻断了钢基体的连续性,导致受力断裂.通过采取适当措施可以减少夹杂物的产生.  相似文献   

14.
Q235B钢板延伸率不合格的原因分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
刘晓美  陈晔 《山东冶金》2003,25(2):45-47
通过利用金相显微镜检测夹杂物级别,利用XL-30扫描电镜能谱仪对试样断口形貌、夹杂物分布及微区成分进行分析,认为Q235B钢板在正常力学性能检验中延伸率不合格主要是由于夹杂物较多,特别是硫化物较多且分布不均造成的,生产过程中应减少夹杂偏析和内部颈缩形成。  相似文献   

15.
文章介绍了CR和TMCP两种工艺的对比试验,研究了不同的生产工艺对组织和性能的影响。ACC设备投用后,运用TMCP工艺合理控制轧制方式及轧后冷却速度,钢板的性能优于CR钢板,抗拉强度和屈服强度明显提高。利用TMCP工艺降低Q345D中的Mn含量,减弱了钢板的中心偏析程度,提高了低温冲击韧性。同时TMCP工艺的应用,缩短钢板的轧制周期,提高了轧制节奏。  相似文献   

16.
根据太钢(集团)临汾钢铁有限公司中板厂设备现状,制定出控制轧制工艺,试轧生产出合格的Q345B中板,并通过工艺分析提出今后改进措施。  相似文献   

17.
根据Q345C低合金高强度结构钢板的技术要求和新钢公司实际情况,采取微合金化和控轧控冷相结合的工艺技术提高钢板综合性能,特别是低温冲击韧性,成功地开发出合格产品。  相似文献   

18.
朱书成  于飒  高照海  李忠波  袁永旗 《钢铁》2011,46(12):90-93
 利用250mm连铸坯料,在3800mm宽厚板轧机上针对Q345GJC-Z35钢种进行了厚50~80mm钢板的TMCP工艺试验,确定了相应的热轧及控冷工艺条件。结果表明:采用碳的质量分数低于0.11%添加微量复合铌、钒、钛元素,按照2阶段控制,当轧到成品钢板厚度的2~3倍时开始待温,精轧开轧温度小于860℃,终轧温度为820~860℃,生产的Q345GJC-Z35高强度厚板的性能完全超出国家标准GB19879—2005要求,而且其钢板的平均断面收缩率都大于50%,远高于Z35钢板的技术要求。实现了钢板很好的强韧性匹配,工艺上不用后续热处理,减少了工艺流程,节约了成本。  相似文献   

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