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安注箱封头采用压制瓜瓣焊条电弧焊拼接,由于操作不当,在焊后无损检查时发现存在夹渣、气孔等缺陷,需要返修补焊.安注箱封头为瓜瓣拼接、球型形状,焊接位置为向上爬坡焊,且材质为奥氏体不锈钢材料,缺陷不能用碳弧气刨而只能用砂轮打磨的方法清除,由于缺陷打磨过程中没有注意打磨部位的形状及补焊过程中的操作,补焊后RT出现裂纹.从安注箱封头材料的化学成分、缺陷部位清理形状、焊接工艺、焊工操作等方面分析裂纹原因,提出控制措施:(1)缺陷清除后应圆滑过渡,不得存在尖锐沟槽;(2)焊条摆动宽度不易过大,利用工装将向上爬坡焊改为水平焊位置;(3)加强技术管控能力. 相似文献
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《机械制造文摘:焊接分册》2009,(3)
20093289大厚度LF6铝筒段补焊工艺/田英…//电焊机.-2008,38(12):95~96大厚度LF6铝筒段在自动焊接后容易出现气孔和夹渣等缺陷。针对这些焊接缺陷提出采用手工钨极氩弧焊进行补焊修复的工艺措施。根据排挖缺陷的具体情况,分为未挖穿和挖穿两种方式进行修复。实践证明这种工艺可以有效保证补焊质量,对企业的生产具有重要的实际应用价值。图2表1参3修复 相似文献
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一连杆锤上模锻的工艺分析495弯头连杆是柴油发动机上的一个重要零件。图1所示是锻件图.主要技术要求为: 1.表面缺陷深度为实际加工余量的一半,非加工表面不大于46mm,不允许有裂纹、折迭焊补。 2.纵剖面金属宏观组织的纤维 相似文献
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《金属学报》2017,(4)
采用数值模拟方法对核电站316L不锈钢弯头的应力腐蚀裂纹扩展行为进行了研究。首先针对不锈钢厚壁弯头(外径355.6 mm,内径275.6 mm)进行有限元建模,在弯头内壁上创建出与实际裂纹相符的半椭圆状3D缺陷作为裂纹形状,其裂纹张开位移(δ_i)由Dugdale模型计算确定;然后根据有限元计算结果,建立裂纹应力强度因子(K)随裂纹深度(a)及附加应力(P)变化的拟合公式,结合实验数据得到管材在2种冷变形量下的应力腐蚀裂纹扩展速率(da/dt)拟合公式,利用迭代方法计算了裂纹穿透管壁所需的时间,为核电站安全评估提供了有效依据。研究显示,当弯头部位的冷变形量较小(硬度为230~245 HV)且在理想情况下(无初始附加应力),弯头被应力腐蚀裂纹穿透耗时最长(约57 a);当初始附加应力增加至200 MPa,此失效时间约缩减至前者的1/5(无应力释放)、2/7(应力释放一半)以及3/7(应力完全释放);保持初始附加应力不变(200 MPa)并提高弯头部位冷加工变形量(由硬度为230~245 HV提高到275~300 HV),弯头的大变形部位被穿透时间约缩短至小变形部位失效时间的2/5(无应力释放)、3/8(应力释放一半)以及1/3(应力完全释放),由此可见应力释放程度的降低和冷加工变形量的增加均导致了核电站316L不锈钢弯头剩余寿命的缩短。 相似文献
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气体绝缘输电线路的外壳需具有良好的焊接质量,如有焊接缺陷,必须补焊修复,但这可能影响焊接接头的性能。为揭示焊缝修补对焊接接头性能的影响,对可用于制作气体绝缘输电线路外壳的尺寸为10 mm×125 mm×500 mm的5754铝合金试板进行了1~3次的补焊试验,检测了未补焊和补焊的焊接接头的显微组织和力学性能。结果表明:未补焊和补焊1、2、3次的接头热影响区均发生了再结晶,焊缝区均为胞状树枝晶,补焊的接头晶粒比未补焊的接头粗大,且随着补焊次数的增加,晶粒更为粗大。此外,补焊和未补焊的接头热影响区均发生软化,抗拉强度为母材的80%~85%,拉伸试样均断裂在热影响区。未补焊和补焊1次、2次的接头的抗拉强度高于退火态母材的抗拉强度,但硬度相差不大;补焊3次的接头硬度最低。未补焊和补焊的接头的热影响区硬度最低。 相似文献
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<正> 6 产品缺陷及消除办法热推弯头常见的产品缺陷和消除办法分述如下。 6.1延伸率不合在对弯头进行机械性能检验时,经常出现延伸率不合。其产生原因是:生产弯头的钢管延伸率虽符合我国钢管标准的规定,但往往比美国的钢管标准低得多(美国弯头标准规定的延伸率与钢管标准相同),经热推后弯头的延伸率仍达不到美国标准要求。当热推弯头的温度低于Ac_3时,虽然钢管的延伸率达到美国标准要求,但弯头的延伸率仍略低于美国标准规定值。 相似文献
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我厂电渣重熔冶炼高强度合金钢所用底水箱导电板为长1500mm、宽1200mm、厚22mm的紫铜板。在冶炼过程中常常被电弧击伤,出现直径大约100mm,深度不一的凹坑。通过手工电弧焊修复,装配后进行50MPa水压试验,均未出现渗漏现象,重新投入使用效果良好。其修复时补焊工艺如下: (1)用扁铲和手砂轮将缺陷处的钢与紫铜混合金属清除干净,直至露出纯净母材。 (2)选用φ5mm的T107焊条,焊前在200~250℃烘干、保温1~2h,随用随取。 (3)采用焦炭炉进行预热,将铜板水平 相似文献
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文中研究了TIG、A-TIG焊接方法对铸件焊缝熔深和缺陷的影响规律,并完成模拟铸件孔洞类缺陷的补焊试验.结果表明,在TIG与A-TIG对不同尺寸孔洞愈合的试验中,在相同的焊接参数条件下,A-TIG愈合孔洞的深度明显高于TIG,且焊缝中无焊接缺陷;在相同的补焊熔深条件下,TIG焊接电流远大于A-TIG,同时出现热影响区(HAZ)组织恶化,焊接缺陷产生.分析表明,A-TIG补焊工艺性能优于TIG补焊工艺性能主要是由于活性剂与电弧、熔池的相互作用导致. 相似文献
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扬州某厂为上海宝山钢铁厂生产的旋风除尘器外桶是特殊高铬铸铁的筒形铸件(见图)。铸件在对合铸模接缝处有深约3~5mm、长约20~100mm的未浇足、缩孔铸造缺陷1~6段,需在简易条件下补焊。要求补焊处化学成分、 相似文献
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大型9Cr1Mo铸钢件存在缩孔缩松等缺陷,需要进行补焊修复,在补焊时工艺处理不当,会再次形成危害性缺陷。为了消除铸件本身缺陷以及补焊后再次形成的缺陷,采用新的工艺进行补焊,结果表明,仔细清理缺陷和熔渣,待修复区域形状规则圆滑,严格控制预热及层间温度、首层及其它层补焊工艺参数,同时使用锤击松弛应力,并进行焊后热处理等措施可以很好消除改良型9Cr1Mo铸钢件的缺陷。 相似文献
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采用焊接仿真软件,对8 mm厚的6082-T6铝合金板进行了焊接及不同深度补焊的数值模拟,研究了焊接及不同深度补焊后的焊接残余应力分布状态,并通过焊接及疲劳试验等对模拟结果进行了试验验证。仿真计算结合试验结果表明:铝合金补焊后焊缝及热影响区焊接残余应力显著增加,补焊深度2、5、8 mm的峰值应力比焊接的分别提高了26%、28%、19%;补焊深度2 mm与补焊深度5 mm的接头焊接残余应力分布状态基本相似,补焊深度为8 mm的接头高应力区宽度明显增加;随着补焊层道数增加,接头抗拉强度略有降低且焊缝抗疲劳性能下降,试验结论与仿真计算结果一致。 相似文献
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(紧接上期)(3)焊缝经检查如有肉眼或 X 光透视发现的而又不允许存在的缺陷,应进行补焊。裂纹、严重的未焊透、气孔、夹渣等墟用角向磨光机磨去后用原来使用的焊丝补焊,局部补焊时,板厚大于5mm 的应由另一名焊工在补焊缺陷处预热,范围要大于缺陷的三倍以上,补焊完成后火焰不能立即移开,应用长的火焰再加热2~6分钟。经 X 光检查合格后方可使用。 相似文献
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我厂承修的船用大型螺旋浆(直径1.6米)的叶片受到不同程度的损坏,需进行补焊(图1)。推进器材质为铝锰青铜(化学成分及机械性能见表)。补焊后要求焊缝先缺陷。焊缝机械性能达到原材料的要求。试验表明,采用氧乙炔焰预热,手弧焊补焊,其质量达到 相似文献