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针对胜利油田多功能平台面积小、井口组多、平台承载能力小和安全要求高等特点,研制了多功能平台海洋修井机模块。该模块主要由井架、底座、绞车、转盘、动力系统、控制系统和滑移系统等组成。修井机模块结构紧凑,整机安装在甲板导轨上,可沿导轨纵向和横向滑移,底座设有多个梯子和坡道安装位置,满足多井口组的修井作业;绞车采用气动钳盘式辅助刹车,质量轻;采用电喷防爆柴油机驱动,提高了修井作业的安全性。由有限元分析计算可知,修井机的强度、刚度和稳定性等均满足相关规范要求。该海洋修井机模块分别在不同平台上使用,完成现场上百口井的修井作业,使用效果良好。修井机布局合理,结构紧凑,安装及拆卸简单,便于海上吊装及运输。所得结论可为修井机模块的进一步优化和老平台改造提供参考。 相似文献
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液压不压井修井机的现状及发展趋势 总被引:7,自引:3,他引:4
介绍了国外典型液压不压井修井机的性能、技术水平及发展趋势。用液压不压井修井机进行修井作业的优势是能保持地层能量,不污染地层;节省放喷、压井、洗井等项费用及缩短作业时间;设备重量轻,易分解运输;可靠性高,安全性好。目前短冲程产品具有一定的优势,它应用了计算机辅助不压井作业工艺设计技术,能遥控操作和自动起下作业,在陆上和海洋平台上的应用越来越广泛。用液压不压井修井机对国内某些油田的注水井进行不压井修井作业具有很大的潜力。 相似文献
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国内外修井机现状与展望 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了国外修井机,特别是美国修井机的性能,结构和特点。指出国内修井机与国外修井机的主要差距是故障率高,停机时间长;互换通用性差;外观粗糙,油漆质量差;井口自动化程度低。结合我国石油勘探开发需求,展望了90年代国内修井机发展趋势,阐明修井机的技术进步应主要围绕不断提高修井工效,安全可靠性和自动化程度。 相似文献
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针对目前油田为各型修井机提供动力的柴油机的工作效率仅为50%,不仅作业成本高,而且还存在噪声污染和排放废气等问题,研制了XJ40型橇装式电驱动修井机。该电驱动修井机采用模块化设计,整机分为调速电动机及控制模块、传动系统模块、绞车及盘式刹车模块、液压控制模块及橇装底盘等5大模块,具有结构简单、占地面积小、操作方便和环保节能等优点。现场试验结果表明,采用该修井机进行一般的修井作业,工作效率比传统的通井机、修井机高10%左右,动力费用约为传统修井作业设备的52.3%,无废气排放,噪声低,满足了现代化施工的环保要求。 相似文献
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浅谈海洋石油钻井完井机械及工具的国产化 总被引:2,自引:1,他引:1
针对海洋石油勘探与开发投资高、风险大的特点 ,简述了海上作业对海洋石油钻井完井机械及工具的特殊要求。总结了近几年来我国海洋石油钻井完井机械及工具如PDC钻头、钻柱稳定器、钻井泵、井口装置、修井机、井下工具和管材等在国产化方面取得的成绩和目前存在的问题。面对 2 1世纪和我国即将加入WTO的机遇和挑战 ,特别是针对近几年来国外海洋石油钻井完井机械及工具领域出现的高新技术 ,提出了我国石油机械制造企业应以质量为核心 ,加强行业化管理 ,实施名牌战略和向高新技术进军等方面进一步加强国产化工作的建议 相似文献
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2250kN海洋修井机是南阳石油机械厂研制的我国第一台最大载荷能力的修井机。为优化 2250kN海洋修井机的气控系统设计,在吸取国内现有海洋修井机及陆地修井机气控系统设计经验的基础上,创新应用联动控制与多点控制方法,实现了双发动机启动、油门、熄火及换挡控制,设计了新颖的气源产生及处理系统、天车防碰系统、辅助刹车、紧急刹车及转盘刹车,确保了工作的可靠性与安全性。此气控系统已成功应用于ZJ30型3000m车装钻机的绞车气控部分。 相似文献
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文昌油田群海洋钻修井机结构研发设计 总被引:2,自引:0,他引:2
文昌油田群海洋钻修井机是中国海洋石油自主研发设计的第一个海洋钻修井机项目,该项目结构设计应用海洋石油工程设计方法和SACS、AUTOPLANT、STRUCAD等软件,提高了海洋钻修井机的整体技术经济性能。文章介绍了钻修井机的主要功能、设计方案的优选、部分结构的组成和结构。对钻修井机结构整体分析的结果表明,其强度、刚度和稳定性均满足规范要求,抗倾覆性和抗震能力满足环境要求。通过综合评价,文昌油田群海洋钻修井机的结构设计具有以下优点:模块化、标准化设计水平高,与平台甲板组块的匹配性良好,合理控制了材料的利用率,减轻了自重,实现了设计的预工程化,兼顾了后期改造升级的需要。 相似文献
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固定海洋采修一体化平台修井模块的底座需要设计一种可克服平台导轨升沉影响的调平装置,海洋修井机井架自身具备的高差调整范围一般较小(0~40 mm),而在实际工程应用中,因固定海洋平台施工的误差累积、地基影响、环境及作业载荷的叠加作用引起的平台导轨升沉而导致的平台不平衡的幅度较大(有时超过100 mm),井架倾斜角度过大时会影响修井机的正常作业.针对上述问题,设计了修井机底座液压调平装置的专用油缸.该油缸不同于普通油缸,其能够满足海洋修井机调平的需要;与修井机底座连接简单;可独立或组合承担修井机各种作业工况下的载荷:只需调整修井机底座的局部结构即可完成平台调整工作;油缸自身具备自锁紧装置;作为辅助结构在平台导轨无升沉或升沉量较小情况下可快速拆卸掉. 相似文献
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文昌油田群海洋钻修井机是中国海洋石油自主研发设计的第一个海洋钻修井机项目,该项目结构设计应用海洋石油工程设计方法和SACS、AUTOPLANT、STRUCAD等软件,提高了海洋钻修井机的整体技术经济性能.文章介绍了钻修井机的主要功能、设计方案的优选、部分结构的组成和结构.对钻修井机结构整体分析的结果表明,其强度、刚度和稳定性均满足规范要求,抗倾覆性和抗震能力满足环境要求.通过综合评价,文昌油田群海洋钻修井机的结构设计具有以下优点模块化、标准化设计水平高,与平台甲板组块的匹配性良好,合理控制了材料的利用率,减轻了自重,实现了设计的预工程化,兼顾了后期改造升级的需要. 相似文献
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我国修井机发展的技术现状与展望 总被引:6,自引:2,他引:4
针对我国修井机发展面临内部竞争加剧以及全面进入海洋和国际市场的形势,有必要从技术层面认清现状,展望未来,以保持良好的发展势头。为此,从产品开发、设计技术、工艺及质量控制等3个层面描述和分析了我国修井机发展的技术现状和水平,探讨了下一阶段修井机发展的趋势。正值修井机技术引进20年之际,提出了我国修井机创国际知名品牌的设想。 相似文献
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我国目前最大的海洋修井设备——— 1 50 0kN海洋修井机 ,最近在南阳石油机械厂研制成功 ,首台产品将被运往渤海石油公司服役。这标志着海洋石油装备国产化取得又一重大突破。这台型号为HXJ1 50的修井机 ,除发动机、传动箱采用进口件外 ,其它部件全部实现了国产化 ,不仅能满足海洋油田油水井的修井作业 ,还能用于钻调整井和从事套管内开窗侧钻作业。它采用橇装模块化结构型式 ,利用底座导轨 ,整机可在平台上实现纵横位移 ,可对平台内每一口油水井进行作业。HXJ1 50型海洋修井机最大钩载 2 2 50kN ,最大修井深度880 0m ,最大钻井… 相似文献
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《石油机械》2017,(7):88-92
针对传统修井机功率配置大、传动效率低、污染严重以及网电修井机高压接电流程复杂等问题,研制了XJ700电动储能拖挂式修井机。该修井机由井场抽油机变压器供电,以"直流微网"技术为核心,实现了多种性质电源并网供电及电能合理分配,配备超级电容储能装置弥补变压器容量的不足,解决了小容量井场电源供电条件下使用大功率电机工作的难题。在完成型式试验基础上,进行了现场工业试验。试验结果表明:井场50 k VA变压器能够满足储能修井机作业,与常规柴油机驱动修井机相比,储能修井机节约燃料费用60%以上,作业效率提高30%;超级电容能够对绞车电机功率"削峰补谷",充放电响应及时,整机作业效率大幅提升,节能效果明显。该产品的研制成功为修井机油改电及电动修井机推广提供了有效解决方案。 相似文献
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针对边际油田导管架平台无自备修井机,平台面积小,承载能力低,部分作业平台上装修井机悬臂梁行程受限的问题,通过开展举升与旋转夹持集成技术、液压动力匹配技术、整机滑移底座集成技术等方面的研究,研制了海洋液压修井机。在渤海湾某油田投入使用海洋液压修井机,至今已顺利完成3口井作业,施工包括起下原井管、冲砂、洗井、刮削、打捞和探砂等。起下深度累计约4万m,举升油缸来回运动约15 000冲程,最大提升载荷360 kN,全套设备安装时间18 h,完井后拆装搬家时间14 h。该设备为修采一体化平台作业提供了装备解决方案,支撑了海洋油田高效率、低成本开发。 相似文献