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相似文献
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1.
凉东003-2井是位于川东北高陡构造带的1口滚动勘探开发井.该井二开采用了空气/泡沫钻井技术,总进尺为767.50 m,纯钻时为116 h,平均机械钻速为6.62 m/h,起到了加快钻井进度及防漏的作用.由于二开井眼较大,井较深,钻进中出水量大,为了满足携岩要求需较高压力,从而导致浅层地表岩石的裂缝、大鼠洞、方井、地表发生窜漏;并且由于地层产水量大,接单根时井底沉砂严重.介绍了该井在二开井段钻遇的井下复杂情况及其处理措施.  相似文献   

2.
调整井钻井综合配套技术在青海油田的实践与认识   总被引:1,自引:0,他引:1  
花土沟、狮子沟和七个泉是青海油田油气开发的三个主力区块。这些区块地质条件复杂。浅部地层疏松.砾石层、断层、裂缝发育.地层倾角变化大.油气层分布浅、薄、散、多.地层压力系数低,仅06~0.8。钻井过程中易发生井斜、井漏、井塌、缩径、憋跳钻等复杂情况.完井固井时油、气、水层很容易对水泥浆造成污染,致使固井质量达不到要求。另外,这些区块所钻井大多为丛式井、定向井或小位移井。2001年我们在这些区块共完成22口井.通过实施调整井钻井综合配套技术,使完成的调整井平均机械钻速达到17.24m/h,比2000年(平均机械钻速11.20m/h)提高54%,其中七6-30井,6.54d完成了进尺1180m,机械钻速24.63m/h.创下了该区块最高记录。  相似文献   

3.
为了给各类井口、井下仪器及钻采工具提供更好的试验平台,胜利油田设计施工了采试-平1井。该井为一口水平井,一开、二开井眼尺寸大(一开井径660.4 mm,二开井径444.5 mm),存在携岩困难、井壁稳定性差、机械钻速低、井眼轨迹控制要求高、完井作业难度大等钻井难点。为此,一开、二开钻进中采用了优选钻头、增加228.6 mm钻铤数量、一开井段采用回收钻井液配浆钻进、二开井段使用复合强抑制性钻井液、提高钻井液排量、钻进中适时更换动力钻具和用强刚性钻具通井等一系列技术措施。钻井结果显示:钻进中井眼稳定,未出现任何井下故障;二开井段最大全角变化率为12.78°/100m,平均机械钻速达10.94 m/h;339.7 mm油层套管一次顺利下至井深1 691.15 m,无任何遇阻显示,且固井质量良好。采试-平1井的顺利完钻,表明该井所应用的钻井工艺和技术是可行的,对胜利油田大井眼水平井的安全优质钻井具有借鉴价值。   相似文献   

4.
由钻井二公司承钻的边台-H10Z井顺利完钻,井深质量、固井质量均为优质,钻井周期119d,平均机械钻速7.9m/h,较该区块同类型井提高15a。  相似文献   

5.
埕岛油田CB30A 1井在四开钻进至 4 2 2 0 4 4m时发生井漏 (漏失速度达 4 8m3/h) ,随后发生井涌。采用无封堵钻井技术 ,顺利地完成了该井四开钻进任务。文中介绍了无封堵钻井工艺及其在CB30A 1井的应用情况。  相似文献   

6.
达深2井深层构造位于松辽盆地东南断陷安达鼻状构造以南,设计井深3515m,其钻井目的是要钻探安达断陷中部营城组火山岩带含气情况,本井钻探成功,可为深层勘探开辟一个新的地区。该井在三开钻井过程中要应用欠平衡钻井技术,以利于发现和保护油气储层。这口井二完是采取φ311.2mm井眼下φ244.5mm技术套管注水泥完井,封固段总长2662m,采取  相似文献   

7.
高压气井CX488井天然气欠平衡压力钻井技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
新场构造沙溪庙组地层压力梯度高达0.015~O.018MPa/m,采用微超平衡压力钻井,在高密度钻井液条件下钻进,不但机械钻速低,还不利于发现和保护油气层。为此,在制定了详尽的完井方案、带压起下钻技术措施、岩屑分离方案和相关的应急措施后,CX488井在钻进沙溪庙组产层段时试验应用了天然气欠平衡压力钻井技术。试验结果表明,在高压地层采用天然气钻井技术可以大幅提高钻井速度,该井平均机械钻速达11.46m/h,与邻井相比机械钻速提高1倍以上。该技术在高压气井CX488井的成功应用为在高压地层应用气体钻井技术积累了经验。  相似文献   

8.
重庆黔江页岩气区块山地特征明显,地表缺水严重,浅表地层倾角大、溶洞裂缝发育,常规钻井面临井身质量控制困难、恶性井漏频发、堵漏效果受水源限制成功率低且成本高等难题。为此,将井身结构进行了优化,将静水位线及以上易漏地层全部纳入一开井段,缩减三开制为二开制井身结构,并在一开?444.5 mm井眼探索应用空气锤+雾化钻井技术。现场应用表明:井漏问题得到了有效解决,井身质量控制良好,钻井周期大幅缩短,节约?244.5 mm套管约2 000 m。该研究为黔江地区页岩气井低成本高效开发探索出一条新途径。  相似文献   

9.
埕岛油田CB30A—1井在四开钻进至4220.44m发生井漏,漏速达48m^3/h,钻井液有进无出,随后发生井涌。采取无封堵、保护储层钻井技术,顺利完成四开钻井任务。文中介绍了无封堵、保护储层钻井工艺及实施情况。  相似文献   

10.
文田 《石油钻采工艺》2007,29(5):106-106
2007年8月,中原油田钻井二公司45717钻井队用16d4h安全优质钻成了一口大斜度双靶定向井一马82-2井。该井完钻井深3282m,最大井斜42.46°,井底水平位移380.70m,井身质量优质。  相似文献   

11.
二连油田阿南老区阿31—102井由于周围生产井开发政策不同,各套目的层压力系数差别较大,高低压储层共存,压力系数为0.8-1.4。钻井过程中在1459—1670m井段累计发生7次漏失,共漏失钻井液150m^3,井漏时钻井液密度1.31g/cm^3。井漏同时也存在较严重的油水浸现象。为解决此问题,在井温低、水泥用量小的情况下,采用低密度防漏堵漏水泥浆体系固井。该水泥浆体系在降低水泥浆密度的同时,在水泥中加入弹性防漏堵漏材料,以达到防止漏失及油水浸的双重目的。现场应用施工顺利,未发生漏失情况,36h后测井,固井质量优质,满足二连油田老区复杂储层的低温防漏固井要求。  相似文献   

12.
DUKHAN油田是江苏油田钻井处在卡塔尔承钻的区块,该区块井多为水平井,井深为3000~3200m,水平段长1000~1500m。针对该区块地层易漏、垮塌和造浆性强等特点,在不同的井段采用了不同的钻井液体系。即一开井段用清水/高粘度胶液;二开井段用高密度聚合物膨润土钻井液;三开用低固相聚合物钻井液;四开井段采用无损害无固相聚合物钻井液。现场应用结果表明,该套钻井液体系具有较强的抑制性,能保持较高的动塑比,提高钻井液的携砂和润滑能力,解决了上部地层井漏、垮塌和地层造浆,以及增斜段、水平段的携砂、润滑性问题,保证了DUKHAN油田钻井施工的顺利进行。  相似文献   

13.
元坝124井超深井钻井提速配套技术   总被引:2,自引:2,他引:0  
元坝124井是元坝地区的一口重点探井。由于元坝地区陆相地层石英含量高、研磨性强、可钻性差,导致单只钻头进尺少,机械钻速低,钻井成本高。为此,首先评价了元坝地区前期的钻井提速技术:气体钻井技术、“孕镶金刚石钻头+涡轮钻具”复合钻井技术、控压钻井技术和“PDC钻头+螺杆钻具”复合钻井技术。并在此基础上,根据元坝124井所要钻遇地层的特征,制定了该井的钻井提速配套技术方案:一开采用气体钻井技术,二开采用“孕镶金刚石钻头+涡轮钻具”复合钻井技术,三开采用“PDC钻头+螺杆钻具”复合钻井技术。实钻表明,该钻井提速配套技术方案可行,能够大幅提高机械钻速,缩短钻井周期。该井平均机械钻速2.80 m/h,钻井周期253.84 d,是目前元坝地区钻井周期最短的一口井。   相似文献   

14.
任平4井是位于冀中坳陷饶阳凹陷任丘构造带任6山头任469x井区的一口水平井,井深为3851.24m。该井二开用Ф241.3mm钻头钻至井深3272.85m,下入Ф177.8mm套管,要求水泥返至井深2000m。由于封固段长1200m,水泥浆“失重”时易发生气窜,加之该井后效严重,增加了气窜的可能性;此外,该井段井斜大,套管居中困难,也影响封固质量,该区块任平3井固井质量没有达到优质。对任平4井固井技术进行了研究。根据研究结果,该井选用了驱油效率大于90%的S104冲洗液以及双凝、低失水、低析水、高强度防气窜水泥浆体系和其它配套的工程措施,使水泥浆返至井深1775.5m,固井质量达到了优质。  相似文献   

15.
PDC扩眼钻头的研制与试验   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了提高深井、超深井上部大尺寸井眼的钻井速度,常采用小钻头先钻一个井眼后再下入扩眼钻头扩眼的办法,由于改进牙轮钻头的难度较大。而PDC钻头在钻进软到中硬地层时具有钻速高、寿命长的特点,为此,在对深井大尺寸井眼的钻井特点、先钻后扩的破岩机理进行研究的基础上,研制了新型PDC扩眼钻头——PD6352SF- 311.1×444.5扩眼钻头。该扩眼钻头在DB1井φ444.5 mm井眼的平均机械钻速为21.68 m/h,与邻井莱深1井和郝科1井相比,分别提高了5.2%和38.0%,而且钻头起出后新度达80%,还可继续使用,从而进一步降低了钻井成本。  相似文献   

16.
2008年7月4日,大庆钻探钻井一公司70006钻井队仅用209天11小时成功完钻5520m的松辽盆地最深井——莺深2井,创出大庆油田钻井施工最深、超深井钻井速度最快的新纪录:莺深2井所处区块地层硬度高,地温梯度高,地层研磨性强,钻井难度大。施工中,70006钻井队在三开应用空气及钻井液欠平衡钻井技术,三开平均机械钻速达到1.67m/h,大大提高了施工效率。  相似文献   

17.
相秀芳 《天然气工业》2005,25(12):140-140
2005年11月中旬,四川石油管理局钻采院空气钻井公司、欠平衡钻井公司在广安4井、广安9井利用氮气钻井快速穿越须家河设计层位,创造该区块钻井速度新纪录。其中,广安4井从1902.5m钻至2368m,平均机械钻速7.07m/h;广安9井从2079m钻至2565m,平均机械钻速11.51m/h。与广安区块101、102井同层位平均机械钻速相比,广安4井提高机械钻速3.5倍,广安9井提高机械钻速5倍。  相似文献   

18.
赵古3井是位于冀中坳陷晋县凹陷高邑一高村断裂潜山构造带高村潜山的风险探井,完钻井深为5686m。该地区为高含硫地区,井底温度高达180℃且孔店组地层还没有井钻遇过,地层复杂程度难以预测。该井二开(346~3000m)使用聚磺钻井液,三开(3000~5686m)使用聚磺硅氟抗高温钻井液。该井从井深3300m开始加入SN树脂,SN树脂的加入不但降低了钻井液滤失量,并提高了钻井液的抗高温性,但略微增黏;在井深5480m加入了3%成膜剂,控制了高温高压滤失量小于10mL,满足了钻井需要。该井钻井周期为241.23d,平均机械钻速为2.12m/h,施工中无重大复杂情况,所有电测项目均一次成功,电测成功率为100%。  相似文献   

19.
空气钻井技术在老君1井的应用   总被引:24,自引:13,他引:11  
为提高川东北地区的钻井速度.加快川东北地区的勘探进程.在该地区老君山构造的老君1井的钻井过程中.选择上部陆相地层进行了空气钻井技术试验并取得了成功,用时21d安全钻进2491,70m,机械钻速达到11.27m/h.较常规钻井提高了10倍.为以后该地区钻井提供了新的技术选择。从井壁稳定性、地层压力和地层产出物三个方面分析了老君1井在上部地层进行空气钻井的可行性,介绍了该井空气钻井的流程、设备和详细的实施过程.分析了空气钻井过程中存在的问题及该地区今后空气钻井急需解决的问题。  相似文献   

20.
塔深1井四开井斜控制技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
关义君  王东 《钻采工艺》2006,29(2):32-33
塔深1井设计井深8000m,四开用241.3mm钻头从5460钻进到6800m,所钻油藏岩性以泥微晶灰岩为主,岩性复杂,主要表现为地层裂隙发育、破碎,井漏失严重,给井斜控制带来了极大困难。为确保井身质量,将井斜控制在设计范围内,本开次采用了塔式钟摆钻具组合、刚柔钻具组合、欠尺寸单扶正器钟摆钻具组合、光钻铤大钻压打快钻井技术,最终优质地完成了本开次钻井任务。该开次的顺利完钻,为安全顺利地完井奠定了坚实的基础。该技术的成功应用也为其它超深井深部地层的井斜控制提供了经验。  相似文献   

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