共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
以φ20 mm 460B的热轧带肋钢筋为例,根据JJF1059-1999技术规范和CSM 01 01 02 01-2006推荐技术和方法,对测量过程中的不确定度来源进行了分析。采用A类、B类的评定方法对各种因素引起的不确定度分量、合成不确定度、扩展不确定度进行了评定,并给出了评定结果。 相似文献
6.
HRB335/400钢筋混凝土用热轧带肋钢筋表面纵向裂纹成因分析 总被引:3,自引:0,他引:3
采用金相检验,扫描电镜及其能谱分析等方法对HRB335/400热轧带肋钢筋(以下简称螺纹钢筋)的表面纵向裂纹进行综合分析,发现产生表面纵向裂纹的主要原因是亚表层的夹杂物造成的,并讨论了不同类型夹杂物对钢筋纵向裂纹的影响,如果轧坯表层存在大量的轧制温度下难于变形(γ<0.5)的夹杂物(如(Fe,Mn)O),由于月牙肋处的应力集中和变形集中,在高温轧制过程中,很容易在夹杂物聚集的表层产生表面纵向裂纹,如果轧坯表层存在一层高温易于变形(γ>0.5)而低温不能与钢一起变形的夹杂物(如锰硅酸盐),那么高温轧制时这种夹杂物形成连续的带状,冷弯时由于夹杂物与钢不能协调变形,极易在月牙肋应力集中处形成表面纵向裂纹;如果轧坯表层夹杂物在高温和低温与钢的相对塑性相差都很大(如氧化铝等),则对高温和低温的表面纵向裂纹均有影响;γ值越低,这种情况出现的可能性就越大,另外,夹杂物(如硫化锰和锰硅酸盐)与钢的热膨胀系数不同对冷弯裂纹也有一定影响,在此基础上提出相应的改进措施。 相似文献
7.
8.
9.
通过热模拟试验测定X80M管线钢铸坯的连续冷却转变(CCT)曲线,确定了合理的冷却速率范围;利用2250mm热连轧机组进行工业试制试验,研究了冷却速率(5,15,25℃·s^-1)对X80M带钢显微组织、力学性能和抗落锤撕裂性能的影响,确定了最佳冷却速率;在最佳冷却速率下进行22mm厚X80M带钢的批量生产,研究了其显微组织、力学性能和抗落锤撕裂性能。结果表明:当冷却速率为20~30℃·s^-1时,可得到有利于试验钢性能的由针状铁素体、粒状贝氏体和弥散分布M/A岛组成的显微组织;当冷却速率由5℃·s^-1提高到25℃·s^-1时,工业试制带钢组织中的M/A岛变得细小,分布更加弥散,最佳冷却速率为25℃·s^-1;批量生产X80M带钢的晶粒细小,组织均匀,其抗落锤撕裂性能、拉伸性能和冲击韧性均满足中石油管线采购要求。 相似文献
10.
11.
采用光学显微镜、扫描电镜、能谱仪和拉伸试验机等对HRB500热轧带肋钢筋力学性能不合格的原因进行了分析;针对力学性能不合格的原因给出了改进的工艺措施,并对改进后HRB500热轧带肋钢筋的组织和力学性能进行了分析。结果表明:较严重的带状组织、硫化锰和硅酸盐类夹杂物的存在以及较低的氮含量是该钢筋力学性能不合格的重要原因;采用提高钢中氮含量、炼钢过程中采取渣洗工艺、延长吹氩时间以及优化控制连铸拉速等工艺措施后,HRB500热轧带肋钢筋中的带状组织明显减轻,且未发现明显的夹杂物存在,各项力学性能均能满足国标要求。 相似文献
12.
13.
介绍了轧制强锚杆带肋钢筋万向轴离合器的结构,对在轧制强锚杆带肋钢筋过程中快速调试离合器的方法进行了说明。 相似文献
14.
为实现热轧带钢轧后冷却倾翻支架的轻量化设计,在对目前国内采用的主要设计结构进行结构受力分析的基础上开展了拓扑优化设计。首先利用UG建立倾翻支架的三维结构模型,然后采用ANSYS进行不同受力载荷工况下主要结构件的应力分布和位移变形情况模拟分析。结果表明,主动杆最大应力均集中在中间区域靠近中间轴的角点上,最大变形量发生在靠近液压缸的边缘处;立柱的最大应力发生在立柱底板上螺栓孔附近,最大变形量发生在施加力的作用面附近区域。最后针对主动杆和立柱进行了结构优化和验证分析,在确保优化前后应力值和变形量基本一致的情况下,主要结构的重量比优化前减轻了13%左右。 相似文献
15.
16.
17.
氯气离心式压缩机轴瓦频繁出现高温报警、停机,影响到生产安全运行.对压缩机润滑系统进行细致分析,找出高温原因,对润滑用油进行评估,提出润滑技术升级改造方案,压缩机恢复安全运行. 相似文献
18.
对比研究了供货态和高温服役5万h后HR3C钢的显微组织和力学性能,分析了服役过程中影响力学性能的主要因素。结果表明:与供货态组织相比,服役后HR3C钢的显微组织仍由奥氏体基体+析出相组成,但析出相数量增多、尺寸增大,奥氏体晶界和晶内均主要析出了M23C6碳化物;服役后HR3C钢的抗拉强度变化不大,塑性下降,在弯曲过程中该钢在产生少量塑性变形后发生脆断;服役后HR3C钢的冲击功降低,冲击断口呈现典型的沿晶断裂特征;M23C6碳化物的沿晶析出与长大是HR3C钢塑性和韧性下降的根本原因。 相似文献