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《热力透平》2019,(4)
某核电厂2台相同堆型、机型的汽轮机机组相继投运后,经济指标出现明显差异。经汽轮机性能试验验证,2台汽轮机机组功率偏差约8.5 MWe。从核岛蒸汽发生器性能、汽轮机热力性能、辅助系统热力性能及系统运行等方面分析了影响机组功率的主要因素。根据该核电厂2台汽轮机性能试验数据及运行数据,计算得出了机组运行工况热平衡图,通过对汽轮机本体、再热系统、回热系统、凝汽器及系统运行状态的性能诊断和分析,认为2台汽轮机通流偏差不大,而功率较低的汽轮机机组存在系统内漏,并且,主给水流量测量误差对机组功率也有影响。对2台机组存在的问题提出了改进措施,研究成果可为后续机组性能诊断与分析提供参考。 相似文献
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某核电项目由于汽轮发电机组、凝汽器弹性支撑、汽轮机旁路蒸汽全部排至凝汽器等选型设计方案变化,技术上较CPR1000核电典型设计存在明显差异,原有CPR1000“凝汽器故障”、“凝汽器不可用”逻辑控制技术方案需要设计优化。通过分析该核电项目技术方案,计算、分析汽轮机跳机、核岛反应堆紧急停堆、旁路系统闭锁等工况下凝汽器参数变化规律,研究满足此项目核岛蒸汽安全排放要求的技术方案,解决主蒸汽系统、反应堆冷却剂系统管道瞬态工况下超压的设计问题。 相似文献
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为研究抽汽背压式汽轮机(BEST)系统超超临界1 000 MW二次再热蒸汽机组参数的选取,基于某电厂二期2×1 000 MW超超临界机组扩建项目,建立1 000 MW超超临界高效二次再热蒸汽机组的设计计算,使用EBSILON软件建立完整的热力系统模型,得出主蒸汽温度、再热蒸汽温度、主蒸汽压力、再热蒸汽压力和锅炉效率等参数对BEST系统的影响规律。研究结果表明:对于12级回热的BEST系统来说提高主蒸汽的温度比提高主蒸汽的压力更能提高系统的发电热效率;BEST系统最佳工况点的再热蒸汽压力是15.028 MPa/4.079 MPa;锅炉效率变化范围在85%~95%时,随着锅炉效率变化1%,系统发电热效率随之变化0.51%。 相似文献
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1000 MW超超临界汽轮机蒸汽参数的优化及讨论 总被引:2,自引:0,他引:2
探讨了1000 MW超超临界汽轮机组的参数及运行方式.外高桥三期2×1000 MW汽轮机为上汽(SIEMENS)机型,采用补汽阀调频及过负荷调节.以压力条件作为划分定压和滑压的判据,最高冷却水温条件下,功率≤1000 MW时不开补汽阀;其它水温下能在功率>1000 MW且p<27MPa时尽可能进行滑压运行;它采用≥3D弯管等,降低造价,降低再热系统压降时,降低冷却水温度,单独设汽动给水泵汽轮机的凝汽器,降低进入主凝汽器的蒸汽流量及热负荷,以降低机组平均背压和端差等,机组运行性能因而提高. 相似文献
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《热力透平》2019,(4)
为了提高垃圾焚烧发电汽轮机的热力性能,在垃圾焚烧炉不再热、汽轮机进汽温度440℃的前提下,采用对比分析的方法,对汽轮机主蒸汽压力进行了优化。分析了主蒸汽压力、汽水分离器、汽水分离再热器对机组性能、末叶片水蚀的影响。结果表明:提高主蒸汽压力可以有效提高垃圾焚烧发电汽轮机实际循环热效率。当主蒸汽压力提高时,采用汽水分离器可以有效提高汽轮机排汽干度,防止末叶片水蚀,同时可以提高末叶片效率,提高实际循环热效率。采用汽水分离再热器可以使排汽湿度明显降低,使之低于汽水分离器方案,但是实际循环热效率比汽水分离器方案低。研究成果可为垃圾焚烧发电汽轮机热力性能优化提供参考。 相似文献
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在最近几年,由于金属材料的发展,软件的开发和叶片几何形状的改善以及先进生产工艺方法的推广,使得汽轮机组的运行效率得以稳步的提高。随着上述先进技术的实施,装有ABB汽轮机组电站的运行效率已超过了45%。目前ABB公司生产的汽轮机组其单机功率最大已达到了1000MW,其主蒸汽压力和温度分别为250-300巴和580℃,再热温度为600℃。实践证明该机组具有较高的经济性和可靠性,并能适应各种不同的运行要求。提高电站运行效率可以通过提高机组主蒸汽及再热蒸汽参数和采用高效率,低损失的叶片来达到。首先,在高温高压区域工作的零部件必须选有耐高温高压的材料,保证机组在设计主蒸汽和再热蒸汽条件下能够稳定可靠的运行。目前欧洲联合组织已经开发并鉴定了一种高性能的钢材料,在600℃温度下,该钢材料具有较好的蠕变性能,能够满足汽轮机关键零部件的要求。另外,可以对叶片型线及几何形状优化来提高机组运行效率。采用理论和试验相结合的方法,并借助于流体力学的分析技术运行模化计算和全尺寸试验验证设计效果。 相似文献
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在最近几年,由于金属材料的发展、软件的开发和叶片几何形状的改善以及先进生产工艺方法的推广,使得汽轮机组的运行效率得以稳步的提高。随着上述先进技术的实施,装有ABB汽轮机组电站的运行效率已超过了45%。目前ABB公司生产的汽轮机组其单机功率最大已达到了1000MW,其主蒸汽压力和温度分别为250~300巴和580℃、再热温度为600℃。实践证明该机组具有较高的经济性和可靠性,并能适应各种不同的运行要求。提高电站运行效率可以通过提高机组主蒸汽及再热蒸汽参数和采用高效率、低损失的叶片来达到。首先,在高温高压区域工作的零部件必须选用耐高温高压的材料,保证机组在设计主蒸汽和再热蒸汽条件下能够稳定可靠的运行。目前欧洲联合组织已经开发并鉴定了一种高性能的钢材料,在600℃温度下,该钢材料具有较好的蠕变性能,能够满足汽轮机关键零部件的要求。另外,可以对叶片型线及几何形状优化来提高机组运行效率。采用理论和试验相结合的方法,并借助于流体力学的分析技术进行模化计算和全尺寸试验验证设计效果。 相似文献
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《节能技术》2016,(4)
核电机组运行中一回路热功率不允许超出限值,二回路功率的变化一定程度上受到一回路热功率的制约。本文以AP1000核电机组为例,结合一回路的运行特性和二回路热力系统计算方法,提出了核电机组一二回路耦合分析方法,计算结果与设计值的误差小于0.4%,表明本文计算方法具有较好的准确性。分析了负荷调节和季节变化对一二回路运行的影响,结果表明,由于核电机组采用了堆跟机的运行模式,一回路热功率随着汽轮机组输出功率的变化而变化。此外,可通过提升一回路热功率维持汽轮机组输出功率,但是由于一回路热功率不能无限提升,而是受到限值的约束,因此当一回路热功率达到限值后,汽轮机组输出功率将随着循环水温度的升高而降低。 相似文献