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相似文献
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1.
双泥法中硝化单元的硝化效果对系统的反硝化除磷效能非常关键,为此通过中试研究了BAF作为A2N工艺硝化单元的处理效能.结果表明:BAF对COD的降解主要发生在进水端,在滤层0.4m高度处COD即已降至68 mg/L,这有利于滤层上部对NH4+-N的去除.在无外加碱度的条件下,BAF适宜的气水比范围为(3∶1)~(5∶1),增加BAF进水的碱度可使NH;-N的去除量提高10 mg/L以上,进而可降低气水比.A2N工艺中的BAF进水COD浓度低,且对出水SS指标无要求,这有利于延长BAF的反冲洗周期,试验中反冲洗周期达到7d,反冲洗后BAF可迅速恢复硝化能力.以上研究结果证明,BAF能够与A2N工艺良好地结合并提高工艺的处理效能.  相似文献   

2.
为了防止给水处理工艺中曝气生物滤池配水区内藻类滋生和泥砂沉积,对原工艺进行了改进:用配水区内形成的气垫层来防止藻类的滋生;在滤池底部增设穿孔管和排砂管,采取下冲洗的方式来清除沉积泥砂.试验期间,BAF配水区内没有出现藻类滋生和泥砂沉积现象,且运行稳定.当气水比为0.5时,气垫层厚度为0.8~1.1 cm;水头损失变化平稳,冲洗前平均水头损失约为6.00 kPa,冲洗后平均水头损失为5.20 kPa,日增长趋势平缓.  相似文献   

3.
两级曝气生物滤池对垃圾渗滤液的脱氮效果   总被引:2,自引:0,他引:2  
经过生化工艺处理后的垃圾渗滤液,其总氮含量仍然很高,往往难以达标排放.采用中试规模的两级曝气生物滤池(BAF)对垃圾渗滤液进行深度处理,研究了滤层与其工作性能的关系.结果表明,两级BAF工艺对COD的去除率稳定在80%以上,出水NH3-N可以保持在3ms/L以下.当HRT为8 h左右、进水温度为20~26℃、气水比为5:1、BAF2出水以回流比为1:1回流至BAF1时,由下至上的各区间段对COD和NH3-N的去除率与滤层高度呈正相关.中部进气使得两级BAF工艺对COD和NH3-N的去除主要集中在下部和中部区域,上部对COD和氨氮的去除作用微弱.  相似文献   

4.
采用BAF工艺处理微污染含铁锰地下水,研究了其净化效能和适宜的运行条件.结果表明,在水力负荷为4-5 m3/(m2·h),气水比为3:1-4:1的试验条件下,BAF工艺能有效去除氨氮、锰、铁、CODMn.和浊度.当原水铁含量小于2 mg/L,滤层中部DO在4 mg/L左右时,对氨氮的去除效果最佳.微量Fe2+即可维系滤...  相似文献   

5.
城市雨水径流面源污染经排放口直接排放逐渐成为水体污染的主要原因。针对雨水排放口点多面散的特点,提出了一种基于轻质填料的原位过滤技术,该技术可通过定期维护实现滤料清洗,从而实现长期运行。以悬浮固体(SS)作为评价指标对该技术进行了模拟评估,并在此基础上进一步开展了实际应用研究,考察该技术对SS的实际控制效果。结果表明,该技术对SS总体上具有很好的净化效果,在滤层厚度为10 cm、滤速为106.7 m/h的条件下,SS去除率可达到70%~80%。SS去除效果受滤料粒径、滤层厚度以及滤速(排放流量)的影响,较厚的滤层具有较好的SS去除效果,但滤层厚度超过10 cm后,SS去除率增幅较小;粒径较小的滤料具有更高的SS去除能力。但是,较厚的滤层和较小的滤料会造成水头损失的增加,对排放安全产生一定影响。因此,工程应用中应在综合考虑排放安全的前提下,合理选取滤层厚度与滤料粒径。  相似文献   

6.
曝气生物滤池反应器的沿程生化特性研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
上向流曝气生物滤池(BAF)是一种严格意义上的推流式反应器,为研究其沿程生化特性,将反应器由下至上分为5个采样区间,考察了有机负荷、NH3-N负荷以及各段生物数量及其活性所引起的沿程生化特性差异。结果表明,在滤料层高度为180cm的BAF反应器中,由下至上各区间段对污染物的去除能力呈现出较为明显的递减规律;在气水比为4.5:1、进水COD为249.5—410.6mg/L、进水NH3-N为7.8—39.6mg/L时,其对COD、NH3-N的去除主要发生在滤料层高度〈135cm的区间,去除率分别达到75%、86%以上,硝化菌的活跃层较异养菌的高;对SS的去除主要发生在滤料层高度〈75cm的区间,去除率可达到88%。  相似文献   

7.
采用高分子载体作为生物填料,以模拟生活污水为处理对象,对两级曝气生物滤池(BAF)的脱氮效能进行了试验研究,着重考察了气水比对BAF去除COD、NH3-N和TN的影响,并探讨了系统内氮素的转化规律和提高脱氮效能的途径。结果表明,当平均水温为22~32℃、进水流量为4 L/h、进水COD为150 mg/L左右、进水NH3-N为60 mg/L左右、一级BAF的气水比为4∶1、二级BAF的气水比为2∶1时,系统的处理效果最佳,对COD、NH3-N和TN的总平均去除率分别达到84.33%、87.84%和56.06%。系统通过同时短程硝化反硝化实现了低能耗、高效率的脱氮。  相似文献   

8.
针对水厂滤池低负荷下滤后水浊度远低于标准要求、水头损失小、截污滤层浅、反冲洗时间较长、耗水耗电量大的问题,采用增加滤池负荷、延长过滤周期并调整反冲洗时间的优化方案.试验结果表明:在增大滤池负荷的基础上,将过滤周期由目前的55 h延长到71 h,水头损失随时间增加较快,截污滤层下移,滤层截污效能提高.不同反冲洗条件下的排...  相似文献   

9.
反硝化生物滤池除污性能及水头损失变化规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了一套上向流反硝化生物滤池(DNBF)系统,分析了其处理效果和周期内水头损失的变化规律,以及稳定状态下水头损失与污染物浓度沿滤层的分布特征。在运行周期的前6h,对COD和NH+4-N的去除率逐步提高,6 h后分别稳定在(71.6%~79.2%)和(44.1%~55.2%);对NO-3-N的去除率最初为63.1%,2 h后稳定在90%以上。在DNBF运行周期的开始阶段,水头损失增长较为缓慢;之后增长速度逐渐加快,并迅速达到设计水头。在空间分布上,水头损失增长较快的区域与NH+4-N、NO-3-N、COD去除效果较好的区域以及生物量较多的区域基本一致,主要分布在靠近进水口的下半部分滤层。水头损失增长的主要原因是生物膜增长以及氮气气泡积聚致使孔隙率下降。  相似文献   

10.
高速给水曝气生物滤池预处理微污染原水   总被引:16,自引:2,他引:16  
针对南方地区的微污染原水,采用高速给水曝气生物滤池进行生物预处理,滤速为16 m/h,气水比为0~0.5.原水氨氮为0.04~3.48 mg/L,出水氨氮为0.01~0.48 mg/L,满足<生活饮用水卫生标准>(GB 5749-2006).原水CODMn为0.89~5.6 ms/L,出水为0.61~4.3 mg/L,平均去除率为18.9%.高速给水曝气生物滤池采用大颗粒轻质陶粒,去除浊度平均仅6 NTU左右,枯水期由于原水浊度较低,故表现为浊度去除率较高,而丰水期浊度去除率只有普通曝气生物滤池对浊度去除率的1/3左右.滤池24 h过滤水头损失<5 kPa,冲洗前后过滤水头变化量<0.5kPa,适合多座滤池共用鼓风曝气系统.高速给水曝气生物滤池配有下冲洗系统,能够有效地将SS和藻类全部洗出滤池,确保过滤水头能够长期稳定.该滤池的工程投资约100~130元/m3,运行费用约0.03~0.05元/m3.  相似文献   

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Brücke Wolken     
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