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NC型Φ1000轴-径向氨合成塔内件在我厂的应用石善良(吉林省长山化肥厂前郭县131109)我厂1#氨合成塔于1975年投产,曾在1980年将其内件由三套管改为双筐单管并流,内件阻力降至0.8MPa,但生产能力仍在200t/d左右,低位热能也没有得到... 相似文献
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1 Φ1500mm氨合成系统概况
2007年1月公司新增的Φ1500mm氨合成系统投产,其合成塔设计生产能力为150kt/a合成氨。该塔(GC-R202Y型)设计采用四段绝热、二轴二径冷激式内件,配套电炉1500kW,塔结构简单,催化剂装填量多(52.33t),温度分布均匀,调节温度方便,全塔阻力较小,但也存在氨净值低、入塔气需要较大的换热面积等缺点,同时要求入塔气体净化也较严格。 相似文献
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我厂3~#冷凝塔改造使用小结黄子钦(福建三明化工总厂合成氨厂福建省三明市365000)冷凝塔在合成氨循环系统中是二次分离液氨、交换冷量的设备,分离效果的好坏影响到氨合成塔进口气体中NH3含量,也影响氨的产量。我厂氨合成系统(合成塔为1000轴径向型)?.. 相似文献
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介绍该公司催化剂厂生产的A110-1型及南化A110-1H催化剂在卧式氨合成塔中的使用情况,两种催化剂联合使用,开车升温还原时间为156小时。在操作条件下,合成塔氨净值达12.5%~13%,塔阻力为0.1~0.13MPa,催化剂还具有热稳定性好,低温低压活性高,出塔气温度高等优良特性。说明两种催化剂与该塔的匹配是良好的。 相似文献
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介绍该公司催化剂厂生产的A110-1型及南化A110-1H催化剂在卧式氨合成塔中的使用情况。两种催化剂联合使用,开车升温还原时间为156小时。在操作条件下,合成塔氨净值达12.5%~13%,塔阻力为0.1~0.13MPa。催化剂还具有热稳定性好,低温低压活性高,出塔气温度高等优良特性。说明两种催化剂与该塔的匹配是良好的。 相似文献
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由河南省化工研究所研制的HLA—Ⅰ型球形氨合成催化剂首次在我厂Φ500合成塔试用。从八○年七月十四号投入生产到现在已有九个月了。通过这一阶段的生产实践,表明HLA—1型氨催化剂是一种性能较好的催化剂。一、氨合成塔及球型氨催化剂装填基本情况我厂使用球型氨催化剂的合成系统为5000T/年型,Φ500塔,320kg/cm~2操作压力,塔 相似文献
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介绍Φ1400mm 低压节能型氨合成塔的性能指标与精心制造的关键技术,该塔已达到并超过设计和标准的技术要求。 相似文献
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张良Qian 《化学反应工程与工艺》1995,11(1):56-64
从系统角度出发,运用系统观念对氨合成塔进行了模拟和优化。认为TopsΦeS-200型氨合成塔是由反应床和换热器组成的不可再分块,并针对实际生产操作时的特点,较为详细地考察了入塔温度、氢氮比和冷却气体分率对整个合成塔性态的影响,在此基础上对合成塔作了优化研究,为合成氨装置的操作提供依据。 相似文献
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0 前言
兖矿鲁南化肥厂合成氨系统在2001年改造中,为进一步降低合成塔的阻力、提高合成塔的生产能力,对原两轴一径氨合成塔内件进行了更换。该冷激式氨合成塔新内件为一轴两径,并装填低温高活性A110-1型催化剂,新内件和催化剂对人塔气气体成分和系统稳定性要求比较严格。 相似文献
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本文介绍了Φ800轴径向氨合成塔的触媒升温还原和使用情况。该塔具有阻力小、生产能力大、节能效果好等优点。文章对其工艺流程与设备;触媒的装填及升温还原;生产及测试等予以了叙述。效益显著:吨氨节电47kWh,可少开冰机1台等。 相似文献
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我公司(原成都化肥厂)Φ800mm氨合成塔采用冷激内冷复合型内件(已使用了10年),二进二出,带热交和后置锅炉、塔后补压流程,配Φ600mm分氨系统。2001年4月初,Φ800mm氨合成塔内件出现故障,加之催化剂已使用3.5年,故决定更换塔内件和催化剂。在催化剂升温还原后期,由于内件保温层脱落,造成热交堵塞,系统压差达4.5MPa,导致冷激气金属软管破裂和内件损坏,被迫停车检修。为缩短工期和减少损失,决定修复老内件并在氮气保护下卸装已还原的催化剂。经几天紧张的抢修,取得成功,达到了预期目的。 相似文献
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我厂联醇生产中粗醇浓度低原因分析吕本福(开封化肥厂合成车间)我厂是年产11万吨合成氨的中型厂。共有三台氨合成塔,其中二台十800,一台φ1000。为适应市场,去年新上了甲醇,将1#氨合成塔(φ800)系统改为甲醇含成系统,1#系统与2#、3#氨合成系... 相似文献
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本文介绍了Φ600,Φ700,Φ1000,Φ1200均温型甲醇合成塔内件在各厂的实际使用情况。实践证明,该内件持先进,为提高我国甲醇合成技术创造民条件。同时,介绍了JL冷管型氨合成塔内件和等压合成综合新技术。采用该新技术,不仅可提高甲醇产量和催化剂利用率,而且可稳定氨合成操作提高氨净值。 相似文献
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盘锦化肥厂原设计年产合成氨6万吨。1992年引进了卡萨利必1000轴径向氨合成塔内件,年产能力达8万吨。改造后,经生产考核,其氨净值、氨产值等主要工艺指标均未达到设计值。除合成塔内件存在一些问题外,原氨分塔和冷凝塔内件的分离段也都不适应新工艺的要求。两个塔的液位控制不稳定,当原料气量和氢比有较大波动时,不是排氨管跑气就是合成塔带液。1995年8月份,在进行合成塔内件改造时,对氨分塔和冷凝塔内件的分离段也进行了技术改造。现将两塔的技改情况简介如下。1氨分塔内件的改造情况1.1原氨分塔内件结构及缺陷我厂氨分塔的高压外… 相似文献