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氧枪在转炉冶炼过程供氧、造渣、熔池搅拌等方面起着十分重要的作用,其性能对于转炉冶炼进程和钢水质量的控制有着决定性的影响。通过水模型试验,研究了漩流氧枪对转炉冶炼熔池特性的影响,主要考察了漩流氧枪喷孔扭转角设计及氧枪操作参数对熔池振荡特点、冲击坑尺寸、熔池搅拌的影响规律。结果表明,相比于传统氧枪,漩流氧枪具有喷溅少、化渣快、搅拌能力强的优势。当喷孔扭转角在0°~30°时,氧枪对熔池的搅拌在喷孔扭转角为20°时达到最佳状态,此时可获得熔池最短混匀时间为20.5 s。对于传统氧枪,熔池混匀时间与冲击坑深度总体上具有单调变化关系,即混匀时间随冲击坑深度的增大而缩短;但对于漩流氧枪,二者无明显依赖关系。 相似文献
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在许多炼钢厂,吹炼控制精度及缩短吹炼时间具有很重要的意义,从提高生产率的角度出发,希望短的吹炼时间,但这样易于增加反应的不稳定性和金属喷溅损失,这些抵消提高生产率带来的好处。为缩短吹炼时间,同时不增加不利因素。第二炼钢厂开发了一种用于250T转炉的低喷溅氧枪。该氧枪的主要特点是增加了氧枪喷头的数量,喷孔的夹角交错变化,由于这些特点,转炉在缩短吹炼时间的同时减少了金属喷溅损失,使用结果表明,与常规吹 相似文献
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为使大型转炉的生产率达到国际先进水平,在300~350t大型氧气转炉上实现4.0~5.0m3/(t·min)的高供氧强度吹炼,设计了新的大流量氧枪喷头,并在1∶10的有机玻璃模型上进行氧射流与熔池作用的水模实验。水模实验大流量氧枪喷头的主要参数为:喷头孔数6~8个,采用双角度交错布置,喷孔倾角10°~17°,喷孔出口马赫数2.0~2.2。同时测定了枪位高度为1.8~2.6m时的熔池喷溅率、混匀时间和穿透深度。研究结果表明,大流量新喷头的喷溅量和射流对熔池的穿透深度都在转炉正常吹炼范围内,熔池混匀时间平均缩短6s,泡沫渣可将喷溅率降低50%。大流量新喷头良好的吹炼性能为大型转炉高供氧强度吹炼的氧枪喷头设计提供了可靠的数据。 相似文献
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氧枪是转炉炼钢的重要设备,是向炉内供氧的主要工具,在转炉冶炼过程中,经常会出现氧枪黏钢的现象。对莱钢90t顶底复吹转炉氧枪黏钢的原因进行了分析,从喷溅控制、枪位控制、炉渣碱度等方面查找原因,通过控制低温喷溅、高温喷溅,实施高-低-高-低枪位、低碱度冶炼等措施,达到全过程化渣;防止炉渣过泡或返干,保持炉渣碱度适中且流动性良好,保持稳定的炉底高度,及时测量液面高度并动态掌握枪位,从而减轻了氧枪黏钢,延长了氧枪使用寿命,提高了生产节奏。 相似文献
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喷溅问题不仅在转炉炼钢时经常出现,在铜转炉吹炼过程中同样存在,对安全生产构成威胁,恶化多项技术经济指标。本文根据转炉喷溅形成机理,结合谦比希铜冶炼有限公司转炉吹炼工艺生产现状,对转炉吹炼喷溅的危害及影响因素进行分析,并提出相应的控制措施。 相似文献
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对梅钢250吨转炉氧枪喷头损毁进行原因分析,优化了氧枪喷头的设计参数,将原6孔喷头优化为“5+1”孔喷头,进行了生产实践.转炉冶炼过程的喷溅和返干情况得到显著改善,喷溅渣量减少;氧枪喷头漏水问题得到有效解决,喷头使用寿命提高;转炉冶炼指标得到显著改善. 相似文献
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Liangcai Zhong Yingxiong Zhu Maofa Jiang Zhengping Qu Yishan Za Xingyu Bao 《国际钢铁研究》2005,76(9):611-615
The effects of a conventional lance tip with 4 normal nozzles and a lance tip with 4 twisted nozzles on slag splashing were investigated. A cold model for LD converters, Jiuquan Iron & Steel Co., was established and the amount of slag splashed onto the model walls was measured in the cold modelling experiments. The results from the experiments show that at low top gas flow rate the amount of slag splashing for the tip with twisted nozzles is less than that for the conventional tip, whereas at high top gas flow rate the amount of slag splashing for the nozzle twisted lance is greater than that for the conventional lance. For the nozzle twisted lance tip, slag splashing rates increase with increase in slag amount, lance height and top gas flow rate and the maximum amount of slag splashing for the tip with twisted nozzles can be obtained under the process parameters of 47.6 Nm3/h gas flow rate, 12% slag amount and 247 mm lance height. More slag droplets can be directed onto the cone with a nozzle twisted lance tip than with a normal lance tip at high top gas flow rate. 相似文献
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为了把宝钢炼钢厂300 t转炉的氧流量由60 000 提高到69 000 m3/h,设计了6孔双角度氧枪喷头。根据第一个双角度喷头的试验结果,结合实验室内进行的氧枪喷头射流流场测定、射流与熔池作用的水模研究,对喷头设计进行了改进。为制定正确的供氧制度和喷头设计,对宝钢一炼钢的管道压力损失进行了测定。经过优化的3号6孔双角度喷头的主要参数为,氧流出口马赫数Ma≥2.1,小角度喷孔的氧流量不低于总供氧流量的57%,大角度喷孔夹角不小于13°,小角度喷孔夹角为10°左右。利用3号6孔喷头炼钢效果为,氧流量为69 000 m3/h,吹氧时间平均缩短2.0 min/炉,脱磷率平均为87.5%,氧枪喷头寿命平均为190次。通过这次研究工作掌握了大型转炉高供氧强度3.833 m3/(t·min)吹炼的双角度6孔喷头设计制作和吹炼操作技术。 相似文献
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转炉溅渣护炉技术的工艺参数优化 总被引:1,自引:0,他引:1
高泽平 《金属材料与冶金工程》2002,(5):31-34
着重对溅渣护炉技术的工艺参数优化过程进行了探讨,确立了溅渣调渣原则,对转炉留渣量、出钢温度、氮气压力和流量,溅渣枪位与时间、溅渣率等工艺参数的控制进行了分析,指出了湘钢条件下的溅渣工艺参数的适宜范围。 相似文献
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转炉溅渣护炉技术(一) 总被引:6,自引:1,他引:5
优化转炉溅渣护炉的主要工艺参数,采用合适的氧枪喷头结构,有利于提高溅渣护炉综合水平。氧枪喷孔夹角和炉底上供气元件布置位置的综合因素对溅渣护炉的一定影响。 相似文献
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针对中小型氧气顶吹转炉,合理设计二次燃烧氧枪喷头的结构参数。在不改变转炉原有供氧系统的情况下,应用单流道二次燃烧氧枪喷头提高废钢比2-4%,吨钢多咆废钢20-40kg,同时具有化渣快,喷溅不,缩短吹炼时间,改善冶炼效果等优点。 相似文献
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通过枪位、渣料、氧压控制有效解决了转炉冶炼前期喷溅渣循环利用造成的喷溅,为转炉清洁生产探索出新途径. 相似文献