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相似文献
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1.
高炉炭砖材质及改进方向   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言世界上高炉的规模在1950年以前,最大炉缸直径约为7.5米,容积约为1000米~3,而现在已发展到4000~5000米~3。高炉的生产一方面趋向于大型化,一方面为降低焦炭和铁矿石单耗而不断强化生产,这些都对高炉的结构提出更严格的要求。因此,如何延长高炉的寿命,  相似文献   

2.
高炉用热模压炭砖   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了高炉炭砖的损毁机理,对用热模压工艺制备的炭砖进行了研究。研究表明,采用热模压工艺制备的炭砖气孔为闭合微孔,选择适当的加压曲线和电流密度等工艺参数能制备出高导热、低渗透率、抗碱侵蚀性良开的炭砖。  相似文献   

3.
高炉炉底炭砖过去一直使用表1所示的G—11型炭砖。为了延长炉底使用寿命,进行了改进材质的研究,三年前,在名古屋3号高炉、户畑1号高炉、君津3号高炉等大修时,采用了下述2种改良炭砖,在证实各炉的使用效  相似文献   

4.
对不同煅烧温度下不同原料配比的实验结果进行了分析,得出:山西阳泉四矿无烟煤、云南昭通小发路煤矿无烟煤不宜作炭砖原料;太西洗煤厂精洗煤是高炉炭砖的优质原料;贵州织金煤矿无烟煤如果煅烧条件适宜,也可作高炉炭砖的优质原料;提高骨料的石墨化度或提高原煤的煅烧温度,是提高高炉炭砖导热系数的有效途径。  相似文献   

5.
6.
借助于热力学分析和氧化性能实验,研究了高炉炉缸用炭砖在空气气氛下的氧化行为和氧化动力学。结果表明,炭砖的质量损失主要来自于石墨C氧化,质量损失量随温度升高、保温时间延长而增大。炭砖的氧化过程属于连续型氧化,而非保护型氧化。在800~1 200℃时,氧化过程的控速环节为碳氧界面反应控速,氧化反应的活化能为5 586.76 J/mol。石墨C氧化将导致炭砖内部形成多气孔的氧化层,随温度升高和时间增加,氧化层面积增大,材料耐压强度和密度降低。  相似文献   

7.
介绍了高炉用超微孔炭砖的研制过程,通过原料试验和正交试验找出了生产超微孔炭砖的优质原料和添加剂,提高了我国高炉炭砖的生产技术水平.研制出的超微孔炭砖预计能够延长高炉寿命到20年,达到了国际先进水平,降低了高炉的维修成本,结束了该砖依靠进口的历史,填补了长寿高炉用砖的国内空白.  相似文献   

8.
高炉用高导热小块炭砖的特性鞍钢修建公司唐兴智为了解决高炉炉衬的剧烈破损及炭砖的“环状断裂”和“异常侵蚀”问题,引进了美国UCAR公司生产的高导热热压小块炭砖技术,应用在鞍钢10号高炉炉缸风口区、炉腹、炉腰及炉身下部。这次引进的NMD热模压小块炭砖采用...  相似文献   

9.
为了提高国产高炉炭砖的质量,通过设计并引进模压成型设备、严格控制炭砖的模压成型工艺参数,研制了模压成型高炉炭砖.介绍了模压成型设备的特点,并从原料选择、颗粒级配与配方组成和模压成型参数3方面阐述了模压成型炭砖的工艺控制.研制的模压成型炭砖经检测,其性能指标已完全达到进口炭砖的水平,满足大型高炉的使用需求和寿命要求.  相似文献   

10.
高炉用微孔炭砖的研制及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了微孔炭砖的生产工艺及应用,论述了微孔炭砖微气孔形成条件和形成机理以及微气孔与炭砖性能的关系。  相似文献   

11.
高炉炭砖的导热系数及其影响因素   总被引:4,自引:0,他引:4  
对微孔、半石墨质和普通等级炭砖试样的导热系数与温度的关系做了回归分析,得到了导热系数和温度的关系表达式,由此,可以从室温导热系数预测高温导热系数。另外,还计算了导热系数与体积密度、显气孔率、透气度和原料等级之间的相关系数。结果表明,导热系数与透气度和原料等级有一定的相关关系,而与体积密度和显气孔率无关。  相似文献   

12.
1.前言大型高炉用半石墨质优质炭砖,不仅理化性能要求高,对炭砖的加工和组装要求也极其严格。因国内尚无高精度的大型炭砖加工设备可供选择,兰州炭素厂于1988年从日本引进两台高炉炭砖加工专用组合机床。该机组已于1990年7月安装试车成功。其所加工的产品无  相似文献   

13.
为了防治铅对炉底衬砖的侵蚀,对被铅侵蚀的高炉炉底炭砖残砖试样进行了性能测试和显微结构分析,并重点分析了含铅量高的炉底炭砖的显微结构,研究了铅在炭砖中的存在形式和分布状态。结果表明:金属铅可以渗入炉底炭砖的气孔中;铅渗入炭砖对炭砖强度、抗氧化性、抗碱性等性能有明显的不利影响;铅对炭砖的侵蚀机制是铅渗透到炭砖的孔隙中氧化膨胀而破坏砖体;防治铅害的措施是尽量少用铅含量高的入炉原料,炉缸炉底采用超微孔炭砖,强化炉缸炉底冷却。  相似文献   

14.
李孜  陈杰 《炭素技术》2023,(1):56-60
随着我国炼铁高炉向着大型化发展,高炉长寿问题成为炼铁技术的重要课题,而高炉炭砖的导热性能决定着高炉使用寿命,本文通过试验探讨了改善高炉炭砖导热性能的方法和途径,为延长高炉炭砖使用寿命奠定了基础。  相似文献   

15.
葛山  尹玉成 《炭素技术》2008,27(2):27-29
着重介绍了用激光法测定炭砖的导热系数,结合实际应用,分析了影响炭砖导热系数测定结果的因素,并提出了相应的解决措施.  相似文献   

16.
本文介绍了大型高炉用半石墨质自焙炭砖的特性,生产工艺及质量性能,及其在大型高炉中的使用情况。  相似文献   

17.
在宝钢高炉对比应用结果表明,热压小炭砖炉缸优于大块炭砖和陶瓷杯炉缸。对热压小炭砖的研制情况进行介绍,包括原料选择、工艺特点和使用设备等。与美国Graf Tech热压小炭砖的对比研究表明:国产热压小炭砖在密度、强度、抗氧化性、抗铁水熔蚀性等方面优于Graf Tech热压小炭砖,在高炉上使用效果良好。  相似文献   

18.
高炉炉缸用热模压小炭砖的性能与使用   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文论述了我国高炉炭砖的现状,分析了炭砖破损的主要原因,介绍了热模压小炭砖的性能、特点及使用情况,并指出了改进我国炭砖质量的主要途径。  相似文献   

19.
利用碳化硅优良的抗氧化性能和抗铁水侵蚀性能,添加不同比例的添加剂,制备出抗压强度≥50 MPa,1μm以下孔容积≥80%,铁水熔蚀指数≤20%,氧化率≤8%,导热系数≥20 W/(m·K)的碳化硅高炉炭砖,替代现有超微孔炭砖用于出铁口和炉缸炉腹部位。  相似文献   

20.
针对炭砖为主要原料电煅煤的多孔结构,采用真空浸渍浆体方法对电煅煤骨料进行处理来改善骨料的致密度,从而优化炭砖的微孔结构,提高炭砖性能.首先对电煅煤骨料进行真空浸渍氧化铝浆体处理,得到浸渍氧化铝电煅煤骨料(以下简称浸渍骨料),然后将浸渍骨料取代电煅煤骨料引入到炭砖中,借助场发射扫描电镜、压汞仪和CT扫描仪等研究了浸渍骨料对高温热处理后炭砖显微结构、微孔结构和性能的影响.结果表明:通过真空浸渍氧化铝方法,氧化铝填充进电煅煤骨料的开口气孔和裂缝中,使骨料更加致密.将浸渍骨料引入到炭砖中,炭砖经不同温度处理后的性能得到明显改善,如经1400℃处理后炭砖的耐压强度提高近50%,平均孔径降低至73 nm,<1μm孔容积率达到80%左右.炭砖性能的改善主要与引入更加致密的浸渍骨料和形成更多的原位陶瓷相有关.  相似文献   

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