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相似文献
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1.
针对磨球破碎率高的主要原因是共晶碳化物呈连续网状和磨球内部存在缩孔,疏松等铸造缺陷,采取加稀土变剂和钨渣铁合金进行复合处理,使连续网状炭化物断网。同时还研究了离心铸造对磨球性能的影响。结果表明,低合金铸铁磨球经复合处理和离心铸造成球后,耐磨性提高21.2%,抗破碎能力显著提高。  相似文献   

2.
低铬合金铸铁磨球抗磨性能优良,经工业性试验,粉磨水泥耐磨倍率为普通钢球的5~8倍,湿磨金矿石为普通钢球的两倍。低铬合金铸铁磨球落球冲击疲劳性能与高铬磨球相当,达到26000多次。磨球的破碎率低,制造工艺简单,金属材料费用低,在水泥和其他行业具有良好的使用前景。  相似文献   

3.
针对球磨机用低铬白口铸铁球破碎率高的现象,进行了系统的热处理研究,并对铸造方法和化学成分进行了调整,取得了显著效果。现场装机试验,磨球破碎率已降至0.3%,吨煤球耗至100.6%。  相似文献   

4.
新型贝氏体/马氏体复相组织耐磨钢球材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言球磨机是广泛应用于冶金矿山、建材水泥以及火电厂制备煤粉的大型研磨设备。其中球磨机中研磨体——磨球是一种大量消耗的磨损件。经失效分析研究表明,磨球磨损的主要机制有:切削磨损、犁沟变形磨损、凿削磨损和疲劳剥落磨损;在湿磨条件下还存在腐蚀磨损。因此要求磨球材料具有以下特性:①具有较高的硬度和耐磨性;②良好的强韧性配合和抗脆断能力;③良好的淬透性,以保证磨球内外硬度的均匀性;④好的冶金质量,降低磨球磨损过程的破碎率;⑤在矿山湿磨过程中,应有良好的抗腐蚀性能。  相似文献   

5.
根据火电厂大型球磨机磨球的工况条件及其磨损机理,对材料的相对韧性与冲击疲劳抗力的关系进行了研究,提出了在保证一定硬度的前提下,通过提高珠光体低铬白口铸铁磨球的韧性来提高其耐磨性,为此,采用了水除残余应力,提高冶金质量,保证碳化物断网,晶粒细化等手段来提高其相对韧性及疲劳剥落抗力,以保证耐磨性的提高。DTM350/600磨煤机运行的结果表明,磨球耐磨性令人满意,吨煤磨耗大幅度降低。  相似文献   

6.
为了替代在使用中易剥落、破碎且磨耗高的中锰球铁磨球,研制出了一种在相同生产条件成本不高,易于转产的新材质——含有一定数量碳化物的铸态珠光体基体球墨铸铁,并将新材质与马氏体基体球墨铸铁、中锰球铁进行了磨料磨损特性与冲击疲劳抗力的对比。结果表明:在软磨料三体磨损和冲击磨料磨损条件下,新材质耐磨性低于马氏体球铁,但优于中锰球铁,而冲击疲劳抗力则大大优于中锰球铁,甚至优于马氏体球铁。  相似文献   

7.
一、前言球磨机是电力、建材、矿山等工业中重要的制粉设备。磨球的磨损很严重,造成的经济损失十分惊人。随着经济建设的发展,磨球的消耗必将大幅度增加。显然,研制耐磨性高而成本低廉的钢球对我国经济建设有十分重要的意义。  相似文献   

8.
以锰代钼生产的高铬铸铁磨球,采用金属型铸造,以非油淬热处理后,其金相组织是在马氏体基体上分布着断续向状共晶碳化物,次生碳化物弥散其间。碳化物主要是Cr_7C_3,还有Cr_(23)C_6,残余奥氏体<3%。磨球剖面硬度均匀,平均硬度HRC58。冲击值33~42.5kJ/m~2。吨水泥总球耗70~95克。破碎率<0.5%。  相似文献   

9.
湿式磨机中低铬铸铁磨球的磨损形貌分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
低铬铸铁磨球存在切削、凿削、冲击坑及腐蚀坑等多种磨损形貌,观察分析后可知,欲进一步降低耗球量,不仅要提高磨球的硬度,而且要提高磨球材质的耐蚀性。  相似文献   

10.
研究了以钨渣铁合金为主要合金原料制造的钨合金铸铁磨球用稀土变质处理的方法提高其使用寿命的可能性。研究结果表明:钨合金铸铁磨球经适量稀土变质处理后,共晶碳化物由网状分布变为断网状分布,硬度略有提高,冲击韧度、耐磨性和冲击疲劳寿命均有显著提高,其各项指标明显优于低铬铸铁磨球,接近高铬铸铁磨球的水平。  相似文献   

11.
筒式磨煤机磨球与衬板的配副性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过动载式磨料磨损试验机及火电厂筒式磨煤机的工业性实验,研究了球磨机磨球材质与衬板材质的配副性问题。得出了“在本实验条件下,相同的衬板材质,随着磨球材质硬度的提高,衬板及系统的耐磨性随之提高;相同的磨球材质,随着衬板材质的硬度提高,磨球及系统的耐磨性也随之提高的结果”,为火电厂、水泥厂等在冲击磨料磨损条件下的磨球材质与衬板材质的配副选择提供了实验依据。  相似文献   

12.
球磨机磨球冲击疲劳剥落抗力的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用自由落程4.2米,最大冲击功35焦耳的落球式冲击疲劳试验机,对四种材质九种组织状态的φ60mm磨球进行了冲击疲劳剥落抗力的试验。结果表明:马氏体固溶碳量低,残余奥氏体量少的高铬铸铁磨球具有最佳的冲击疲劳剥落抗力。随着残余氏体量增加,冲击剥落抗力显著降低;但奥氏体及索氏体基体或回火索氏体基体的磨球却具有良好的冲击疲劳剥落抗力。衡土中锰球铁冲击疲劳剥落抗力极低,不适宜作为磨球材料;马氏体球铁磨球由于强韧性配合好,而具有良好的冲击疲劳剥落抗力。  相似文献   

13.
中锰球铁磨球采用金属型铸造易产生皮下气孔,这一缺陷是造成磨球使用寿命低的原因之一。本文通过多种工艺措施的试验分析,浇注过程的水力模拟观察及不同材质铁水表面张力的实测,论证了金属型中锰球铁磨球皮下气孔的析出机制;制定了相应的工艺措施,进行了实际生产验证,提高了工艺出品率,降低了磨耗。  相似文献   

14.
前言目前我国火电厂锅炉用煤,主要以球磨机作为磨煤设备。根据1980年5月的统计,全国火电厂拥有球磨机944台。其磨球材质主要有马铁铸球、锻钢球、中锰球铁铸球、普通铸铁球等。根据工况条件不同,磨制每顿煤粉的耗球量为300克~500克。全国每年耗用磨球达八万吨。为了降低磨球消耗,国外采用材质合金化,以提高磨球的抗磨性能。考虑到我国的资源条件,并根据磨球在磨煤过程中的磨损机  相似文献   

15.
将振动时效用于低铬合金铸球生产上,由于铸球残余应力的降低和应力状态改变,导致铸球冲击疲劳抗力提高,落球次数大幅度增加。在5-5m ×8-5m 溢流型湿式球磨机中进行运转考验;吨矿石磨球消耗量,由铸态磨球0-845 千克/ 吨矿石降至振动时效状态磨球0-797 千克/ 吨矿石,取得明显的经济效益。  相似文献   

16.
(一)概述球磨机广泛应用于火力发电厂制粉系统。它安全、可靠,受到运行人员的欢迎。据1984年底的统计,电力系统拥有各型磨煤机1631台,其中球磨机为1029台。全年消耗易磨损件据抽样测算为十万四千八百吨。其中球磨机磨球消耗量约九万吨。因此开展对于小磨球的研制,提高其耐磨性有着重要意义。可以节约大量的钢铁材料,也可以节约能源的消耗。减少锅炉受浸蚀磨损,电厂可以减少发电成本,经济效益是明显的。  相似文献   

17.
引言球磨机是矿山、冶金、电力、建材等工业部门中重要的粉磨机械,磨球是球磨机中磨损严重、消耗量大的部件,每年消耗总量达60万吨以上,因此,合理选用磨球材料,提高磨球耐磨性,有重要的经济价值和实际意义。  相似文献   

18.
通过与静力金属型铸磨球相比较,研究了离心铸造白口铁磨球组织特点与耐磨性。结果表明,离心磨球的碳化物呈板块状,基体组织为等轴晶且屈氏体进一步细化。离心磨球的度不 心铸造而发生明显变化,但其冲击韧性却大幅度提高。离心磨球的抗冲击磨损性能高于静力金属型磨球,并且在高冲击功条件下尤为显著。  相似文献   

19.
介绍了新旗铸造厂生产的低铬合金磨球的化学成分,模具类型,造型工艺及热处理工艺,并分析了其对磨球质量的影响。  相似文献   

20.
研制了一种新型水滴状磨球,试验结果表明,在同等条件下,水滴状磨球和圆形球相比,在下落过程中,增加了下落速度。磨球与物料的接触面积增大,使其方向性稳定,旨在提高磨球寿命,从而提高其经济效益。  相似文献   

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