共查询到20条相似文献,搜索用时 9 毫秒
1.
利用断口分析法,对485Q型柴油机连杆断裂失效进行了宏观和微观分析。分析结果表明,其断裂原因是由于连杆的凹坑及凹坑内表面的颗粒状夹杂物所致。断裂性质属于疲劳断裂。 相似文献
2.
本文对大马力船用柴油机曲轴的早期疲劳断裂的断口、材质、受力情况及其断裂原因进行了宏观及微观分析。认为曲轴的早期疲劳断裂是由曲轴表面极小的铸造缺陷——硫化物灰渣造成受弯曲应力较大的轴颈与拐臂过渡R处产生疲劳源,形成低应力高周期的疲劳断裂。 相似文献
3.
大型柴油机曲轴断裂失效分析 总被引:2,自引:0,他引:2
用化学分析、力学性能试验、扫描电镜等方法分析了某大型柴油机曲轴早期断裂的原因.结果表明:宏观断口上有明显的疲劳源区和宏观疲劳条纹,曲轴属于疲劳断裂.疲劳裂纹萌生在曲轴油孔内表面的缺陷处(缺陷尺寸为767 μm×500 μm),该缺陷是机械加工油孔时刃具刀尖崩裂造成的,在工作交变扭转应力作用下缺陷萌生疲劳裂纹并扩展,导致曲轴发生早期疲劳断裂. 相似文献
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
本文利用ASM-SX扫描电镜及TN-5500能谱仪等现代测试手段,对135系列柴油机机油泵主动轴断裂失效进行了宏观和微观分析。分析结果表明,该轴为疲劳断裂。从宏观断口观察分析,断口特征不典型,属于低周疲劳断裂;从微观组织特征观察分析,断口上可见韧窝及疲劳条纹,属于韧性疲劳断裂;从使用寿命判断,属于早期疲劳失效。引起该思早期疲劳失效的原因:一晃机械加工时,键槽底部为一圆弧形直,加工粗糙形成应力集中; 相似文献
15.
通过对汽油机曲轴断裂断口部位的金相组织、力学性能及轴颈与曲柄过渡圆角处进行的检测和分析,结果表明,曲轴的硬度偏低于技术标准要求,再加上连杆颈与平衡块直角交接处应力集中是导致曲轴疲劳断裂的主要原因。通过改进设计和工艺整改,可使曲轴完全符合发动机安全性能的技术要求。 相似文献
16.
17.
18.
1问题的提出 曲轴是我厂生产的活塞式气动马达将气压转变为机械转动的重要部件。曲轴断裂,引起整机停产。其断裂部位在小轴(外圆Ф18端)的圆弧R1处。见图1。2断口的宏观分析断口经清洗后,其形貌清晰显现。如示意图2所示,疲劳断裂的初裂纹在A处产生,形成疲劳源区(图2中的a区),然后裂纹沿着简明箭头所指的方向缓慢向内扩展(图2中的b区),该区内可以明显看到裂纹作间断扩展时留下的停歇线,停歇线出现反向,表明裂纹在b区扩展过程中周边的圆弧存在 相似文献
19.
20.
通过实例分析了12V190柴油机曲轴提前断裂的主要特征,指出影响曲轴提前断裂的原因,提出了曲轴提前断裂的预防措施。 相似文献