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1 概述我厂生产的大口径电动楔式闸阀公称通径为DN1 30 0mm ,壁厚为 40mm。由于阀体重量和尺寸较大 ,整体浇铸困难 ,因此采用端法兰与阀体分别浇铸然后焊接的方法。2 焊前准备阀体与法兰焊接处壁厚为 40mm ,内外两侧开不对称的V形坡口 (图 1 ) ,钝边加工成宽 3mm ,高 1 5mm的止口 ,以利焊接定位。焊机型号为ZXG 40 0。阀体与法兰材料为WCB ,焊接性能较好 ,焊条选用J50 6。焊前焊条在 350℃下烘焙 1h ,放入保温筒内 ,在1 0 0~ 1 50℃下保温 ,随用随取。图 1 焊接坡口3 焊接工艺焊接前 ,应清理坡口及其附近 1 0 0… 相似文献
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孙锦顺 《机械工人(冷加工)》1994,(9)
图1所示的工件是一种疏水阀阀体,我们在加工共法兰连接孔时设计了如图2所示的通用钻夹具,解决了通径为Dg15到Dg50六种规格阀体法兰连接孔的加工问题。 按阀体通径规格要求,我们分别设计了六种专用钻模板4,定位环2和定位轴8。更换这些专用部件,就可实现钻夹具的通用。 相似文献
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介绍了电站阀门阀体所采用的铸钢件C12A的补焊工艺。根据C12A的焊接性,制定了相应的焊接工艺参数,试验表明,采取焊前预热,焊后热处理的方式,选取合适的焊接材料和焊接工艺参数,可以满足阀体补焊质量的需要。 相似文献
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机械应力消除法对焊接残余应力的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
大直径全焊接阀体球阀制造的最后一道工序是焊接,由于采用橡胶圈密封,为防止密封圈的损坏,导致密封性能降低,焊后不能采用焊后热处理消除焊接残余应力。为了控制阀体焊接残余应力,选择机械应力消除法,建立阀体机械应力消除法的加载压力与时间的关系曲线,采用有限元分析和试验相结合的方法,研究机械应力消除法对焊接残余应力的影响。机械应力消除法前后采用盲孔法测量阀体外表面的残余应力。结果表明,采用二维轴对称有限元法可以模拟机械应力消除法过程,机械应力消除法可以降低阀体外表面轴向应力和环向应力的峰值,使残余应力分布更加均匀,可以作为焊后热处理的替代工艺。 相似文献
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本文介绍了一种新型自动进样器,能够将收集到的样品直接进样到色谱柱,而不用任何流路转换装置或额外的管路连接。除了需要常规自动进样器的六通切换阀,还设计了一个直接进样阀(DIV)用于自动进样器。六通阀和DIV的同步协调运行使得建立一个简单的样品流路和连续流体经过分离柱的系统成为可能。这种自动进样器的结构具有减小样品引入造成的谱带展宽和防止样品过载的特点。 相似文献
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电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)常搭配溶液气动雾化器进样系统,以串联方式测样,其进样效率并未达到最佳。本文基于六通多路阀设计了一种双样品环进样系统,连接雾化器前,用以提高仪器的测样效率。实验测定了Sc、Ti、V、Cr、Mn、As、Co、Ni、Cu、Pb、Zn、Cd、Li、Sr、Ba、Co、U、Th共18种元素,其校准曲线的线性相关系数均大于0.999,精密度(n=5)均小于5%。实验还分别测定了1、6、12、18、32种元素,测样时间分别节约了45%、35%、27%、21%、16%。以Ce元素为例,先测试100.00 μg/L样品后,立即测试1.00 μg/L样品,未发现明显的记忆效应。该系统价格低廉、操作简单、体积小、易于实现自动化,且有与其他仪器联用的可能性,具有广阔的发展前景。 相似文献
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介绍一种将80C196KR单片机的PTS A/D方式用于电机综合参数数据采集系统的设计方法,给出了利用PTS实现六路模拟信号的采集及相关的一些程序。 相似文献
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在阀门现状的基础上分析阀体强度计算与应力分析存在的问题,简述了阀体的常规壁厚计算和力学分析方法,以截止阀为例,探索不同条件下阀体有限元分析结果,并与常规方法作比较,发现有限元分析可以更直观、准确的表现出最大应力值和位置,为提高阀体的性能参数,节约材料及降低产品成本提供一个思路。 相似文献
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