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防止钢管内折叠的穿孔工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
钢管内折叠是穿孔生产的主要质量问题之一,内折叠使钢管在拔制时内表面恶化,堵塞内孔,有些内折叠在钢的中部,检查时不易发现。因此,内折叠属恶性质量缺陷,对企业产品质量产生严重影响。表1是贵阳钢厂钢管分厂1993~1995年内折叠损失情况。表11993~1... 相似文献
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金相研究结果表明;安阳20号管坯表面裂纹可分为气泡型与夹杂诱发型两种。气泡与夹杂是导致钢管表面裂纹的重要原因,诱发表面裂纹的杂夹物来源于:钢水脱氧与二次氧化:出钢与浇铸过程中炉内下渣和铸锭保护渣卷入钢水;钢锭与圆坯在轧制加热过程中过烧表面裂纹氧化产生氧化物夹杂,工业试验结果表明:通过喂丝与吹氩搅拌等强化脱氧措施可将钢中JIS夹杂物指数明显降低;同时严格执行开坯与轧管钢锭与管坯的加热制度,20号钢管 相似文献
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林国庆 《金属材料与冶金工程》1999,(5):23-24
对管桩、管桩钢筋,管桩钢用线材作了介绍,分析了管桩钢筋的材料特性,阐述了开发管桩钢筋用线材的技术要求;钢种选择,成分设计与控制等。并提出了该品种线材的冶炼、轧制工艺要点 。 相似文献
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本文对纯氧顶吹转炉和电炉生产的管坯分别进行了偏析检验和夹杂物分析。从分析结果看,管坯头部、尾部夹杂较高,中部较低。从化学成份的不均匀性来看,碳、硅、锰、硫、磷5元素和砷的偏析都不大,而铝的偏析稍大。低倍组织合格,内部质量较好,但在管坯的头部发现轻微碳偏析。还对进一步提高管坯质量,提出了一些建议。 相似文献
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连铸工艺对20钢连铸管坯轧制无缝管产生内折叠的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过176炉20钢连铸管坯轧制无缝管道一内折叠缺陷的统计分析,总结出了连铸工艺对连铸管坯产生内折叠缺陷的影响规律,并用凝固理论间要分析说明,同时提出了减少内折率的连铸工艺措施。 相似文献
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连铸生产20号钢方坯的初步实践 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了湘潭钢铁公司第二炼钢厂连铸生产供轧制无缝钢管用的150mm×150mm断面20号钢连铸坯的试生产及批量生产的情况,对钢水质量、温度、拉坯速度、冷却配水制度等影响铸坯质量的情况进行了分析与总结,并据此提出质量控制措施 相似文献
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20钢管坯表面质量分析 总被引:3,自引:0,他引:3
20钢管坯在生产过程中由于原料质量、辅料烘烤制度执行不严等原因,容易产生钢坯表面裂纹。对裂纹产生的原因分析结果表明:必须对金属料、辅料进行严格的烘烤,严格冶炼工艺控制夹杂物的富集,控制硫含量使Mn/S比值大于40,控制有害元素As、Cu及氮气的含量等,以保证20钢管坯的表面质量。 相似文献
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本钢特殊钢厂20CrMnTiH齿轮钢采用EAF(出钢量45t)-LF-CC工艺流程生产。通过控制电弧炉脱碳量≥0.25%C,保证脱碳速度0.02%C/min,出钢前加0.2%锰铁,使终点碳≥0.10%;电弧炉出钢加铝铁或硅钡钙铝3.0 kg/t钢进行沉淀脱氧,LF加入3~5 kg/t钢脱氧剂扩散脱氧,使(FeO)≤0.5%,钢包钢水浇铸前在0.1~0.3 MPa氩气压力镇静吹氩≥15min,使20CrMnTiH钢的夹杂物一次合格率从88.35%提高到92.49%。 相似文献