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随着科技的进步和经济的发展,以渣油为原料的气化和传统的煤气化方法已不能满足经济和环保方面日益严格的要求,而先进的水煤浆加压气化方法.因具有气化压力高,碳转化率高,热能的综合利用好,污染物排放量少,运行时间长,操作弹性大等优点,是目前一个较为理想的发展方向。而水煤浆加压气化的关键设备之一──气化炉,能否长期正常运行,取决于其内衬耐火材料的使用寿命,因此需采取一定措施来提高内衬耐火材料的使用寿命。1 工艺状况 水煤浆加压气化炉是在高温(1300-1500℃)、高压(2.6 MPa、4.0 MPa、6.5… 相似文献
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水煤浆加压气化炉耐火材料的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了水煤浆加压气化炉用耐火材料,并将国产热面砖、背衬砖、隔热砖、耐火泥浆与国外材料进行了对比,其化学成分、物理指标均达到国外同类产品指标,在鲁南化肥厂试用结果表明,平均蚀损率为0.02mm/h,达到了国外先进水平。耐火材料可完全实现国产化,替代进口。 相似文献
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水煤浆加压气化炉耐火材料的研制和使用 总被引:1,自引:0,他引:1
详细介绍了新型耐火材料Cr2O3-Al2O3-ZrO2的研制情况,证实了该耐火材料在水煤浆加压气化炉上应用的各方面性能,使用寿命,经济情况均比法国进口的炉好,可以取代进口材料。 相似文献
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本文简要介绍了水煤浆加压气化炉炉衬耐火材料的研究结果,并分层——热面砖、背衬砖、隔热砖与国外所提供的耐火材料进行了对比,其化学成分和物理性能都能达到国外同类产品的指标。介绍了1986年9月提供化工部化肥工业研究所中试炉一套热面砖,经四个阶段486小时运转,试烧煤种、试验喷嘴等满足了中试工艺试验的要求,其蚀损率达到0.02mm/h 左右,达到了国外八十年代水平。并根据研究结果及试用情况认为,选择抗煤熔渣侵蚀性较好的高 Cr_2O_3含量的耐火材料,并选择适当的气化温度、保持操作稳定,对进一步降低耐火材料的蚀损率是可能的;水煤浆加压气化炉炉衬耐火材料完全可以立足于国内,全部实现国产化。 相似文献
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分析了耐火砖以渣抗渣和损蚀机理,浅析气化炉温度、耐火砖的砌筑质量、气化炉设计结构、工艺操作和煤质等影响气化炉耐火砖的主要因素,针对各影响因素,提出了为延长耐火砖使用寿命的方法。 相似文献
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水煤浆气化炉耐火衬里的使用寿命直接决定着气化炉的长周期高效运行,本文从水煤浆加压气化炉的工作环境及对耐火材料的要求、耐火砖损毁机理、耐火衬里结构等方面进行阐述,对提高气化炉向火面铬铝锆砖寿命的措施进行探讨,旨在提高水煤浆加压气化炉耐火砖的使用寿命. 相似文献
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水煤浆加压气化炉用高铬耐火材料的显微结构及损毁机理 总被引:3,自引:0,他引:3
采用扫描电镜和能谱分析方法 ,分析了水煤浆加压气化炉用高铬砖渣蚀前后的显微结构和相组成 ,探讨了主要损毁机理。结果表明 :煤熔渣与砖反应和渗透引起砖组成的改变 ,从而导致砖的结构剥落和强度弱化是砖损毁的主要原因 ;LIRR -HK90砖的显微结构呈网络状镶嵌结构 ,直接结合程度高 ,与渣反应可生成 (Mg ,Fe) (Al,Cr,Fe) 2 O4 复合尖晶石致密带 ,阻止了渣的进一步渗透 ,减缓渣蚀速度和结构剥落 ,其使用效果优于进口的同类产品 相似文献
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根据兖矿国宏化工德士古水煤浆气化炉的运行实践,列出了影响水煤浆气化炉长周期稳定运行的常见问题,并进行研究分析,提出了解决对策,对实现水煤浆气化装置安全稳定长周期运行具有借鉴意义. 相似文献