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研究了电炉吹氧冶炼氧化期的熔池反应。观察到:在良好的操作情况下,吹氧冶炼的脱碳速度可以达到0.015—0.020%C/分钟(矿石冶炼的只有0.005%C/分钟左右);吹氧过程中,(FeO)和[O]显著降低并与[C]趋近平衡,[O]的减少量与脱碳速度间有直线关系。并注意到吹氧冶炼氧化期脱磷效果较差,平均脱磷量仅为0.004%左右;采用熔化期脱磷操作后,氧化期末[P]可以降低到小于0.015%。至于吹氧冶炼的脱磷过程,目前还不完全了解。 相似文献
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日本大同特钢公司星崎厂以前在电弧炉中冶炼超低碳电磁纯铁,利用吹氧精炼脱碳,碳的极限含量为100ppm,由于Fe严重损失于渣中,使钢水收得率大大降低。自从1983年1月LF钢包炉投入使用以后,由于LF钢包炉具有加热能力,所以采用真空脱碳法冶炼超低炭电磁纯铁。冶炼工艺是:在电弧炉吹氧精炼使[C]降到200ppm、出钢、扒渣,在LF钢包炉进行真空脱碳,前期[C]降到100ppm左右,当真空度达到0.5托,在 相似文献
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VOD冶炼工艺在马氏体不锈钢ZG06Cr13Ni4Mo上的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了EAF+LF+VOD工艺冶炼三峡水轮机叶片用ZG06Cr13Ni4Mo马氏体不锈钢的过程。EAF采用优质原材料有效控制P含量;LF调整成分、温度、脱硫;VOD精炼控制吹氧真空度、吹氧强度、氧枪高度、氩气流量等工艺参数,并结合氧势图和废气温度准确判断停吹氧时间。结果表明,产品最终[C]=0.033%,VOD过程降C速率达到每分钟0.01%,Cr回收率达到93%,气体含量也达到了较低水平,[N]=34×10-4%,[H]=1.7×10-4%,[O]=36×10-4%。 相似文献
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分析了攀钢集团成都钢铁有限责任公司用返回吹氧法冶炼2Crl8Ni11Ti钢之初,出现因使用磷酸盐结合的不烧高铝砖炉盖引起冶炼过程中两炉钢液严重增磷的情况和采取的对策。研究和实践证明,采用返回吹氧法冶炼2Crl8Ni11Ti钢时不能用磷酸盐结合的不烧高铝砖做电弧炉的炉盖砖。 相似文献
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在转炉中用低磷铁水冶炼不锈钢与高碳钢时,由于炉内温度不够,常需加入焦粉以弥补热量不足。但是,加入焦粉会增加转炉的吹炼时间与钢水中的含硫量,且无法用于冶炼吹炼后期不能还原脱硫的钢种。针对这种情况,日本川崎制铁公司千叶厂研制成一种促进顶底吹转炉二次燃烧的技术,并取得了很好的效果。该厂在其85吨K-BOP转炉三孔拉瓦尔氧枪上加置了促进炉内二次燃烧的直管式PC喷咀。吹炼中主枪吹氧为1.45标米~3/吨·分, 相似文献
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介绍了高温高压工况下CF8C阀门的制造工艺。提出不锈钢阀门类铸钢件分型面、冒口、浇注系统、冷铁等铸造参数的选择与设置方法;采用高硅、高镍、高温、高压双管连续吹氧及时加合金,快速降低炉内钢液温度和合理供电等工艺措施,实施电弧炉返回吹氧法冶炼CF8C材质的冶炼工艺。实践应用表明,生产出的铸件质量完全满足客户要求。 相似文献
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日本大同特殊钢公司发明了使CO在炉内燃烧成CO_2从而降低能耗的电弧炉炼钢工艺,该工艺分成二个阶段;第一阶段,即在熔化期和/或氧化期向炉内吹氧,得到含[C]量低于0.20%钢水,最好低于0.15%,在实际生产中吹氧量≥10Nm~3/t料,钢水含[C]量往往低于0.1%;第二阶段,用载气把炭质材料吹入钢水和/或熔渣中。所使用的炭质 相似文献
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Al_2O_3对镁铬耐火材料在炉外精炼渣中溶蚀的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
提高真空吹氧脱碳(VOD)与氩氧脱碳(AOD)炉镁铬耐火材料炉衬的寿命,目前仍是重要问题,我们曾对不同Cr_2O_3含量的镁铬耐火材料在炉外精炼渣中的溶蚀进行了研究,本文采用同样实 相似文献
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《中国有色金属学会会刊》2017,(4)
氧气底吹炉是一种类似诺兰达炉的卧式旋转反应器,但富氧空气从炉体底部喷入熔体。通过分析底吹熔炼特性,提出了氧气底吹炼铜机理。在机理模型中,底吹炉内由上到下分成7个功能层,分别是烟气层、矿料分解过渡层、渣层、造渣过渡层、造锍过渡层、弱氧化层和强氧化层;沿轴线方向分成3个功能区,分别是反应区、分离过渡区、液相澄清区。模型中所有的层和区分别具有不同的作用。氧气底吹熔炼过程处于非稳态的近似多相平衡状态,且炉内不同空间位点的氧势、硫势呈梯度变化;通过合理控制不同层、区的氧势、硫势,可进一步提高氧气底吹炉的熔炼能力。 相似文献