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借助于断裂力学的方法及残余应力的测定,分析了55优质碳素结构钢冷拔材在冷加工过程中出现横向断裂的原因,并且指出避免此种疵病的有效途径。 相似文献
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研究了退火工艺对42MnMo7钢管的组织和性能的影响。结果表明,采用930~960℃并保温足够长时间的高温退火处理,可显著提高钢管的塑性,达到冷拔的要求。 相似文献
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高精度冷拔钢管残余应力的分析与消除 总被引:1,自引:0,他引:1
高精度冷拔钢管存在残余应力,车削加工会使其内径尺寸、直线度等发生变化。通过对高精度冷拔钢管残余应力的分析以及消除方法的试验,弄清了高精度冷拔钢管残余应力的分布状况,并给出消除高精度冷拔钢管残余应力的低温退火工艺的具体参数及实际效果。 相似文献
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冷拔钢管苏式模具的试验与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了合肥钢铁公司第三钢铁厂进行的冷拔钢管苏式模具的试验与应用情况。试验表明,采用苏武模具和中式模具配合拔管的工艺,可显著降低模具消耗,提高拔管质量。冷拔内模采用渗多元金属表面强化工艺,可以明显提高使用寿命。 相似文献
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分析了液压缸承载时的主要应力,阐述了合理选择缸筒材质的重要性。实践证明,采用高精密冷拔钢管制造缸筒,其强度、刚度高,耐磨性能好,且具有内表面硬外表面韧的特点。高精密冷拔钢管是一种制造各类缸筒的理想金属材料。 相似文献
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介绍了运用平面应变理论,在预应力高刚性全液压冷拔管机上,通过专减壁厚拔管的变形方式,直接拔制液压气动缸筒用管。分析了拔管时的拔制力、合理减壁率及冷拔工艺与设备特点。提出了全面控制工艺系统精度是提高产品质量的关键。实践证明,采用高精度冷拔钢管制造缸筒,其强度、刚度高,耐磨性能好,且具有内表面硬外表面韧的特点。高精度冷拔缸筒管是直接制造各类缸筒的理想金属材料。 相似文献
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液压气动缸筒用高精度冷拔钢管生产的回顾与展望 总被引:2,自引:2,他引:2
介绍了近年来我国液压气动缸筒用高精度冷拔钢管生产的进展及其现状,分析了影响产品尺寸精度的因素,提出了改进措施,指出了发展方向。 相似文献
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对不锈钢焊管横裂缺陷进行夹杂物分析、宏观分析、微观组织分析、微区成分分析,确定不锈钢冷轧板焊管发生横裂的主要原因是在应力作用下,在焊缝边缘的应力集中区域,以夹杂物作为应力集中源,发生应力开裂。 相似文献
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摘 要:对在用户锻造加工后的50CrMo4钢出现内部裂纹缺陷的原因进行了分析,找出了内部裂纹产生的原因是由于交货钢材在生产过程中缓冷效果不良,钢材内外组织和性能不均匀差异,并且用户锻造加热时加温速度过快造成的,并提出了解决的措施。 相似文献
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在生产容器钢的过程中,轧制后的钢板表面有表面纵裂产生,经过数据统计和分析,提出修改钢种成分控制、加热时间等预防措施,取得明显效果。 相似文献
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高锰钢铸件裂纹产生的原因及预防措施 总被引:5,自引:1,他引:5
根据高锰钢生产的实践经验。提出了高锰钢铸件在铸造生产过程中裂纹产生的机理及受大冲击载荷高锰钢铸件在使用过程中裂纹产生发展的机理。认为铸件在使用过程中的非正常失效的原因主要是由于铸件内部存在着显微裂纹、碳化物孔洞、晶界上的磷共晶、非金属夹杂物、缩孔、缩松等缺陷造成。从铸件的结构设计、化学成分的选取、冶炼、洗注、造型、清理及热处理各个环节中根据高锰钢的特点,制订出合理的工艺并严格执行而获得优质的铸件。通过采取细化晶粒、强化脱氧、脱磷来预防铸件产生裂纹。生产实践证明:以上措施是消除或减小高锰钢铸件裂纹的有效手段。 相似文献
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