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采用宏观检查、化学成分分析、力学性能试验、微观组织检验、断口及腐蚀产物微区成分分析等方法对某换热器不锈钢管断裂原因进行了分析与讨论。结果表明,断裂最主要原因是奥氏体不锈钢长期在高温和氯离子含量高的介质中受到应力的作用产生应力腐蚀,最终导致断裂。 相似文献
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将核电厂水池覆面用S30403、S32101和S32205不锈钢焊接结构件在含SO42-及Cl-的硼酸溶液中腐蚀6个月,对比研究了3种不锈钢结构件的耐腐蚀性能并分析了腐蚀机理。结果表明:S32205不锈钢结构件发生均匀腐蚀,表面腐蚀产物较少,腐蚀程度较轻;S32101不锈钢结构件发生选择性腐蚀,出现较深的点蚀坑,点蚀坑内存在蓝绿色腐蚀产物;S30403不锈钢结构件发生应力腐蚀开裂,裂纹断口呈现解理断裂形貌,腐蚀最为严重。S32101不锈钢结构件由于铁素体相和奥氏体相的电位差以及铁素体中铬含量偏低等因素而发生铁素体相的选择性腐蚀;单相奥氏体S30403不锈钢结构件由于对Cl-敏感并存在较高残余应力,因此无法形成两相协同作用而导致应力腐蚀开裂以及裂纹的快速扩展。 相似文献
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本文对北京钢铁研究院最近研制成的高纯奥氏体不锈钢在42%沸腾氮化镁介质中进行恒载荷应力腐蚀试验和电化学参数的测量,并用0Cr18Ni9奥氏体不锈钢作对比试验。分析不同合金元素含量的奥氏体不锈钢的自然腐蚀电位以及断裂时间—电位曲线。测量了不同含钼量的钢的阳极极化曲线。综合讨论了高纯奥氏体不锈钢中合金元素对SCC的影响。对这种体奥氏不锈钢裂纹形态和断口形貌进行了宏观和微观分析。实验结果表明,高纯奥氏体不铸钢作为一种新型耐SCC不锈钢具有工业应用的前景。 相似文献
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《机电产品开发与创新》2017,(6)
某供气管路高压法兰采用的是14Cr17Ni2不锈钢螺柱,使用过程中螺柱发生了断裂失效的现象。针对螺柱断裂问题采用金相分析、化学成分分析和力学性能测试等方法进行检测。分析了断裂失效的原因,并提出了改进的措施。 相似文献
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某氢气管道阀门紧固螺柱断裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对一起由于阀门紧固螺柱断裂引发的氢气管道泄漏故障,首先通过多种理化检测手段对螺柱材质、断口形貌等进行了分析,判断认为螺柱断裂属于应力腐蚀开裂;随后对促成应力腐蚀开裂的材料因素、力学因素及环境因素逐一进行分析,辨识出螺柱断裂的根本原因在于选材不当;最后,对螺柱选材和管道阀门检查及建设管理等提出了建议。 相似文献
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通过断口及表面宏观形貌、化学成分和金相组织等检测分析,对电厂主蒸汽流量变送器接头断裂失效原因进行了研究。结果表明,锅炉主蒸汽流量变送器接头断裂的原因是变送器接头所用材料中Cr元素含量远低于奥氏体不锈钢对Cr含量的要求,当材料长期在高温运行过程中与电解质的电化学腐蚀环境相接触时在晶界处形成贫Cr区而发生的严重的晶间腐蚀而导致断裂。 相似文献
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本文介绍了PTA生产装置中的结晶凝液罐奥氏体不锈钢覆层裂纹情况,并根据PTA生产工艺及介质成分、金属化学成分分析及金相检验结果,结合奥氏体不锈钢材料晶间腐蚀及应力腐蚀开裂敏感性,对裂纹成因展开分析,以期为该类设备的选材、制造提供参考。 相似文献
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某推流器耦合架联接螺栓在运行过程中发生断裂;通过断口形貌观察、化学成分分析、硬度测试、显微组织分析、强度校核及有限元模拟分析了螺栓断裂的原因。结果表明:螺栓发生了疲劳断裂;在螺栓和螺母联接部位第一道螺纹根部的应力集中明显,在交变拉伸载荷作用下,该部位萌生裂纹并发生扩展,直到螺栓断裂;螺栓材料中镍和钼含量偏低、硬度偏高、组织中存在孔洞和夹杂物等缺陷、螺纹根部应力集中明显以及交变应力幅较大是导致螺栓疲劳断裂的主要因素。 相似文献
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通过化学成分分析、机械性能试验、金相分析、扫描电镜(SEM)观察和能谱分析等手段,对某化工厂100 t/h燃气锅炉燃烧器TP310S不锈钢喷嘴腐蚀开裂的原因进行了研究。结果表明,喷嘴弯管发生回火氧化结焦,其开裂部位内外壁出现深度不一的渗碳层,渗碳层内奥氏体析出碳化物相,碳化物以Cr元素为主,而Ni元素含量远低于渗碳层基体;喷嘴弯管腐蚀严重部位内外壁金属均存在晶界氧化现象,外壁面可以发现沿晶的微裂纹,管壁奥氏体组织发现的三角晶复熔区说明其存在过烧现象。因此,喷嘴腐蚀开裂的主要原因是使用中结焦,其失效模式为高温渗碳和高温氧化腐蚀。 相似文献
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奥氏体不锈钢在一定温度与介质条件下,存在两个应力腐蚀区即250~350℃温度敏感区和干湿交替相态敏感区,在这两种工况条件下,不锈钢应力腐蚀极易发生。CO变换预热器(4114——E_7以下简称E_7)锥形封头工作条件较复杂,锥壁应力水平较高,加剧了应力腐蚀的发生和发展。实践证明,以含钼双相不锈钢取代奥氏体不锈钢做为锥形封头的复合层,对预防应力腐蚀有明显的效果。 相似文献
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利用小冲杆试验对304L不锈钢进行了应力腐蚀敏感性评估,研究了加载速度和腐蚀介质对评估结果的影响,并对小冲杆试样的断口形貌和显微组织进行了分析。结果表明:最适合304L不锈钢评估的小冲杆应力腐蚀试验介质为1.0mol.L-1 NaCl+0.5mol.L-1 HCl混合溶液,加载速度为3×10-3 mm.min-1;在以上介质中,304L不锈钢小冲杆试样断口以穿晶解理断裂为主,部分为准解理断裂;小冲杆试验法是一种有效的应力腐蚀敏感性评估手段,且具有快速近乎无损等特点。 相似文献
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奥氏体不锈钢三通裂纹分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对与脱甲烷塔相连的奥氏体不锈钢管道三通上发现的裂纹性质与成因进行了试验分析。指出管件破裂基本上属氢脆引起的穿晶型解理开裂,即阴极型应力腐蚀破坏。三通冷加工成形后未经高温固溶处理,致使18—8型亚稳定钢中30%以上的奥氏体组织转变成马氏体组织;介质为未经脱硫的甲烷,含较多H2S;较高的加工残余应力、组织应力和应力集中;材料存在缺陷,是导致上述问题的主要原因。改进三通加工成形工艺,及时进行固溶处理,提高奥氏体不锈钢的稳定性,是避免裂纹的关键技术手段。此外,尚需严控介质中Cl^-离子和H2S含量,降低残余应力水平。 相似文献