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相似文献
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1.
《铸造技术》2015,(5):1296-1299
简述了重型汽车用六缸气缸盖类铸铁件生产中采用一些传统工艺方法存在的不足,阐述了优化(创新)工艺设计内容中的分型面的优化、大孔进水技术、有效浇注时间等新工艺、新技术和新理论所确定的铸造工艺方案和一些重要的工艺参数,使所生产的重型汽车用六缸气缸盖获得良好的技术经济效益。  相似文献   

2.
一、概况 1973年我厂冷硬呋喃砂首先在铸钢分厂进行试验并用于生产。几年来,我们采用呋喃Ⅲ型树脂砂制芯,生产了四种气缸盖铸钢件(75/160A和75/160B万匹机气缸盖、500匹机气缸盖和43/82机气缸盖)和其他一些复杂铸件。过去,由于Ⅲ型树脂砂成本高,再加上个别铸件用树脂砂制芯,还有一些铸造工艺问题尚未解决。因此,仅限于几  相似文献   

3.
分析了机架底板铸件凝固补缩过程。采用立式浇注工艺方案后,不但使传统工艺生产中出现的缺陷消失,而且使毛重81 t的单件产品节约钢水15 t、外冷铁6 t。为类似大型复杂结构底板类铸件提供了一种可行的工艺方案。  相似文献   

4.
气缸盖螺栓的工艺开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵宏敏 《金属成形工艺》2000,18(4):29-29,38
采用冷镦镦头,在搓丝机上校直的方法找出一种生产像气缸盖螺栓这样的高强度、高精度螺栓类零件的工艺方案,该工艺通用、可靠。  相似文献   

5.
采用扫描电子显微镜(SEM)分析了蠕铁联体气缸盖缩孔缺陷形成原因,优化了工艺方案,提出了缩孔缺陷解决措施.结果表明,蠕铁气缸盖缩孔缺陷不是由"气"和"缩"共同作用的,是由"缩"导致的.布置发热保温冒口、内外冷铁的工艺方案可以有效消除缩孔缺陷,生产出合格气缸盖.  相似文献   

6.
杨双华  党义伟 《铸造工程》2012,(1):26-28,32
铸造残余应力的存在使铸件在使用过程中寿命缩短。为找到一种有效的工艺方法降低铸件的残余应力,试验验证了振动时效和退火工艺对气缸体、气缸盖残余应力和尺寸稳定性的影响,通过优化退火工艺进一步探索能有效消除气缸盖铸造残余应力的工艺方法。结果表明,振动时效工艺适合气缸体等简单铸件的处理,对于气缸盖等复杂结构铸件则建议采用退火工艺。  相似文献   

7.
通过对D30气缸盖射水孔的产品功能及铸造工艺性需求分析,提出了射水孔以直铸结构替代埋管结构的产品优化方案。并通过CAE水流场分析及可靠性验证试验,完成射水孔直铸方案的选择,解决了D30气缸盖下水道砂芯实现自动化生产的问题,根除了埋管铸造工艺极易产生的铸造缺陷。  相似文献   

8.
通过三种方案的分析对比,选择两台五工位回转工作台机床与自动线相结合的方案,较合理地解决了在一条自动线上加工三种气缸盖的问题.图8幅。馆藏号:  相似文献   

9.
随着生产的发展,铸件的结构设计也日趋复杂。图1所示波音767飞机的燃油增压泵壳体,是一件高精度、复杂的整体铸件,这类铸件用传统工艺制造是不可思议的。  相似文献   

10.
石墨型是一种新颖的铸型,它是以石墨化电极作原料,由木模工人用木模工具制成的一种永久性铸型。国内在60年代用于铸造生产。目前生产的铸件,尺寸已从几十毫米到2000毫米;壁厚从3毫米到60毫米以上;重量由0.15公斤直到500公斤(带浇冒口746公斤);形状从简单的罩壳、盖子、动轮乃至复杂的气缸盖、增压器转子和油泵体等铸件。  相似文献   

11.
可加工成复杂形状的铝-镁系粉末合金日本工业技术院九州技术研究所材料基础工学部加工工艺研究室,开发成功一种可加工成复杂形状的轻质高强度铝-镁合金。历来用传统工艺熔炼铸造生产的铝-镁系合金有易产生裂纹、材料的塑性加工性很差等问题,难以加工成形状复杂的制品...  相似文献   

12.
蠕墨铸铁气缸盖的消失模铸造工艺   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析了蠕墨铸铁气缸盖的消失模铸造(EPC)与砂型铸造、金属型铸造的不同,指出了蠕墨铸铁气缸盖消失模铸造过程中应注意的问题。经生产验证,用消失模铸造生产蠕墨铸铁气缸盖完全适用于增压柴油机的工况条件。  相似文献   

13.
介绍了中型单体蠕墨铸铁缸盖铸件的结构及技术要求,详细阐述了原生产工艺及存在的缩松问题,分析了该位置产生缩松缺陷的原因,通过对3种改进方案进行验证,选取了较为合理的改进措施:去除喷油器孔砂芯,并在喷油器孔上方设置保温冒口。按照此方案验证生产了36件,铸件解剖和样件加工检查结果均未发现缩松缺陷,后又生产200余件均未出现因缩松缺陷造成铸件报废的情况。最后指出:对于中型单体蠕墨铸铁气缸盖铸件,适当降低初浇温度,喷油器孔不铸出,并采用保温冒口补缩,可有效降低气缸盖喷油器孔部位缩松出现的几率。  相似文献   

14.
《铸造》2019,(3)
某型增压发动机铝合金气缸盖采用金属型重力倾转浇注铸造工艺生产时,在凸轮轴座经常出现气孔缺陷。通过CAE铸造工艺模拟,产品结构分析等,找出了气孔缺陷形成的原因。通过优化气缸盖结构、调整铸造工艺参数等措施,消除了气缸盖铸件气孔缺陷,提高了气缸盖铸件出品率,取得了良好的经济效益。  相似文献   

15.
《铸造技术》2016,(9):2025-2028
针对某型汽车发动机铝合金气缸盖结构复杂,壁厚不均,铸造工艺难度大的问题,设计了一种铝合金气缸盖的底注式浇注系统。运用ProCAST数值模拟软件,对该方案下的金属液充型、凝固及缩孔、缩松缺陷倾向进行模拟,针对缺陷出现的位置与特点,采用增设顶冒口的方式进行消除。结果表明,该底注式浇注系统实现了金属液的平稳充型,最终得到的铸件品质良好。  相似文献   

16.
船用柴油机气缸盖在运行中时,部分表面长期处于高温高压环境下,母体材料极易损坏,所以在制造时会在该表面堆焊一层镍基合金材料,以提高其耐高温高压能力,从而提高整体产品使用寿命。目前,对该位置进行堆焊,主要采用手工焊条电弧焊和专机半自动焊两种方法,主要存在效率低下,灵活性较差,人工参与量大的问题。针对这些问题,开发出一种基于激光寻位的柴油机气缸盖焊接系统,为智能化全自动机器人焊接系统,采用机器人替代人工,利用激光传感器寻找焊接位置,然后根据偏转关系,将焊接程序整体偏移,使机器人能够自动寻位,其间无须人工介入,且单个气缸盖仅需寻位一次,节省了大量人工定位焊缝的时间,提高了生产效率,缩短生产周期,较专机半自动焊提升效率20%以上。  相似文献   

17.
荷兰空军部门(DAF)在其新建的计划生产两种重型柴油机的工厂中,为了降低设备投资和减少占地面积,他们决定两种气缸体在一条流水线上加工。气缸盖也采用同样办法加工。这个方案的实现是比较复杂的,因为两种直列式气缸体(容量各为8.25升和11.6升)需要加工的气缸孔和其他各种孔,其位置的分布差别很大。  相似文献   

18.
《铸造》2017,(6)
金属型铸造汽车发动机铝合金气缸盖机械加工后的废品中,气密性废品一直占到废品总数的约50%。对气缸盖机械加工后气密性废品产生的主要原因进行了深入分析,并从生产实际出发,以科学试验数据为依据,通过对生产工艺和生产过程控制等方面进行改进与完善,从而减少了气密性废品,提高了气缸盖的机械加工合格率。  相似文献   

19.
利用MAGMAsoft软件进行仿真模拟,并结合实际生产验证分析了不同浇注工艺下气缸盖变形量及趋势.结果表明,浇注工艺是影响气缸盖变形的主因之一.平浇工艺下铸件变形趋势呈现"两端凸、中间凹",立浇工艺下铸件变形趋势呈现"两端凹、中间凸".两种浇注工艺下,气缸盖变形整体在1.5mm以内,满足生产需求.  相似文献   

20.
运用Anycasting软件对气缸盖罩的原工艺方案进行数值模拟分析,预测验证了原工艺缺陷的种类和位置与实际应用的一致性,在此基础上采用正交试验方法优化了工艺参数,提高了气缸盖罩零件的成品率。  相似文献   

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