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我厂是重点生产高锰钢履带板的单位,但履带板的使用寿命很低。为提高其使用寿命,我们在高锰钢中加入稀土进行了晶粒度、碳化物、夹杂物、机械性能、加工硬化、铸造性能、热裂和装车等对比性试验,取得了初步效果。高锰钢(Mn13)加稀土和不加稀土的对比试验主要结果如下:①加Re的铸态晶粒度细化1~2级,个别的3级,铸态碳化物有所减 相似文献
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1.前言履带板是重型机械关键基础件,服役时承受强力冲击和强烈摩擦作用,一般采用高锰奥氏体钢ZGMn13制造。ZGMn13是国际通用奥氏体高锰钢,其服役时在强烈的冲击和强大压力作用下,高韧性的奥氏体组织会发生变形孪晶冷作硬化,表层硬度显著增加,从而大大提高了耐磨性,而基体仍保持高韧性奥氏体组织。当表层磨损时,新露出的基体又发生变形孪晶加工硬化,如此循环下去。履带板使用寿命决定于两个因素:一是冶金质量,二是热处 相似文献
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用Mn13钢制造的民品履带板,在使用不到一个月时断裂.用金相显微镜和扫描电镜等手段对断裂原因进行分析,结果表明:履带板早期失效的主要原因是因浇注温度高、结晶凝固速度慢,导致在晶界析出大量碳化物,而使钢脆性增大. 相似文献
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高锰钢是一种耐磨钢,产量仅次于碳素铸钢。采用我国富有的稀土,加入高锰钢中进行研究。通过对机械性能、金相组织、室内磨粒磨损试验,铸造性能、产品质量、气孔、裂纹以及履带板的室内抗压试验,装车耐磨性与寿命以及断裂情况等方面的南北方水旱田不同土质的对比试验,效果很好。一、高锰钢加稀土后,强度(бb)塑性(δ·ψ)韧性(a_K)硬度等都有所提高(除加工后的δ略有下降外)。 1、稀土加入量不同时,用机械加工成的试块比较:①Mn13的бb由72kg/mm~2提高到72.25~88kg/mm~2;②Mn13的a_K由12.16kg·m/cm~2提高到15.9~20.13kg·m/cm~2,③ψ由Mn13的24.9%提高到25.8~31.8%。适宜 相似文献
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在高锰钢履带板铸件中添加0.03%左右的稀土,具有较明显的脱硫脱氧效果.铸件机械性能提高,废品率比普通锰钢降低50%,使用寿命提高14~81%,基本消灭了使用中的断裂现象. 相似文献
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对大型挖掘机高锰钢履带板断裂部位进行取样,通过宏观断口观察、化学成分分析、射线检测、金相组织检验及能谱分析等方式对履带板早期断裂的原因进行了分析.结果 表明:由于高锰钢履带板在晶界处存在磷共晶、碳化物的聚集,增加了高锰钢履带板的脆性,在表面裂纹扩展的诱导下,发生了早期的沿晶疲劳脆性断裂.通过控制材质磷含量,适当调高钼元... 相似文献
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(一) 内容提要在吹气压实过程中,通过测定型砂中气体压力的分布规律,论述了静压造型的紧实原理,并近似地推导出静压差的计算方法。文中还重点介绍了静压造型主要工艺参数的试验方法、内容及试验结果,并对试验结果和静压造型的工艺特性进行了分析,最后简述了静压造型机(线)的特 相似文献
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KW静压造型自动线的造型工艺与电气控制 总被引:1,自引:0,他引:1
一汽铸造公司近年来在五条改造和新建的造型自动线上采用了静压造型工艺,此五条线的简况见表1所列。在项目开展过程中,尤其在已投入生产的三条线的使用过程中(主要是二线静压线),我空气中。在此过程中,型砂也流动起来,流向模板深凹处等难以充填和难以紧实的部位,填满加砂时出现的空穴;向下流动的型砂碰到模板表面而被预紧实。预紧实后,在模板附近的砂型紧实度最高。 相似文献
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针对高锰钢铸件在非强烈冲击环境下使用的不足,结合该履带板产品的结构特征及使用工况,选用了材质强度更高的低合金耐磨钢,利用CAE模拟软件对铸造工艺进行模拟优化,通过产品试制对产生的铸造缺陷进行分析,优化改进铸造工艺,设计合理的热处理工装,最终得到了符合使用要求的产品.该低合金耐磨履带板使用寿命长、生产成本低,具有很大的推广价值. 相似文献
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回顾了静压造型的发展历史,通过典型机型的介绍,对其优缺点进行了分析,指出目前静压造型机存在的主要问题,提出高生产率、柔性化、少人(无人)操控的高可靠性静压造型线是今后发展的方向。 相似文献
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推土机履带板采用感应加热调质处理取代传统的箱式炉(或连续式炉)进行调质处理,达到国际同行业先进水平,促进我国感应加热工艺在异形工件上的应用,还为降低能源消耗,提高制造质量,扩大生产能力开辟了新的途径。 相似文献