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相似文献
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1.
通过调整电渣重熔时的冶炼工艺参数,直接以截面差异较大的5.0 t模铸八角锭作为电渣重熔用自耗电极,生产出了质量优良的H13钢电渣重熔锭。该工艺可降低生产成本、缩短生产周期。  相似文献   

2.
采用优化电炉配料、精选优质石灰和萤石、电炉出钢换渣,以及电渣重熔时使用四元渣系、选用提纯的萤石、重熔过程全程氩气保护、重熔过程采用铝粒脱氧等工艺,生产出低碳、低硅、低氮及残余元素、五害元素符合要求的自耗电极以及电渣锭。经轧制成材后其低倍组织及非金属夹杂物检验结果符合技术要求。  相似文献   

3.
通过金相分析、扫描电镜及能谱分析,同时结合热力学计算,对电渣重熔700℃超超临界锅炉材料GH4700氮化物夹杂进行了研究.结果表明:在本试验条件下,真空锭和电渣锭中的夹杂物均为以Al2O3为核心的TiN夹杂;电渣重熔过程中,计算所得TiN回溶时间为1.22s;电渣重熔对TiN夹杂的去除几乎不起作用.  相似文献   

4.
采用电弧炉冶炼+LF精炼+VD真空除气+电渣重熔工艺生产7吨级40CrNiMoA钢锭,并锻造了曲轴毛坯。提出了电极坯及电渣锭制备工艺制度,确定了锻造及锻后热处理工艺。各项技术指标均达到了质量要求。  相似文献   

5.
使用传统工艺"EBT电炉+LF+VD+VC+锻造"生产的30CrMnSiNi2A航空锻件常出现点状偏析和力学性能不稳定的现象。使用电渣重熔工艺对该锻件进行了研究,探讨了自耗电极和电渣锭成分的均匀性和气体含量以及电渣重熔过程元素的烧损情况,并对锻件的低倍组织和力学性能进行了分析。结果表明,电渣锭成分均匀性好于双真空工艺自耗电极的成分均匀性,电渣重熔过程元素烧损较小,锻件低倍组织无点状偏析,力学性能各项指标达到技术要求。  相似文献   

6.
运用电渣重熔过程中应力场分布理论,对10 t MC3电渣锭从电渣重熔、电渣锭退火及锻前热处理几个方面进行应力状态分析。并通过一次电渣锭锻前断裂事故分析,对10 t MC3电渣锭的电渣重熔、锻前热处理等几个方面提出了工艺改进措施,在生产实践中取得良好效果。  相似文献   

7.
介绍了 ZYP40R模具钢的电渣重熔生产工艺.通过电极坯母材原始铝含量控制、电渣重熔时采用返回渣系、重熔过程脱氧剂分阶段加入、全程氩气保护等方式有效保证电渣钢中的铝含量,生产出符合要求的自耗电极及电渣锭.  相似文献   

8.
《铸造》2016,(9)
分析了高温合金在电渣熔铸过程中因停电交换电极而产生渣沟等缺陷的原因,设计并开发了一套用于生产真空熔炼大型高温合金铸锭的由铸模和匹配的耐材组成的工模具。使用VIDP型真空感应熔炼炉,通过合适的真空熔炼工艺和浇铸工艺成功地浇铸出单支锭重约4 t的高温合金铸锭,以该铸锭为电极可一次性连续电渣熔铸成大型电渣铸锭,避免了因停电交换电极而出现渣沟等缺陷,为后续锻造开坯和轧制打下良好基础。此外,此套工模具的生产应用,使高温合金产品在生产过程中具有较高的成材率,在一定程度上降低了生产成本。  相似文献   

9.
冷轧辊辊坯普遍采用电渣钢锭制造,但生产成本高、产品规格受限。试验采用真空精炼钢锭替代电渣锭制造冷轧辊辊坯。通过真空精炼钢、氩气保护浇注、两镦两拔、高温均致化及附加一次830~840℃重结晶调质加热淬火等工艺措施生产出了合格的冷轧辊。  相似文献   

10.
Cr18Mn18N护环用钢电渣重熔技术的开发研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述Cr18Mn18N发电机护环用钢电渣重熔技术的开发研究工作。选用合适渣系和重熔工艺生产了化学成分优良的低氧、低硫、高氮电渣锭用于发电机护环。  相似文献   

11.
CAP1400主管道用112t电渣锭研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用自主研发的大型电渣技术,生产出CAP1400主管道用超低碳控氮不锈钢SA376 TP316LN 112 t电渣锭。电渣重熔的关键则是有效保证超低碳氮含量、高纯净度和高均匀性。  相似文献   

12.
根据1Mn18Cr18N钢特点,通过精心制备电极及控制电渣重熔过程,成功生产了重达28.4 t的护环电渣锭。电渣锭表面质量优良,底部成型良好,顶部补缩密实平整。  相似文献   

13.
1Cr23Ni18耐热钢属航空环形件用材料。长期以来用电弧炉冶炼,均因σ_S偏低导致机械性能不合格,故一般再通过电渣重熔。我们在电弧炉上采用高Cr料返回吹氧法冶炼,在标准化学成分范围内添加0.11~0.20%N及少量Ti、B等合金元素;在冶炼工艺上采取“倒包”、加冷料、吹Ar、喷粉、液渣保护浇注技术等措施及选择合理的锭型而获得成功,其质量可和电弧炉钢加电渣重熔生产的该钢种(即含N量低者)相媲美。  相似文献   

14.
在强氧化气氛下的低碳低硅百吨级电渣锭生产   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究开发了在强氧化气氛下重熔低C(~0.15%)、低Si(≤0.05%)电渣钢确保冶金质量的电渣重熔技术。据此,生产了单重百吨以上的石油化工高压容器锻件用大型电渣锭10根。产品检验结果表明性能优良。  相似文献   

15.
炉号13ESR032加氢反应器电渣锭在电渣重熔过程中出现炉口冒黄烟,渣变黑,渣由还原性变为氧化性。通过分析电渣锭质量问题产生原因,提出解决措施并实施生产改进。改进后的电渣锭成分合格,成功交货。  相似文献   

16.
黄宇彬 《大型铸锻件》2014,(4):36-37,22
通过设计专用结晶器,优化重熔工艺,成功实现G20CrNi2MoA电渣锭单支臂生产。  相似文献   

17.
加氢反应器是石油加氢裂化装置的心脏设备。利用多个炉号多根电极以小拼大的电渣重熔法,生产了12个56 t~79 t加氢反应器锻件用电渣锭。电渣锭氢含量0.000 2%,锭高方向成分均匀,电渣锭的顶部和底部均可利用,且性能优异。  相似文献   

18.
生产超低硫大钢锭技术的开发被认为是最近十年左右炼钢的主要进展[1]。本研究充分发挥电渣冶金的强制脱硫优势,开发了重熔百吨以上锻件用大型电渣锭获得超低硫(≤0.0020%)的电渣重熔技术。将其应用于200t电渣炉,迄今已连续生产不同钢种90~180t重的电渣锭数十根,最大锻件约130t。所有产品中的硫含量都不超过0.0020%,部分产品低达0.0005%。应用所开发的超低硫技术,不会使生产成本增加。  相似文献   

19.
研究了横向稳恒磁场对磁控电渣重熔LD冷作模具钢微观组织和力学性能的影响,分析了电渣锭的碳化物微观形貌、冲击韧性和维氏硬度的变化。研究结果表明:在电渣重熔过程中施加横向稳恒磁场能够有效地细化电渣锭凝固组织,减小碳化物的尺寸以及提升电渣锭的维氏硬度,从而提升电渣产品的质量。  相似文献   

20.
我厂试制的大口径超高强度D6AC无缝钢管,是一种重要的国防产品部件。根据有关协议,由三○二厂提供真空感应锭,我厂进行二次电渣重熔冶炼D6AC钢,然后热轧,热扩为大口径成品管。但为了缩短产品生产线路,我厂根据现有设备又采用电弧炉加电渣重熔工艺冶炼非真空的D6AE钢。这两种冶炼工艺生产的钢均已轧制为成品管,经逐炉进行常规检  相似文献   

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